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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
刘向萍 《机械工程师》2012,(10):165-166
通过加工工艺方法及工装的改进,解决了内径在275~350mm范围内电机机座外配与主机安装不上、同轴度和跳动超差等问题,提高了电机的总成质量。  相似文献   

2.
中小型套筒类零件,是机械制造行业经常遇到的加工零件。如离心泵中大量使用的轴承架(见图1),需要对轴承孔以及一端法兰外圆和端面进行加工,轴承孔的尺寸公差和形位公差要求精度都比较高,且需要保证一端法兰外圆和端面对轴承孔的同轴度和径向跳动要求。由于工件较长,装夹找正困难,且工件常常因装夹不牢在车削过程中掉下来,造成安全事故;或者由于夹紧力太大,使夹紧端的工件产生变形,加工后的轴承孔因形状误差超差而报废。因此,要在工艺编制和工装设计上下功夫,加工中小型套筒类零件的工装设计成为加工中的一个关键。  相似文献   

3.
范凤仙 《机械制造》2002,40(7):48-48
最近要加工一批薄壁零件,如图1所示,外圆与内孔的同轴度要求较高。原工艺为:夹外圆,车端面和内孔,然后用反三爪撑内孔,加工外圆和沟槽。但经过实际操作,由于反三爪与机床主轴轴线的同轴度不能严格保证,并且由于工件壁薄,撑内孔后,易变形,造成工件的外圆与内孔的同轴度超差。因此,参阅有关资料,设计了一种弹性专用芯轴,定心精度高,结构简单,成本低。经实践证明,该夹具夹紧可靠,使用灵活、方便。夹具结构和原理该夹具主要由夹具体1、夹紧螺钉3组成,如图2所示。其中夹具体1的一端呈圆锥形,它的尺寸、锥度要与所联接车…  相似文献   

4.
花键轴加工中出现的同轴度超差,在我厂是个长期未解决的产品质量问题,经过多次工艺验证,全面检查分析了产生这一质量问题的原因,我们认为主要是由于机床精度,花键轴中心孔的表面粗糙度、圆度达不到工艺要求等原因造成的。由于热处理后工件变形等原因,工件的中心孔精度更差,待加工外圆的同轴度也  相似文献   

5.
我公司加工的一种薄壁环见图1所示。其外圆与φ1300+0.04内孔的同轴度要求较高。 原加工工艺为夹外圆车端面和内孔,然后用反三爪撑内孔,加工外圆和沟槽。实践证明,由于反三爪与机床主轴轴线的同轴度不能严格保证,并且由于工件壁薄,撑内孔后,工件易变形,造成加工出的外圆与内孔同轴度超差。 为了保证工件图纸要求,我们设计制做了专用心轴,车内孔和端面后以心轴定位,车外圆及沟槽。心轴的结构见图2所示。 因工件轴向尺寸较短,φ1300+0.04内孔长度只有6mm,若直接将工件装到心轴体2上,工件端面易产生歪斜…  相似文献   

6.
我加工的一种产品(图1)图纸要求两端内孔同轴度为0.05mm。原来用卡盘夹一端法兰外圆,用百分表校正另一端外圆,用中心架支承,使工件外圆跳动允差在0.04mm以下。用这种方法加工,不易高速切削,要经常用机油润滑中心架支承爪,内孔还容易产生椭圆,质量难以保证。针对上述问题,我改进了工艺,把工件外径车削到φ50-_(0.01)~0,与310轴承配合,用中心架支承轴承外圆(图2)。用此方法,能进行高速切削,很适于批量生产。经一年多加工证明,提高了工效,产品质量好,保证了图纸要求。  相似文献   

7.
图1所示为被加工的小套,同轴度要求较高,零件的内孔和一端面已加工完毕,该工序为加工外圆及另一端面。如采用常规胀套车削外圆,因零件内孔太小,夹具设计与制造会非常困难,甚至不可能。采用图2所示的胀套夹具有效的解决了上述问题。 图2中法兰盘1与车床主轴  相似文献   

8.
针对某型号轮毂同轴度和垂直度超差问题,对原加工工艺进行优化,分析影响同轴度和垂直度超差的主要因素。通过设计精车专用工装、合理选用精车刀具和优化工序等保证了轮毂同轴度和垂直度的加工精度,使产品合格率提升至96%,并提高了装夹找正效率,解决了困扰企业生产的技术难题,可为类似产品加工提供一定借鉴。  相似文献   

9.
薄壁杯形零件是指一端开口,另一端为底面,且壁厚与直径之比小于1/20的杯子形零件。这种类型的零件外圆加工有两个难点:一是壁薄容易变形,工件的外圆圆度或同轴度超差;第二个是加工外圆时,由于弹性变形,加工后出现口端大、底端小的喇叭口形,使外圆直径两端的母线平行度超差。  相似文献   

10.
针对某企业的电机端盖存在加工效率低、同轴度难以控制等问题,设计了一台ZD04专用组合机床,从机床的结构、工装夹具和加工工艺等方面分析了影响电机端盖同轴度的关键因素,制定了完整的工艺方法,解决了同轴度超差问题,提高了产品生产率。目前,该专机及配套加工工艺已投入产品的量产。  相似文献   

11.
针对缸盖导管内外圆同轴度超差引发的柴油机一系列问题,研究分析了导致导管内外圆同轴度超差的原因,重点介绍了目前国内先进的加工导管孔方式及检测和返工手段,有效地控制了导管内外圆同轴度的超差现象.  相似文献   

12.
利用塑料膨胀芯轴提高气缸套同轴度   总被引:1,自引:0,他引:1  
李青 《机械制造》1999,37(2):20-21
气缸套是柴油机的关键零部件,机械强度和几何精度要求很高,加工难度大,东风_4内燃机车C型气缸套内孔与外定位圆的上、下腰带同轴度以及圆柱度要求较高(见图1),加工中出现的同轴度超差是长期未解决的质量问题,经检查分析及工艺验证,改变了原工艺定位、夹紧基准,设计制造了自动定心的塑料膨胀芯轴,保证了气缸套的同轴度要求,生产效率明显提高。  相似文献   

13.
针对环形薄壁件在加工过程中易发生变形、表面粗糙度及内外圆同轴度不易保证的加工难题,设计了相应的辅助定位工装。给出了零件的结构及材料,简述了工装的设计思路,列出了工装结构图及装夹定位图,指出了工装使用的注意事项,论述了工装产生的经济效益。结果表明,该工装的结构简单、加工方便,能可靠定位零件的外圆和内孔,有效保证了零件内外圆的同轴度及表面粗糙度,提高了零件的加工质量,为加工环形薄壁件提供了一个可借鉴的工装设计方案。  相似文献   

14.
为了保证轴类零件内外圆的同轴度,通常采用夹一端外圆、另一端搭中心架的工艺方法,但对长度较长、同轴度要求较高的轴类零件,这种工艺方法很难保证加工精度。为此,我们设计了如图所示的夹具,使用效果很好。 图中工件长为 1000 mm,同轴度要求φ0.03 mm。夹具的两支架6支承在车床导轨上,支承架上部可以用开合式,以便于工件装夹。支架6内镶有铜套8,工件7外圆与铜套8为小间隙配合,可以转动又无明显间隙。工件7左端车工艺用螺纹,螺母5套在工件上,螺母左端有拨销3,车床主轴转动时通过卡爪带动螺母转动烈而带动工…  相似文献   

15.
针对U型安装架在加工过程中受到工作台回转换向或加工振动影响后易出现位移,以及因压紧力或者夹持力过大而发生变形的加工难题,设计了一套专用定位工装。分析了零件的结构及材料,研究设计了工装结构图及定位图,说明了工装的使用方法和注意事项,并通过实际应用进行了验证。结果表明,合理的工装设计能使零件得到可靠定位,解决了零件的位移和变形问题,有效地保证了零件安装孔的同轴度及位置公差,提高了零件的加工质量,为U型结构类安装架的加工提供了一个可借鉴的工装设计方案。  相似文献   

16.
JH70摩托车制动器 ,刹车片外圆采用制动蹄块图 1 原磨削简图组合后磨削加工 ,如图1所示。后制动器刹车片外圆同轴度设计值为 Φ0 .40 3 mm。长期以来 ,后制动器刹车片外圆同轴度超差严重 ,合格率只有 6 1 %。为此 ,进行技术攻关 ,经现场对加工工艺、夹具以及加工前、后的产品进行了检测和分析 ,认为造成超差的原因如下 :1 .原磨削 JH70后制动器刹车片Φ1 1 0 mm的外圆时 ,是以制动器轴套内孔 Φ1 2 mm和制动器轴套端面定位 ,因磨削加工过程中定位芯轴磨损较快 ,若不能及时更换定位芯轴 ,定位芯轴与制动器轴套配合间隙过大。2 .制动器轴套…  相似文献   

17.
图1所示为利用切制内环槽工具加工油缸角度环形槽的加工示意图。角度环形槽与内孔D同轴,而与外圆d无要求。在钻床或车床上加工角度环形槽时,是用三爪卡盘夹紧油缸外圆,这样,当油缸内外圆不同心时就无法保证加工出的内环槽能与内孔同轴。为此,以前我们补加工外圆,使内外圆同轴,但因有的缸筒较长,同轴度很难保证。现在设计的切制内环槽工具安装在钻床上使用,  相似文献   

18.
图1所示工件两端同轴度孔φBH7,按常规的加工方法是先加工好一端孔,然后工件调头再加工另一端孔。由于调头加工孔存在着机床误差、工装误差以及工件装夹定位等一系列误差影响,使加工出的孔与基  相似文献   

19.
内圆磨削是精加工内孔的方法,它可以加工机器零件上的通孔、不通孔、台阶孔和端面等,在机械加工中有着广泛的应用。在内圆磨床的工艺方法中有很多种保证内孔圆度或内孔与外圆同轴度的方法,但对如何保证内孔台阶圆的同轴度却鲜有解决方案。图1所示是我公司批量生产的一种零件,  相似文献   

20.
在流水线输运辊道中,辊子的套管加工质量,是保证辊子灵活而轻便转动的关键。为此,套管加工中,要求两端内孔的同轴度不大于0.05毫米,且外圆不加工。由于套管选用φ60×3.5焊接管,外圆不规则,采取毛基准直接定位加工内孔的工艺方法,根本不能保证同轴度。若将外圆加工以精基准定位,可以提高同轴度,但既不经济也不必要。所以,设计制成专用夹具,  相似文献   

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