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醋酸稀溶液的络合萃取 总被引:33,自引:5,他引:33
络合萃取法对于极性有机物稀溶液的分离具有高效性和高选择性。本文以醋酸稀溶液为分离对象,通过系统的相平衡实验筛选出30 wt%三辛胺(或7301)+20 wt%正辛醇+50 wt%煤油混合溶剂。同时,探讨了叔胺类萃取剂对醋酸萃取的过程机理,研究了混合溶剂萃取稀醋酸工艺的可行性。 相似文献
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醋酸正丁酯在共沸精馏稀醋酸中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在稀醋酸提浓装置中用醋酸正丁酯与醋酸异丙酯作共沸剂,对其两者的投资、运行、消耗、能力、稳定时间等方面进行了比较。在PVA扩产过程中,回收采用醋酸正丁酯系统提浓稀醋酸投资省、消耗低、易稳定,可年创效益140万元。 相似文献
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在稀醋酸提浓装置中用醋酸正丁酯与醋酸异丙酯作共沸剂,对其两者的投资、运行、消耗、能力、稳定时间等进行了比较。在聚乙烯醇(PVA)扩产过程中,回收采用醋酸正丁酯系统提浓稀醋酸投资省、消耗低、易稳定.年创效益140万元。 相似文献
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醋酸稀溶液络合萃取工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
使用自制络合萃取剂,采用络合萃取法回收低质量分数醋酸水溶液中的醋酸,研究了初始醋酸和杂质质量分数对醋酸络合萃取平衡的影响;探讨了脉冲填料塔中醋酸稀溶液络合萃取工艺过程,考察了溶剂比、两相进料流量、脉冲间隔和脉冲压力对醋酸萃取率的影响,并确定了实验条件下的适宜操作工艺条件。结果表明,在溶剂比0.87~1.01,两相进料流量0.27L/h~0.37 L/h,脉冲间隔3s,脉冲压力0.068MPa下,醋酸萃取率可达96%~98%。 相似文献
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<正> 我厂在生产香烟过滤咀的主要原材料—二醋酸纤维素的过程中,醋化反应阶段产生大量的浓度在15%~25%之间的稀醋酸。这种稀醋酸经过浓缩后,其浓度可达到92~96%左右,然后与丁醇在浓硫酸作催化剂的条件下,进行酯化反应,生成醋酸丁酯。 相似文献
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太原工业大学开发的“应用电渗析技术从糠醛废水中回收醋酸”技术,于9月24~26日在太原通过小试技术鉴定。应用该项技术可将糠醛生产中粗馏塔底含醋酸1~2.5%的废水,提浓到含醋酸20%。再采用萃取、精馏法制得工业一级冰醋酸。鉴定会认为:该技术工艺先进、合理可行、有所创新,有关技术指标达到国内先进 相似文献
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撞击流-旋转填料床内络合萃取法分离醋酸稀溶液实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用撞击流-旋转填料床作为萃取设备,选用磷酸三丁酯(TBP)为萃取剂(稀释于煤油中),对络合萃取法分离醋酸稀溶液过程进行了实验研究.研究结果表明:在适宜的操作条件下,撞击流旋转填料床对于磷酸三丁酯与醋酸的络合萃取过程具有良好的萃取传质性能,萃取级效率高达98%以上;采用三级错流萃取流程,获得了94.0%的醋酸萃取率,取得了较好的分离效果.以质量分数15%的氢氧化钠溶液为反萃取剂,经反萃取操作后实现萃取剂的再生,再生后的萃取剂萃取性能无明显变化.综合考虑了萃取剂、萃取设备及萃取工艺对于络合萃取过程的影响,为络合萃取技术在醋酸稀溶液回收中的应用奠定了基础. 相似文献
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日本TeijinLtd正使用催化氧化工艺处理来自Matsuyama的对苯二甲酸二甲酯的72kt/a工业废水。由于废水含有大约3%酸,处理工厂可回收2~2.5kt/a纯度为99.8%的醋酸用于循环。使用一种专用的催化剂在190~230℃的液相反应器中处理含有大约3%醋酸的废水。醋酸以外的有机物通过氧化,分别降解成低分子量物质,水和一氧化碳。以前,Teijin使用常规活化淤浆的方法降解所有的有机物,然后填埋所残留的淤浆。据该公司称,新系统回收醋酸不会产生淤浆,废水中COD可以降低约10%。该工艺与活化淤浆工艺相比较,可以减少废水… 相似文献
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二步法甲酸/醋酸催化玉米芯生产糠醛工艺的水解过程会产生少量的醋酸和甲酸,因此水解液中醋酸和甲酸的质量分数不断增加。为了使糠醛生产中甲酸和醋酸质量分数适合工艺条件,文中采用反应精馏法回收该工艺中过量的醋酸和甲酸。分别考察了回流比、酸水进料流量、甲醇与醋酸进料摩尔比、醋酸质量分数和甲酸质量分数等因素对反应精馏回收甲酸和醋酸效果的影响。通过实验得出了适宜的工艺条件:对甲酸质量分数在0.5%以上、醋酸质量分数20%以下的水解液,酸水进料流量在9.0 mL/min、甲醇醋酸进料摩尔比为3∶1和回流比为5等条件下的处理效果最佳。最佳反应条件下对于醋酸质量分数为20%的水解液,醋酸转化率为50.4%,同时甲酸质量分数降低到0.5%。实验证明此方法在满足二步法生产糠醛工艺对水解液甲酸和醋酸质量分数的要求的同时,可回收过量的甲酸和醋酸。 相似文献
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本文研究PP/CAB(聚丙烯/醋酸丁酸纤维素)中空纤维膜分离从工艺稀氨水中以铵盐形式回收氨,研究表明:膜有效面积为二千平方米的装置每天具有15吨硫酸铵的生产能力,氨的脱除率96×10~(-2),硫酸利用率接近100×10~(-2)。 相似文献
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在3Y—TZP中加入质量含量为10%~20%的La—Si—B系玻璃粉料,复相材料能在1 300℃烧结致密,液相烧结是试样烧结温度降低的原因。对试样分别进行表面研磨和稀醋酸浸泡后发现:试样表面发生了部分t—ZrO2到m—ZrO2的相变;随玻璃含量的增加,试样在稀醋酸中的化学稳定性下降。经过表面研磨和稀醋酸浸泡后材料的强度均有所下降,但在牙科陶瓷材料中仍处于较高水平。实验结果表明:表面研磨后材料的破坏主要是由表面划痕引起的,而稀醋酸浸泡后材料的失效主要是由于材料表面的玻璃相在醋酸中的溶解和腐蚀而产生的腐蚀坑和孔洞所致。 相似文献