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1.
方法 根据杜 84块的地质条件、油品性质和实际生产情况 ,应用干扰剔除和归纳统计方法 ,进行超稠油单井蒸汽吞吐生产特征研究。目的 通过对超稠油单井蒸汽吞吐生产特征研究 ,认识该区块生产规律 ,进一步指导油田下一步开发。结果 超稠油井生产具有周期生产时间短、产油量低、油汽比低、产量递减快等特点 ,开发过程具有明显的阶段性。影响生产效果的主要因素有地质条件、注汽参数等。结论 超稠油油井生产对温度敏感性强 ,后续开采方式不适合转为蒸汽驱 ,应从提高油藏平面和纵向动用程度的角度 ,开展分注、选注、井组蒸汽吞吐、调剖、层间调整、层系调整和层系互换等措施。 相似文献
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方法 应用油藏工程技术 ,结合矿场试验 ,进行超稠油水平井蒸汽吞吐研究。目的 优选该块油藏开发方式 ,为经济高效地开发超稠油油藏创造条件。结果 块状超稠油油藏水平井按照目前注采参数实施蒸汽吞吐开采 ,除遵循一般的蒸汽吞吐开采规律以外 ,还表现出单周期产油量高、周期长、回采水率低的特点 ;注汽强度、注汽速度均较低 ,注汽压力随周期增加而降低。结论 水平井蒸汽吞吐开采在技术和经济上均是可行的 ;选择合理的注汽参数是提高蒸汽吞吐效果的关键 ;采取配套合理的采油工艺技术是提高产量的保证。 相似文献
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组合式蒸汽吞吐技术在杜84块的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
杜84块油井随开发深入逐渐暴露出一系列问题,如地层压力下降快、平面及纵向动用差异大、油井加热半径小、高轮次油井吞吐效果差等.为解决以上问题采取了组合式注汽方式,有效提高了蒸汽热利用率,扩大了蒸汽波及体积,改善了油井平面及纵向的动用状况,使油井吞吐效果变好.本文进行了组合式蒸汽吞吐技术机理及应用效果研究,为区块产量稳定奠定基础. 相似文献
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杜84块组合式吞吐效果评价 总被引:1,自引:0,他引:1
超稠油蒸汽吞吐开发存在生产周期短、周期产油量低、油汽比低、产量递减快的矛盾.通过分析超稠油油品特点、杜84块兴Ⅵ组油层的油藏特点及生产动态,发现蒸汽吞吐的直井已进入高轮次.生产效果差,吨油成本高,且直井井下技术状况差,可动用井数很少,直井蒸汽吞吐加热半径有限.利用数值模拟技术,发现直井井间地带仍有大量剩余油存在,在井间部署加密水平井,采用直井与水平井组合式注汽,动用直井无法动用的储量,增加了区块可采储量,降低了区域综合递减速度,加速了直井与水平井形成热连通,为下步转入SAGD试验做好了准备. 相似文献
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为改善稠油油藏开发效果,提高原油采收率,分析了杜229块兴Ⅳ、Ⅴ组油层吞吐后期地下油藏的地质特征,应用筛选标准进行转驱方式筛选,并通过物模、数模等手段分析,研究认为采注比大于1.0、井底蒸汽干度大于50%是实现蒸汽驱开发的重要保证,明确了杜229块兴Ⅳ、Ⅴ组油层蒸汽吞吐后期进行蒸汽驱试验的可行性.现场试验表明,杜229块超稠油油藏蒸汽吞吐后期转蒸汽驱可以大幅度提高区块采收率. 相似文献
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杜84块超稠油储量动用程度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
杜84块兴隆台油层油藏类型为超稠油油藏,纵向发育薄互层状油层和块状油层,油藏非均质性较强,纵向动用程度不均.利用各种监测资料进行统计分析,综合研究和评价蒸汽呑吐生产方式下的油藏纵向动用程度,分析制约油藏储量动用的因素,并制订了提高储量动用程度的对策,为杜84块兴隆台油藏及同类型油藏开发中后期继续提高油藏采出程度提供了一定的参考. 相似文献
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分析辽河油区曙一区杜84块兴I组水平井蒸汽吞吐规律及生产特点发现,影响蒸汽吞吐效果的主要因素是注采参数、油层非均质性以及井间干扰.针对这些主要影响因素采取了优选水平井注采参数、改善水平段动用程度、组合式注汽等措施,最大限度地发挥水平井优势,明显改善了蒸汽吞吐效果,对今后实现水平井高效开发具有重要的指导意义. 相似文献
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辽河油区杜84块馆陶组、沙一+二段油藏均为超稠油油藏,开发与评价难度大,油水关系评价也存在一定难度.针对该问题,应用岩石热解及气相色谱等地化技术,建立了杜84块超稠油解释评价方法,现场应用解决了油水关系不清的问题,重新认识了杜84块油水界面. 相似文献
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水平井在杜84断块超稠油开发中的优势研究 总被引:3,自引:0,他引:3
运用油藏开发动态分析手段。结合矿场试验,并与直井在完全投资,操作成本,完井方式,生产效果等方面进行对比表明,水平井在杜84块的应用具有一定的优势,应用水平井蒸汽吞吐开采技术,可以优选超稠油的开发方式,为超稠油开发方式的转换提供了理论依据。同时在条件具备的区域选用该项技术,对提高超稠油储量动用程度,提高最终采收率也有着积极的意义。 相似文献
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曙光油田超稠油蒸汽添加剂的研制与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
开发了用于辽河曙光油田超稠油蒸汽吞吐开采的一种蒸汽添加剂。该剂以烷基芳基磺酸盐为主剂,与有机、无机辅剂复配而成。该剂洗油能力强,3g/L和5g/L水溶液90℃动态洗油率(岩心驱油率)分别为54.8%和57.1%(自来水为20.7%)。该剂对稠油乳化能力强,粘度为9.74和7.86Pa·s的原油与3g/L该剂水溶液(体积比7∶3)在80℃形成的乳状液,粘度仅为56.3和55.9mPa·s。该剂耐温性优良,0.1g/L和1g/L的该剂水溶液在280℃下处理96小时后,表面张力分别由33.4和32.8mN/m升至35.7和34.6mN/m。该剂不影响现用破乳剂的脱水性能。在辽河杜80区块兴隆台和馆陶层超稠油油藏37井次蒸汽吞吐中使用该剂,平均单井周期产油量增加579.5t,油汽比提高0.32,生产时间延长41.1天,回采水率提高31.6%。表5参4。 相似文献
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稠油油藏多轮次蒸汽吞吐后注CO2的可行性 总被引:4,自引:0,他引:4
针对我国稠油油田的许多区块或油藏已进入多轮次蒸汽吞后期,开发效果逐渐变差的实际情况,运用数值模拟及油藏工程的方法,以辽河冷家堡油田的几个典型的稠油区块为例,进行了蒸汽吞吐之后注CO2开采的可行性研究,并对数模和矿场先导试验的结果进行了经济评价,给出了不同原油粘度的稠油油藏在注蒸汽吞吐之后注CO2吞吐的可行性。对于前期进行过多软次蒸汽吞吐的普通稠油,随原油粘度增大,注CO2吞吐的换油率增大,可行性增加;对于特稠油和超稠油,前期必须进行1~3轮次以上的蒸汽吞吐,之后实施CO2吞吐工艺才能获得良好的效益,所得的结论对现场生产具有一定的指导意义。 相似文献
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特重原油油藏微生物采油试验 总被引:4,自引:1,他引:3
辽河油田冷43块油藏所产原油含胶质沥青质37%-42%,含蜡5%,粘度9.6-43Pa.s(50℃),密度.960-0.975g/cm^3,已出了国外某些标准规定的微生物采油适应范围,用优选的适应温度范围为40-60℃的两种菌假单胞菌(Pseudomonas sp.)LH-18和短杆菌(Brevibacterium sp.)LH-21的等量混合物,培养基,分别与该区块5口油井所产原油在48℃摇床发酵48小时,使原油粘度降低26%-65%,发酵液表面张力下降10%-19%,pH值由中性变为弱酸性,表明在原油发酵过程中有表现活性物质和酸生成,在该区块蒸汽吞效果很差的同层位5口井的近井地带注入营养液和混合菌液,共7井次,单井一次注入菌液0.5-1.2t,注入后采用机械抽油,5口井中有3口井既增产油又减产水,1口井(间开井)连续生产,这4口特重油井单井微生物吞吐试验获得成功,另1口井产液量和产水量大幅度上升,增产油量极微,同一层位的5口井微生物采油效果相差很大,特别是微生物疏通出水层或通道,其原因有待研究。 相似文献
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开展了井下裂解就地改质稠油,提高稠油油藏蒸汽吞吐采收率的室内模拟实验和矿场应用试验。研究表明,油藏矿物可催化稠油水热裂解反应,其中黏土矿物的催化效果优于其他矿物,可使稠油黏度降低30%以上,黏土矿物含量越高,越有利于水热裂解反应;注入催化剂硫酸镍和供氢剂四氢萘溶液段塞后,蒸汽吞吐最终采收率大幅度提高,比单纯蒸汽吞吐提高8.8%,产出油降黏率增加51.7%,饱和烃、芳香烃含量分别增加38.0 mg/g 和26.3 mg/g,胶质、沥青质含量分别降低41.9 mg/g 和41.1 mg/g. 矿场试验结果表明,井下裂解就地改质稠油技术可延长蒸汽吞吐周期生产时间、提高日产油量、提高油汽比和回采水率,较大程度地改善蒸汽吞吐开发效果。 相似文献
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稠油油藏聚驱后采出液脱水用破乳剂 总被引:2,自引:0,他引:2
泽70断块稠油油藏实施可流动聚合物凝胶驱后,采出液脱水困难,使用一种常规聚驱后采出液破乳剂,加量1000mg/L,60℃时脱水率只有30%,脱出水含油最高达20%。研制了由30%~70%多亚乙基多胺起始嵌段聚醚,25%~65%TDI扩链的酚醛树脂起始嵌段聚醚及0.05%~2%N-乙基全氟辛基磺酰胺聚氧乙烯醚组成、干剂含量为45%~65%的水基破乳剂。给出了制备两种嵌段聚醚的原料配方。按基本配方制备的破乳剂样品,有3种在55℃下加量100mg/L时,对泽70断块混合原油样的90min脱水率分别为96.3%、958%、95.3%,脱出水清,油水界面齐;改变加量(30~150mg/L)在50℃考察脱水性能,求得最佳加量为100mg/L,此加量的3种破乳剂90min脱水率分别为96.4%、95.3%、94、2%。将有效物含量55%的第一种破乳剂投入现场试应用,加量80mg/L时脱水原油含水小于0.2%,脱出污水含油小于50mg/L。表2参1。 相似文献
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针对我国稠油油田的许多区块或油藏已进入多轮次蒸汽吞吐后期。开发效果逐渐变差的实际情况,运用数值模拟及油藏工程的方法,以辽河冷家堡油田的几个典型的稠油区块为例.进行了蒸汽吞吐之后注co,开采的可行性研究,并对数模和矿场先导试验的结果进行了经济评价给出了不同原油粘度的稠油油藏在注蒸汽吞吐之后注CO,吞吐的可行性。对 于前期进行过多轮次蒸汽吞吐的普通稠油随原油粘度增大。注co,吞吐的换油率增大、可行性增加.对于特稠油和超稠油,前期必须进行1~3轮次以上的蒸汽吞吐,之后实施co,吞吐工艺才能获得良好的效益。所得的结论对现场生产具有一定的指导意义。 相似文献
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郭斌建 《精细石油化工进展》2010,11(2):7-10
针对杜813兴隆台油藏蒸汽吞吐中后期的开发现状,研制出一种蒸汽吞吐增效剂,主剂为碳酰二胺,改性磺酸盐FPJ为发泡剂,分析了该增效剂的增效原理,并对其进行了室内性能评价。结果表明,该增效剂体系在地层高温条件下产出CO2和NH3气体,在发泡剂的共同作用下,具有增加驱动能量、扩大蒸汽波及体积、降低原油粘度、稳定粘土矿物的作用。150℃下,增效剂溶液与原油质量比2:8时,原油降粘率达74.3%;增效剂质量分数为0.3%的溶液,静态洗油率可达86.3%。现场试验表明,该增效技术能将原油从油层深部驱替出来,提高原油采收率及降低采油生产综合成本,对同类油藏的开发具有一定的参考意义。 相似文献
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注蒸汽加气体开采稠油技术室内研究与现场试验应用 总被引:2,自引:0,他引:2
为了改善注蒸汽开采稠油的效果,开展了注蒸汽加汽加气体开采稠油技术的室内研究和现场试验应用。室内研究表明:(1)CD2,N2,N2+CO23种气体高温高压下在草104井稠油中溶解度随压力增大(1-14MPa)而增大,随温度降低(150,100,65℃)而增大,溶解气体的稠油粘度随温度升高,压力增大而显著降低;(2)N80钢试片在35%N2/9%CO2/1%O2/555H2O体系中的腐蚀率,随温度升高而线性增大(40-350℃,压力相应增大或保持恒定),气相无机缓蚀剂GHX-1可有效抑制这种腐蚀;(3)加入CO2,N2+CO2和N2可极大幅度地提高蒸汽在岩心中的驱油效率。在草桥和单家寺油田8口蒸汽吞吐进行注蒸汽加N2现场试验,油气比,单井日产油量和周期产油时都注蒸汽井大幅度提高。注蒸汽加N2+CO3现场试验的阶段已见到日产油量急剧上升的良好效果。 相似文献
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为研究原油组分对CO2与原油最小混相压力的影响程度,在不同压力条件下开展两组细管驱油实验。结果表明,当原油中组分C5-C9和C10-C14含量降低,C15-C19、C20-C24和C25-C33含量增加时,CO2与原油最小混相压力升高至36 MPa,较第1组实验最小混相压力上升约5.88%。 相似文献
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针对吉木萨尔页岩储层衰竭式开发采收率低,传统提高采收率措施难以有效增产的问题,提出了CO2吞吐提高采收率的方法。运用数值模拟方法,建立了工区储层油藏数值模拟模型,依据水平段长度及油层厚度优选了适用于CO2吞吐的试验井,明确了基质增能对于CO2吞吐的决定性作用,并对CO2吞吐的工作制度进行了优化。最终将优化方案应用于现场试验,结果表明:试验井间存在裂缝窜扰,导致CO2吞吐注入阶段气窜严重,CO2未充分进入基质置换原油,整体开发效果较差。研究内容对页岩油藏注CO2吞吐提高采收率具有参考意义,可为调整CO2吞吐开发方案提供借鉴。 相似文献