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相似文献
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1.
李巨兵  刘敦亮  岳进 《燃料与化工》2012,43(3):19-19,21
宣钢焦化厂2座JN60-82型焦炉为国内第1代6m焦炉,年产焦炭90万t,采用湿法低水分熄焦方式.长期以来,湿法熄焦工艺的筛焦除尘系统应用效果较差,由于粉尘湿度大,极易粘在布袋上,造成粉尘板结,堵塞滤袋,无法正常使用.2008年宣钢焦化厂开发了出焦除尘与筛焦除尘一体式综合除尘工艺模式,取得良好的效果.  相似文献   

2.
杭钢焦化厂现有42孔4.3m焦炉2座,年产焦炭58万t。为改善企业的生产环境,公司2003年立项对焦化厂装煤、出焦过程进行除尘技术改造。其中,装煤除尘主要通过除尘装煤车自身的除尘管道连接套与装煤除尘总管(设在焦炉炉顶靠焦侧处)的翻板阀接通,捕集装煤作业中的煤尘与烟气,最后经除尘地面站的布袋除尘器进行强制除尘。  相似文献   

3.
唐钢炼焦制气厂焦炉生产规模为274万t/a。一期160t/h干熄焦装置与2座65孔焦炉(130万t/a)配套,二期180t/h干熄焦装置与4座36孔焦炉(144万t/a)配套,干熄炉内的物料测量采用雷达料位仪。  相似文献   

4.
胡永林 《燃料与化工》2011,42(2):34-34,53
昆钢煤焦化有限公司安宁分公司3、4号焦炉为2×50孔6m顶装焦炉,2006年配套投产了国内设计的第1套140t/h干熄焦装置,地面环境除尘系统采用工艺除尘、环境除尘二合一布置方案。在生产运行中,地面环境除尘设备出现了输灰设备润滑不良、螺旋机堵转等问题,影响了干熄焦系统的正常运行。  相似文献   

5.
焦炉地面除尘站系统的改进   总被引:1,自引:1,他引:0  
苏钢集团公司炼焦厂于2005年改建投产了1座50孔JNK43-98D型焦炉,在改造炉型的同时,我们借鉴国内外同行业焦炉除尘的经验,自行设计了1套集焦炉出焦除尘和装煤除尘于一体的地面除尘站系统,该系统投入运行后,焦炉烟尘和废气排放达到了国家规定的排放标准,本文重点介绍地面除尘站系统自行设计的改进情况.  相似文献   

6.
张瑞芳 《广东化工》2014,(10):197-198
2013年,我国全年共生产4.76亿t焦炭,伴随产生了大量的焦炉烟尘。传统焦炉除尘技术虽然实现了一定程度的除尘治理,但存在不足和缺陷。通过进行设备改造、管路改造和参数调整等,可有效实现技术改进与优化,大幅提升焦炉除尘效果。  相似文献   

7.
公司现有两座炉型为TJL4350—D型的捣固焦炉,年产冶金焦70万t,是贵州省目前最大的捣固炼焦煤焦化企业,也是首家安装移动式消烟除尘车的焦化厂,属循环产业链环保型焦化厂。配套建设有120万t,a的洗煤厂、铁路专用运输线、焦炉煤气净化综合利用系统和化工产品回收系统。公司现主要生产洗精煤、中泥煤、焦炭、煤焦油、焦炉煤气、粗苯、硫铵和硫磺等8种产品。其中。年产冶金焦70万t、粗苯6700t、焦油2.50万t、硫铵7000t以及硫磺870t。  相似文献   

8.
王福 《燃料与化工》2010,41(3):31-32
攀钢三期新1#、2#焦炉为JN60-6型单集气管6m大容积焦炉,配备有装煤、推焦地面除尘装置和145万t干熄焦和新型湿法熄焦,其环保投资占焦炉建设总投资的30%以上。尽管新焦炉装备国内一流,环保设计技术领先,但从推焦前焦侧摘门至推焦结束整个过程中,从炉门处依然有部分烟尘逸散于大气中,对此我们进行了以下改造。  相似文献   

9.
我厂现有JN43-80型焦炉两座,该焦炉除尘系统采用推焦装煤二合一地面除尘站,装煤与出焦除尘共用8个布袋除尘室,出焦集尘方管采用皮带密封,装煤集尘管采用盖板密封,除尘系统无预喷涂设施,使用前在风机吸力作用下,出焦过程产生的粉尘经拦焦机集尘罩、出焦集尘管、冷凝冷却器吸附在除尘布袋表面,起到预喷涂作用,以保护布袋延长布袋使用寿命,整个系统采用PLC程序控制,通过显示终端对各主运行参数、阀门启闭、设备运行情况进行监控.  相似文献   

10.
沙钢焦化厂原有6座JN60-6型焦炉,焦炭生产能力为330万t/a,需洗精煤480万t。随着四期工程2座7.63m焦炉的建成投产,生产能力将增加200万t。至此每年共需洗精煤760万t,  相似文献   

11.
王彩凤  刘亚冬 《煤化工》2007,35(4):22-24
介绍了焦炉湿式与干式推焦地面除尘系统的流程,对两者在运行特点、运行能耗、运行维护、除尘效果等方面进行了比较,指出两种除尘系统的优劣,认为湿式除尘系统由于采用了新型湿式高效净化装置,在焦炉地面除尘上更具有优势。  相似文献   

12.
徐州观茂焦化有限公司现有3846D型焦炉两座及配套化工设施,年产优质冶金焦60万t,粗苯6600t,硫铵6600t,焦油2.45万t,外供煤气约9000万m3。  相似文献   

13.
本钢焦化厂6#、7#焦炉运焦系统共包括7条1.2m带宽的输送皮带,全线共计1062m,其设计输送能力为200t/h,采用地面站式除尘工艺,沿途  相似文献   

14.
焦炉生产过程中所产生的烟尘是一个比较突出的污染问题,尤其是建设年代比较早的焦炉,大多没有建除尘设施。随着环保要求越来越严格,4.3m以下的小焦炉国家已经明令禁建,新建焦炉必须配套建设除尘设施和化产回收设施,老焦炉要增设装煤、拦焦除尘设施。结合我厂焦炉装煤、拦焦除尘  相似文献   

15.
邹平焦化厂有72孔JND-Ⅱ型捣固式侧装煤焦炉两座,炭化室高度为4.3m,并配有湿式装煤消烟除尘车1套.由于消烟除尘车除尘效果不好,所以装煤时机侧炉门逸出大量荒煤气(冒烟时间105s左右,俗称"黄烟"),消烟除尘车排除的烟尘有时是黑烟,烟气燃烧不完全,烟尘排放不达标,严重影响周围环境.  相似文献   

16.
焦化生产对大气的污染比较严重,根据现行规定,焦炉生产必须配备合格的除尘系统以减少对大气的污染。应在设计环节就研究如何用最低的能耗达到最好的除尘效果。焦炉除尘系统的能耗主要集中在除尘风机上,本文介绍一种焦炉除尘系统风机  相似文献   

17.
焦炉地面除尘系统的运行探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
邯钢焦化厂于1999年和2000年相继投产5号和6号大容积焦炉(共90孔),与之配套的焦炉地面除尘系统采用鞍山焦耐总院设计的袋式干式除尘工艺,推焦和装煤粉尘的净化采用2套除尘器分开处理,系统采用PLC控制,在国内同类基础上有所改进。正常运行时由计算机自动控制,不需人为干预,除尘效率高,经省、市环保部门多次测量,除尘效率均在98%以上。  相似文献   

18.
寇炜 《洁净煤技术》2014,(5):109-110
焦炉是焦化生产的主要设备,也是焦化厂生产过程中的最大污染源。原焦炉装煤过程产生大量烟尘,采用炉顶消烟除尘车除尘。消烟除尘车处理效果不理想,释放大量烟尘。针对捣固焦生产过程中焦炉在装煤过程产生的大量烟尘,采用拦焦车集尘罩导入消烟除尘车二者配合除尘,进行了2次改造。第2次改造后采用间距为500 mm,互相垂直的2组折流板结构,2组折流板底部各增加1组旋向相反的螺旋喷淋器,洗涤折流板,除尘效果良好,烟气排放达到并优于环保标准,烟尘排放量远低于国家标准,减排效果显著。  相似文献   

19.
马钢6m焦炉干熄焦除尘系统由工艺除尘和环境除尘2单元组成,工艺除尘主要用来除去循环气体中的粉尘,以便起到保护干熄锅炉和循环风机的作用。环境除尘主要除去装焦、排焦过程中的粉尘,减少环境污染。该系统地面除尘站选用的是LCMD-4408型脉冲袋式除尘器。  相似文献   

20.
无锡远东复合肥研究所2004年为中农新肥科技股份有限公司新建20万t/a复混肥生产装置,设计了1套三级除尘系统,即1级旋风除尘、2级重力除尘、3级文丘里洗涤除尘。介绍旋风除尘与文丘里洗涤器的设计选型。经过1年多的运行,总除尘效率由原重力除尘的86%提高到98%。粉尘回收率高,实现了降本节能,改善了操作环境。  相似文献   

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