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在天然气生产甲醇的工业过程中,合理选用高效NC306型合成催化剂,可使甲醇合成转化率提高5%;通过控制转化炉烟气氧含量在2%~2.5%,维持炉膛负压在-3~-4 mm H2O,燃料气压力由0.20 MPa提高至0.24 MPa等方法,可提高转化炉的的热效率1%~2%,降低燃料天然气的消耗量170 Nm3/h;锅炉水排污量由5%降低至2%,废锅可增加蒸汽产量约1.3 t;转化反应水碳比由3.7降低至3.5,可减少工艺蒸汽约1.5 t。另外,进行转化输气总管和废热锅炉的技术改造,降低合成、精馏的冷后温度以及回收塔底水的甲醇含量,减少系统加工损失,也可提高甲醇产量,从而降低天然气的消耗量。 相似文献
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甲醇生产过程中脱除水煤气中有机硫是小型甲醇企业共同面临的老大难问题。水煤气中有机硫高,造成变换及合成触媒寿命短,产量高时,每月要更换一次合成触媒,致使设备有效利用率低,生产能力低,消耗高,成本高,造成企业亏损。为了解决这个大问题,石家庄市化工十二厂科技人员利用两年的时间,通过资料检索、调查研究,小试等大量工作终于研制成功用活性炭脱除甲醇生产中有机硫的新工艺,并于八二年五月将这 相似文献
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<正> 在小合成氨厂,因考虑到全年的经济效益,故在更换合成触媒时,往往同时更换变换触媒。即使变换触媒或合成触媒不需更新,也需氧化后进行过筛处理。以上两种情况都存在着两媒的降温和再升温过程。按照一般的开车方法,变换触媒升温还原结束后,再进行合成触媒的升温还原,势必拖长了开工时间,而在合成触媒升温还原过程中,为了维持变换触媒的温度,而白白地放空,造成不必要的浪费。因此,适当改进一下工艺流程,开车时先进行合 相似文献
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介绍了优化催化剂选择和使用方案对硫酸装置运行的积极影响。通过更换高活性催化剂可以提高硫酸装置进气浓度,解决床层压降快速升高的问题;装填防尘催化剂能起到降低床层压降、减少电耗,延长装置运行周期的目的;通过在末段使用低温高活性催化剂可以缩短开车时间,减少燃料消耗;使用高活性催化剂还可以减少尾气吸收装置的碱消耗,几种方案联合使用会取得更好的效果。 相似文献
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齐鲁石化公司第二化肥厂拓宽原料来源,发挥齐鲁石化公司大型石化联合企业资源优势,不间断地进行开发资源技术改造,采用一段炉燃烧系统引炼厂,乙烯装置化工轻油,瓦斯气,焦化干气,本厂甲醇,丁辛醇装置弛放废气作燃料,引用两醇系统中压蒸汽进装置,减少燃料消耗,辅锅炉燃料天然气改烧柴油等一系列措施,提高了生产负荷,近期将采取一条燃料天然气改烧柴油的技术改造,使化肥产量达到设计能力,从根本上扭转化肥装置低负荷生产 相似文献
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NC306型甲醇合成催化剂在天然气与水煤气联合生产甲醇装置中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了低温铜基NC 30 6型甲醇合成催化剂在天然气与水煤气联合生产甲醇装置上的应用情况 ,总结了使用过程中的注意事项 ;并根据运行情况 ,对该催化剂的性能进行了评价。 相似文献
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水煤浆是一种新型洁净燃料,通过对燃油锅炉改水煤浆的实践表明,该技术成熟、可靠,采用水煤浆流化悬浮商效洁净锅炉实现了低温及循环燃烧,锅炉实际运行过程中,可在锅炉炉床石英砂底料中掺杂石灰石脱硫剂,在锅炉低温燃烧过程中实现直接脱硫,保护环境,同时减少了废气排放,降低了企业的燃料油消耗.有利于节约能源,降低企业运营成本,提高企业经济效益。文章结合胜利石化总厂燃油锅炉改烧水煤浆工程,就改造工程的技术特点、经济效益等作了较详尽的论述。 相似文献
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对德士古水煤气制甲醇和焦炉气制甲醇的两套生产能力相同的合成装置进行了比较,相同点为:采用的甲醇合成塔器相同,催化剂相同,生产甲醇的工艺条件相同,催化剂升温还原处理方法相同;不同点为:技术路线不同,气体成分不同,精甲醇产品质量不同。认为合成甲醇在相同的工艺操作条件下,由于反应气体成分的不同,造成了反应途径的区别,即焦炉气制甲醇在高CO2的条件下(体积分数6%~9%),甲醇合成反应主要是以甲酰基途径合成;徳士古水煤气制甲醇在高CO条件下(体积分数15%~16%),甲醇合成反应主要是以甲酸基途径合成。 相似文献
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氯乙烯生产过程中"三废"的处理 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了氯乙烯生产过程中触媒废气、氯乙烯废水、酸性废水、碱性废水、精馏尾气及高沸物的处理方法.经过处理,减少了废水和废气的排放量,回收了氯乙烯,既达到了清洁生产的目的又降低了物料消耗. 相似文献
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从工艺流程、催化剂升温还原操作、轻负荷生产、正常运行等方面介绍了20万t/a低压甲醇装置的开车过程;提出了正常运行时的压力控制、催化剂温度控制、空速控制的操作要求;简述了开车过程中出现的合成塔超温、合成塔出口温度过低、合成塔进出口压差过大的问题及其处理措施和处理效果。结果表明:20万t/a低压甲醇系统仅用6.5天一次开车成功并达标达产,各项工艺指标均达到设计指标,其中吨醇电耗840kW·h,吨醇副产蒸汽1t以上。 相似文献
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阐述了传统中压联醇的缺点,介绍了低压联醇新工艺和新设备的优点及其实际应用效果。实践证明,JJD型水管式低压恒温反应器既可用于单醇系统,亦可用于低压联醇系统,用于联醇系统时,醇氨比调节范围更大;催化剂升温还原安全、方便,使用寿命长(3-4年以上);操作压力低,阻力小;电耗和冷却水耗少。吨醇副产蒸汽1.2t;JJD型水管式低压恒温反应器集反应器、中压锅炉和水冷器功能于一身,相对投资较小。 相似文献
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简述了利用超临界流体在临界点附近特殊物理化学性质,采用超临界流体(甲醇、乙醇、水等)以木柴、植物秸秆、玉米淀粉等为原料制备合成气、生物柴油、萃取液体燃料等生物质能源的最新进展。指出了反应机理,以及操作方式、操作步骤、操作温度、压力、使用的催化剂等条件对产物生成效果的影响。总结了超临界流体制备生物质能源在低能耗、操作简单、产率高、后期分离简单、可再生性和环境友好等方面的优点。 相似文献