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提高风扇磨煤机冲击板耐用性的技术措施 总被引:1,自引:0,他引:1
在试验研究的基础上综合论述了提高风扇磨煤机冲击板耐用性的技术措施;指出粒状贝氏体钢作为一种高强度耐磨钢用于制造冲击板可获得良好的使用效果;冲击板表面改为锯齿形结构有助于减少冲蚀磨损量,提高零件的耐用性。 相似文献
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一、前言风扇磨煤机具有占地面积小、操作灵活、噪音小、耗电省等优点。但是,由于冲击板在受到煤块(有时还有铁块、石块、木块等)的冲击时,既要保证不致断裂,又要有较高的耐磨性,而原来用ZGMn13或ZG50Mn2材质制作的冲击板,其使用寿命一般只有400~800小时,这就限制了风扇磨煤机的推广使用。 相似文献
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针对风扇式磨煤机的具体工研制了含锰量在16%~22%并加入铬,钒,钛,钼,钨等碳化物形成元素的超高锰合金钢,试验表明,其加工硬化能力及耐磨性明显高于ZGMn13和ZGMn13VTiMo耐磨性经ZG50Mn2提高近1倍,用于制作风扇磨损冲击板使用寿命比ZG50Mn2冲击板延长0.5~1倍。 相似文献
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超高锰钢风扇磨煤机打击板的耐磨性 总被引:3,自引:0,他引:3
超高锰钢在高速运动煤块的冲蚀磨损条件下,较一般高锰钢、合金化高锰钢有更好的加工硬化能力,并有足够的韧性。在火电厂的使用结果表明,用超高锰钢制成的大型风扇磨煤机打击板的使用寿命较普通ZGMnl3高锰钢打击板寿命提高了两倍。 相似文献
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一、前言风扇磨煤机的某些构件(如冲击板、护钩和护条等)在运行中容易磨损,从而造成了风扇磨煤机的运行周期短、检修维护工作量大、备品备件多等问题,在一定程度上影响与限制了风扇磨煤机的广泛应用。本文主要通过介绍几种不同材质冲击板的耐磨性能测定试验概况,进一步从磨煤工作机理上分析与讨论冲击板的磨损过程,最后对冲击板材质的发展趋势提出初浅的看法。 相似文献
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一、前言火力发电厂制粉系统中风扇磨煤机的使用与推广开辟了烧用褐煤及油母页岩的广阔前景。目前,全国火电厂采用风扇磨煤机直吹式制粉系统的机组日渐增多。过去,对风扇磨煤机耐磨材料的研讨试验工作业已取得了可喜的进展,但对风扇磨冷却润滑油系统所暴露的一 相似文献
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风扇磨煤机冲击板工业对比试验总结 总被引:2,自引:1,他引:1
《水利电力机械》1986,(2)
风扇式磨煤机(简称风扇磨)是火力发电厂主要制粉设备之一,冲击板、护勾和护甲是这种设备的主要易损件。长期以来,由于其耐磨性差,使用寿命短,不仅造成金属材料的大量损耗,而且还存在检修周期短,安全性差的问题。至1984年底,全国有风扇磨288台,最大出力为75吨/小时,而冲击板使用寿命有的则 相似文献
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对风扇度煤机制粉系统采用新技术进行了改造,使制粉系统的漏风率下降了15%~20%,解放了维护外置式强制循环润滑及冷却油系统的劳动力,提高了机组的经济效益及社会效益。 相似文献
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目前正在运行的冲击式转轮大多是铸造转轮,在其检修过程中遇到了许多问题,而这些问题又与铸造特点紧密相关,就此进行了探讨。 相似文献
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刚性圆板自由落体在水面上的冲击压力 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对一个刚性圆板自由落体在水面上的冲击过程建立了比较精确的理论模型,并建立了相应的数值格式。计算结果与已有的实验结果符合良好,通过计算进一步给出了下落质量和下落高度对冲击压力峰值的影响。 相似文献
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本文研究了受均布的矩形脉载荷作用下置于无旋,不可压缩理想流体液面上由刚塑性材料制成的圆板在高载下(出现移动塑性铰)的塑性动力响应,本文运用Hankel积分变换求得流体阻力,获得了高载下不能出现塑性平台的重要结论,并提出了高载下的一种模态假设,导得了高载下各相圆板动应的完全解。 相似文献
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本文对延长凤扇磨冲击板的使用寿命,概述了国内外的研究动态。在板面磨损过程中,认为存在着许多磨损因素,并在板面磨损作了探索性的分析和推导:提出了落煤速度、板面煤粒磨损加速度的分布、撞击角和冲刷角的区分,以及煤质坚硬和疏松对板面磨损等等的影响!并阐述了平面和形面两种冲击板面的差异及比较,为板材的选择提供了参考。 相似文献
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实型铸造工艺常见的铸造缺陷及防止方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对实型铸造常发生的诸多铸造缺陷,如铸件变形、铸型塌箱、浇不足、机械粘砂、热粘砂、残渣、气孔、夹渣、热裂、增碳和增氢等,分别提出了其产生原因和防止方法。着重指出,这些缺陷大多与EPS模样的物化性能、涂料性质、型砂及浇注工工艺参数有关,只要选择好涂料和涂层厚度,控制好EPC的模样的成型,并优化设计铸造工艺参数,将会获得优良精美的铸件产品。 相似文献
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E型磨煤机磨球材质的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
对E型磨煤机磨球工况及影响磨球使用寿命的主要因素进行了分析,提出了一种多元合金耐磨钢,并确定了热处理工艺。比较磨损试验结果表明,新钢种的抗磨性优于原E型磨球材质,是一种满足更高性能要求的E型磨煤机磨球材料。 相似文献