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相似文献
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1.
王建党 《热加工工艺》2012,41(17):228-230
利用“锻件内部裂纹在高温下有修复”的现象及规律,提出通过旋转进砧法形成的高度不大于上平砧圆弧1/3、人为地留下台阶,在高温下将坯料翻转180°后,使用排砧法从中间向边缘排压,而且每个角度都进行旋转排压,将可能存在于中心的夹杂物尽量向圆周方向打破、撕散.虽然排压法中间局部的压下量比较大,但由于坯料是翻过来进行的,因而能有效地消除RST效应.此方法可以提高管板类锻件的成品率,改善产品内在质量,提高经济效益.  相似文献   

2.
《锻造与冲压》2011,(8):90-90,92
此类锻件在生产中,成形工艺和应力状态的不会理是致废的外因,而存在于钢锭内部的各种夹杂物等材料缺陷是引起裂纹的内因。  相似文献   

3.
4.
分析低合金高强度环锻用钢锭超声检测不合格的原因。分析表明,导致检测不合格的夹杂物主要为硫化物、氧化铝和部分保护渣成分。适当降低浇注温度、做好夹杂物的变性处理和采取保护浇注可提高钢锭质量。  相似文献   

5.
大型管板锻件夹杂性裂纹形成机理探讨   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文针对大型管板锻件内部产生夹杂性裂纹的机理进行了分析研究。认为产生锻造质量缺陷的主要原因为:非金属夹杂物经较大的变形而成为薄片状。这种片状夹杂在一定的力学条件作用下,产生微观乃至宏观裂纹;夹杂性裂纹的产生与夹杂物的自身特性及变形工艺密切相关。通过改变锻造工艺和工艺参数,可有效地控制夹杂物的形貌,减少夹杂性裂纹的生成。根据研究结论,作者从控制夹杂物形貌的角度出发,提出了直拔制坯十双凸成形的管板锻件锻造新工艺,生产实践证明,这种工艺可大大提高管板锻件的内部质量。  相似文献   

6.
在分析夹杂性裂纹形成机理的基础上,从控制锻造过程中夹杂物形状变化的角度出发,通过有限元模拟管板锻件成形过程,力求减小镦粗时的不均匀变形,提出了WHF法拔长+预镦粗+旋压成形的大型管板锻件锻造工艺。生产实践证明,采用该工艺可有效控制夹杂性裂纹的形成,提高锻件内部质量。  相似文献   

7.
大型板类锻件的锻造   总被引:3,自引:3,他引:3  
常规锻造工艺生产大型板类锻件时,由于大型板类锻件的尺寸待征,无法满足高度方向压下时其砧宽比和料宽比不出现拉应力的条件,因而在锻造过程中,在其材料组织的晶界或晶界薄弱处容易形成新的裂纹源。通过对超声探伤报废的2块板类锻件(模块)进行解剖试验,其结果证明了这一论断。为了克服大型板类锻件的锻造工艺的缺点,根据锻造理论和工艺的最新研究成果,提出了锻造大型板类锻件的新FM锻造法。用新FM法锻造板类锻件,可有效地控制工艺参数,防止在变形体内产生形成裂纹的机制,并可大幅度降低板类锻件的废品率。将该工艺用于大型锻件的生产与修复中,也是非常有效的。  相似文献   

8.
常春青  张芸 《大型铸锻件》2012,(4):41-42,48
针对20MnMo管板锻件锻造工艺复杂,容易产生缺陷的特点,分析研究了造成20MnMo管板锻件缺陷的主要原因.通过改进原锻造工艺来控制夹杂物的外貌和减少夹杂性裂纹,从而提高20MnMo管板锻件的质量.  相似文献   

9.
核电站蒸汽发生器管板锻件热处理质量控制研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以某百万千瓦级核电站蒸汽发生器管板锻件的生产为例,针对管板锻件的特点,研究热处理工序中影响产品质量的主要因素,系统地分析如何控制其热处理过程的关键环节,从而获得满足产品使用要求的优质产品.  相似文献   

10.
首先分析板类锻件缺陷的产生机理,再运用数值模拟与实际修复工艺相结合的方法,对扇型板及宽厚板锻件通过制订科学的修复工艺,有效降低锻件废品率。  相似文献   

11.
某不锈钢转子锻件在粗加工后探伤时发现密集超标缺陷。采用宏观观察、成分分析、扫描电镜断口观察及显微组织检验等方法对锻件缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:锻件的缺陷为白点性缺陷,而氢的存在是锻件产生白点的根本原因。  相似文献   

12.
利用低倍、高倍、扫描电镜及能谱等手段,对42CrMoA曲轴锻件进行解剖分析,结果表明,氧化铝类夹杂物富集是造成锻件超声检测缺陷超标的原因。  相似文献   

13.
材质为MC5B的中间辊在无损检测时,发现辊身大圆有大面积超标缺陷,通过低倍试验、扫描电镜分析、金相分析等手段,确定了缺陷性质,并对缺陷的成因进行分析,提出了避免缺陷产生的预防措施.  相似文献   

14.
针对长轴类大变截面复杂锻件精确成形过程中存在充不满和模具寿命低的问题,采用数值模拟技术与生产试制结合的方法,研究了某微车四拐曲轴精确成形过程中上述两种缺陷形成的原因,提出了一种通过设计适合的预锻模来控制成形过程中金属流动状态、避免充不满和减少锻模磨损的方法。在该预锻模中,采用阻力墙形式构造飞边槽,采用凸形连皮结构连接多个大变截面。通过优化预锻模具的结构参数改善金属在模膛内的充模状态,实现长轴类大变截面复杂锻件精确成形过程中的缺陷控制。结果表明,在预锻模具中距模具型腔的位置为10mm设置斜度为10°,间隙1~2.5mm的阻力墙并采用中间厚度为18mm的凸形连皮连接各个变截面,可以将四拐曲轴终锻模具的寿命由原来的每套4500件提高到每套7800件,将材料利用率由原来的66.2%提高到88.3%。  相似文献   

15.
采用热模拟变形方法,通过夏比试验研究了锻件内部孔隙结合面的冲击性能恢复规律,为制定合理的锻造工艺,保证锻后冲击等力学性能恢复到初始状态提供了理论依据.  相似文献   

16.
介绍了圆饼型锻件在锻造过程中的缺陷,提出了锻造工艺新思路。优化锻造工艺,即采用二次WHF法+JTS法进行压实制坯,能够有效锻合孔洞和疏松。采用中心凸台镦粗工艺,以增加变形均匀性,减小夹杂进一步扩展,控制夹杂物形貌,使其不成为片状汇合,能够有效解决锻造过程中无损检测质量缺陷问题。  相似文献   

17.
管材挤压模产生缺陷的原因及其改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了连续挤压模的生产工艺过程,在生产中产生缺陷的原因及采取的措施,通过调整设备系统及生产工艺参数,有效地减少了制品的某些缺陷,生产出品种繁多的产品。  相似文献   

18.
RP120-80大型挤压辊锻件缺陷修复研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
新产品RP120-80挤压辊是典型的大型短粗轴类锻件,在冷加工后易出现超声波探伤超标现象.通过低倍酸洗、断口试验、扫描电镜及能谱分析等手段,确定了缺陷为夹杂性裂纹,夹杂物的主要成分是Al2O3、 Fe2O3及少量CaO,并分析了缺陷的成因、影响因素及控制措施,提出采用两次镦拔锻造新工艺.试制结果表明,采用新工艺可以控制大型锻件中的夹杂物形态,修复裂纹,改善锻件内在质量.  相似文献   

19.
纯铜砂型铸件表面缺陷预防措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
对纯铜砂型铸件在铸造过程中表面容易产生的冷隔(皱皮)、凹(凸)坑、粘砂(粗糙)、聚渣(结疤)等缺陷分析后,认为:提高纯铜铸件表面质量是一个综合性的铸造工艺过程,必须对型砂质量、砂型紧实率、砂型涂料质量、液态金属质量、浇注系统及浇注工艺过程等方面实施严格控制和预防,能够得到表面光洁的纯铜铸件.  相似文献   

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