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用传统方法进行张力减径机孔型设计时是以减径率为依据分配变形量。由于该方法没有充分考虑钢管壁厚的影响,致使成品管质量和乳机工作状态受到不利影响。作者阐述了一种沿机架分配钢管变形量的新方法——基于延伸率的分配方法,并给出了设计实例。采用这种设计方法后,钢管在各机架的变形量更加均匀,轧机工作状态也更为稳定。 相似文献
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椭圆孔型张减过程模拟及横向壁厚分布预测 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对宝钢钢管厂152.5BO椭圆孔型系统主变形机架生产不同壁厚管子的轧制过程进行三维弹塑性有限元模拟,得出经减径后管子沿圆周方向的壁厚分布不均,产生内多边形的缺陷,随着总减径率和壁厚的增加,引起内多边形的程度增大。根据模拟结果对152.5BO椭圆孔型系生产不同规格的管子引起管子在沿圆周方向的壁厚不均进行预测。 相似文献
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张减机架孔型的精确程度直接关系着成品管的质量,甚至由于孔型的问题可导致堆钢的发生。本文针对这种情况,在现有孔型系列配制下,对高精度张减机架的加工提几点建议。 相似文献
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简要介绍了设备的结构、功能以及相关的工艺;着重介绍了电气在控制设备方面的主要应用。以优质的设备质量和合理的电气控制,在满足用户要求的条件下,最大限度提高生产力。 相似文献
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简要介绍了设备的结构、功能以及相关的工艺;着重介绍了电气在控制设备方面的主要应用.以优质的设备质量和合理的电气控制,在满足用户要求的条件下,最大限度提高生产力. 相似文献
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通过将6机架定径前45钢管外径和总减径率分别由132 mm和12.95%降至128 mm和9.87%,并降低单机架减径率和改善微张力减径孔型设计参数,使3辊式机组生产的Φ114 mm×22 mm 45钢管"内六方"缺陷指数P值由1.40%~1.52%降至0.45%~0.67%,明显减少微张力减径钢管的"内六方"缺陷. 相似文献
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简述了Φ300mm张减机轧辊铸造工艺的分析及改进过程,加强离心复合铸造工艺参数的控制,稳定和提高了张减机轧辊产品质量。 相似文献
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作者对日本同类机组的孔型辊型参数进行归纳整理,推导出GJ114焊管机组孔型设计的方法,便于现场工作者掌握利用。 相似文献
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介绍了现代小型连轧机使用椭圆-立椭圆孔型系统的优点和设计方法。列举了两种不同机组使用这一系统的例子。 相似文献
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通过对连轧厂应用平底椭圆孔型生产实践的分析,在轧制速度较低的情况下,椭圆-立椭圆孔型系统中以平底椭圆代替弧底椭圆可简化轧机调整,提高孔型通用性及降低生产成本。 相似文献
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青线是热轧无缝钢管生产中主要的外表缺陷之一,在总结长期现场实际生产经验的基础上,对产生青线的种种原因进行了探讨,并针对性提出了预防青线的几点措施,这对同类机组减少青线现象具有一定的参考意义。 相似文献
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为设计安全合理的合金钢椭圆孔型系统,采用三维热力耦合弹塑性有限元模拟仿真技术,超前再现了合金钢方坯在椭圆孔型中金属的三维流动过程并获得了轧制力及力矩等重要参数的变化规律.结果表明:表面和心部金属沿轧制方向流动速率的不同导致合金钢方坯端部横断面产生凹形;轧制力和轴向力及轧制力矩和径向力矩具有相似的变化趋势,即咬入和抛钢阶段其值变化较大而稳定轧制阶段变化较小. 相似文献