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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
张洪峰  白世军  叶青 《天津冶金》2011,(1):29-31,49,50
针对邯钢中板轧机机架辊存在的辊径断裂、辊面粘钢等问题,通过辊子载荷计算及辊面粘钢机理的研究,确定了机架辊损坏的原因。提出机架辊改造方案,辊径由~190mm增加到p220mm,提高了承载能力;改用滚动轴承;改进辊面材料提高辊面的耐磨性和强度。经过多次运行证明,改造后其使用寿命及其它综合性能得到大幅度提升,满足中板线生产的需要。  相似文献   

2.
涟源钢铁总厂Ф650车间有四架轧机,布置形式如图1。1^#轧机轧辊材质为70Mn2;其他三架轧辊材质为低铬球墨无限冷硬铸铁。轧辊辊身直径为Ф630mm~Ф680mm,在生产轻轨时最大辊径达Ф830mm;辊身长度为1800mm。轧机机架间轧辊用梅花连接轴和梅花套联接。  相似文献   

3.
尚飞  李洪波  张杰  胡超  张超  陈剑飞 《钢铁》2016,51(6):59-64
 CVC辊形以其较强的凸度控制能力在热连轧中有着广泛的应用,但是CVC辊形不具有均匀磨损的能力,其磨损往往比较严重,且呈现出非对称性。针对该特点提出CVC工作辊非对称磨损的表征方法,利用该方法对某1 800 mm CSP生产线下游机架CVC工作辊非对称磨损情况进行分析。统计结果表明,下游机架工作辊磨损多为非对称形式,并与CVC辊形呈现出一定的对应性。在此基础上,提出辊径对整体磨损影响系数及辊径对轧制力影响系数2个新的磨损模型参数,并建立针对CVC轧辊的非对称磨损预报模型,利用遗传算法对模型参数进行优化,并利用实测数据进行验证,改进后磨损模型精度比常规磨损模型精度平均提高了约35%。  相似文献   

4.
在某些工厂的热轧生产中,经常出现机架辊断辊事故,严重影响正常生产。本文没有局限于传统的机架辊仅作刚度设计的思路,而是基于热力耦合有限元法,对某热轧厂生产过程中由于板坯中温度的不均匀分布而导致的板头下叩时的冲击力及轧机抛出力对机架辊的影响进行了仿真分析,发现轧制过程导致的机架辊受力过大而导致机架辊表面磨损是其寿命较短的主要原因。并基于此结果改进了相应制造工艺,使机架辊寿命获得了较大提升。  相似文献   

5.
采用大变形弹性有限元法,借助MSC.Marc有限元软件,建立了昆明钢铁公司双机架紧凑式可逆炉卷轧机轧制过程的二维模型,对C45(0.43%~0.49%C)钢的2 mm×1200 mm带钢轧制平直度进行模拟。对带钢沿宽度方向上的应力分布进行三维模拟,得出上、下工作辊的辊径比对带钢平直度的影响。结果表明,当辊径比为420/418.5时,带钢的平直度最佳。  相似文献   

6.
针对冷连轧有限元分析中辊缝设定需要多次调试的问题,在河钢唐钢1740 mm冷连轧有限元模型研究基础上,开发了一种可以快速确定各机架辊缝设定值的冷连轧辊缝设定模型.利用各机架轧机弹性变形数据拟合出轧制力对出口厚度与辊缝之差的轧机弹性变形公式,同时利用各机架轧件塑性变形数据拟合出轧制力对轧件真应变的轧件塑性变形公式.轧机弹...  相似文献   

7.
摘要:为了解决CPE顶管机组轧制薄壁无缝管实际生产中出现的管壁拉凹问题,基于某钢管公司114mm CPE顶管机组的装备和工艺条件,借助于有限元分析软件Simufact,对42CrMo4钢管典型规格111mm×435mm顶管过程的辊模力、各机架轧件出口壁厚、应力应变及相对滑动速度进行了分析。结果表明,顶管过程中,减壁量较大的机架之间存在张力作用,机架减壁量越大,轧件在辊缝处壁厚减薄量越大;轧件在辊缝处所受到的轴向应力均为拉应力,在靠近轧件头部一段距离内轧件所受到的轴向拉应力较大,发生壁厚拉凹的倾向性增大。机架过大的减壁量和减壁率引起的轧件沿孔型宽度方向的严重不均匀变形、机架间大的张力及芯棒与轧件间过大的速度差引起的芯棒拽入力是顶管过程管壁拉凹缺陷产生的主要原因。  相似文献   

8.
为了解决CPE顶管机组轧制薄壁无缝管实际生产中出现的管壁拉凹问题,基于某钢管公司?114 mm CPE顶管机组的装备和工艺条件,借助于有限元分析软件Simufact,对42CrMo4钢管典型规格?111 mm×4.35 mm顶管过程的辊模力、各机架轧件出口壁厚、应力应变及相对滑动速度进行了分析。结果表明,顶管过程中,减壁量较大的机架之间存在张力作用,机架减壁量越大,轧件在辊缝处壁厚减薄量越大;轧件在辊缝处所受到的轴向应力均为拉应力,在靠近轧件头部一段距离内轧件所受到的轴向拉应力较大,发生壁厚拉凹的倾向性增大。机架过大的减壁量和减壁率引起的轧件沿孔型宽度方向的严重不均匀变形、机架间大的张力及芯棒与轧件间过大的速度差引起的芯棒拽入力是顶管过程管壁拉凹缺陷产生的主要原因。  相似文献   

9.
 针对港陆1 250 mm热带轧机,通过对带钢凸度在机架间进行合理分配确定各机架的带钢入出口凸度范围,采用一种基于影响函数法的辊型曲线优化设计算法优化了现场辊型曲线,对优化后的辊型曲线进行了模拟计算和现场实际生产实验。结果表明,优化后的辊型曲线改善了辊间压力的分布情况,降低了轧制末期工作辊边部对支撑辊的磨损,提高了支撑辊轧制质量。现场生产实验的带钢凸度介于40~60 μm,满足生产要求。  相似文献   

10.
正1前言冷轧1550mm酸轧联合机组于2008-05正式投产后,系统运行一直比较稳定,但是在2011-11后常有机架辊缝差异常增大、轧制力差异常变化等故障,并导致轧机高速断带,影响生产。统计2011-02至2014-09,因液压伺服控制系统异常引起的机组非计划停机有48  相似文献   

11.
王勤善  徐洁  李祥才 《山东冶金》2009,31(5):118-120
针对胎圈钢丝用盘条C82DA生产过程中出现吐断的问题,对轧制工艺参数进行了对比分析,并对材料的化学成分、金相组织及力学性能进行了检验。分析认为,导致吐断的主要原因是由于精轧机BGV、减定径TMB导卫和28#~30#轧槽磨损后没有及时更换,致使轧件在导卫中发生跑料,引起张力的瞬时急剧波动。通过及时更换BGV、TMB导卫,缩短28#~30#轧槽的过钢量,同时强化过程控制,月吐断由32次降至3次。  相似文献   

12.
吐丝圈径对大规格高碳盘条组织性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
计算与分析了斯太尔摩冷线上盘条的吐丝圈径、搭接密度及"佳灵"装置横向布风曲线之间的关系,研究了吐丝圈径的大小对大规格82B盘条组织和性能的影响,确定了大规格82B盘条最小吐丝圈径应为980mm.  相似文献   

13.
对ER70S-6气保焊丝钢在拉拔过程中的断裂问题进行分析。通过对化学成分、力学性能、金相组织、夹杂物与表面缺陷、晶粒度的检验,认为断裂是由于成分不稳定、冷速过快、吐丝温度高及夹杂物造成的。  相似文献   

14.
目前对于直径φ60mm以上的热轧大棒的捆扎,由于温度高达700℃左右,使用直径φ60mm以下的棒材捆扎的打捆机很难在线应用,所以采用人工捆扎.为了减轻工人在恶劣环境下的劳动强度,研制了一种全新的棒材捆扎机,系统阐述了该捆扎机主要组成部分以及性能原理.该打捆机具有结构简单紧凑,占地面积小,价格低廉,易于操作和维护,能适应各种恶劣的工作环境,尤其适用于热轧大棒的捆扎.  相似文献   

15.
吐丝机是高速线材生产线上的关键设备。高线厂在同行业中率先依靠自身的力量,对进口吐丝机进行修复和改进。本文从吐丝机的吐丝原理着手,分析了吐丝机吐丝圈形不稳定产生的原因,提供了纠正方案和实践经验。  相似文献   

16.
高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
对高强度PC钢丝断裂原因进行了分析,认为连铸坯的中心偏析、中心缩孔、疏松和夹杂是导致PC钢丝断裂的冶金原因;轧制过程中,较差的修磨质量、表面缺陷导致的微裂纹,过烧以及不适当的冷却速度导致的非正常显微组织,盘条头部的耳子、盘条本身折叠是导致PC钢丝断裂的主要原因;同时,不恰当的酸洗、较差的磷化及热处理质量、不适当拉丝裂纹的产生、拉拔模具安放不正导致的横裂也是PC钢丝断裂的原因。并且针对上述部分原因提出改进措施。  相似文献   

17.
李朋  陈修君  郭立波 《特殊钢》2016,37(6):35-37
DY105钢丝(/%:0.90C,0.22Si,0.24Mn,0.012P,0.003S,0.002Ti,加入RE 0.10)的冶金工艺流程为40 t EAF-LF-VD-3 t铸锭-开坯180 mm×180 mm-轧制Φ6.5 mm盘条-500℃铅浴淬火-冷拔。DY105钢在冷拔过程出现断裂现象,经分析得出,断裂钢丝中出现部分针状马氏体组织和较多B类、TiN夹杂,是冷拔丝断裂的主要原因。通过将Al线脱氧改进成Al线+Al豆+C粉脱氧,软吹时间从15 min增至20 min,改进稀土加入方式,增加Φ6.5 mm钢丝铅浴时间等工艺措施,避免了该钢冷拔过程的断丝现象。  相似文献   

18.
分析了影响吐丝圈形质量的因素,并简要叙述了生产中出现吐丝甩尾、吐大小圈、平铺不均匀、圈形椭圆等问题的原因及其解决措施。  相似文献   

19.
某预应力钢丝生产厂在使用Φ12.5 mm的77MnCr盘条生产Φ7.0 mm的螺旋肋预应力钢丝时,常在拉拔过程中发生断线的现象.针对该问题,利用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪对77MnCr盘条在冷拉拔过程中产生笔尖状断口的断裂试样进行了系统检测和分析.检验结果表明,试样中心部位存在的“V”形裂纹是造成盘条在拉拔过程中产生断裂的裂纹源.经分析得出V形裂纹的形成与盘条心部存在的网状渗碳体有关,而网状渗碳体的产生与连铸坯中心偏析,尤其是碳偏析和盘条轧制过程中的冷却速度有着十分紧密的关系.  相似文献   

20.
杨尚锋 《有色矿冶》2000,16(3):32-36
对含铝5%φ6mm的锌铝共晶合金丝进行了试验研究,解决了粗坯难于盘圆及生产过程中的增强锌铝合金塑性甚至超塑性的问题。阐述了合金丝的生产工艺,讨论了过程影响因素,文章最后概括了生产技术条件,为锌铝共晶合金丝的生产奠定了技术基础。  相似文献   

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