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Gintsvetmet研究院进行了氧化锌法脱硫的实验室和中试研究,中试装置处理烟气量2 000m~3/h,利用渣烟化炉来的w(Zn)55%~59%、w(Pb)12%~15%锌烟尘的悬浮液作为吸收剂,SO_2被氧化锌悬浮液吸收,产生的亚硫酸锌和亚硫酸氢锌被大气中的O_2氧化生成液相硫酸锌。试验确定了SO_2吸收过程及亚硫酸锌、亚硫酸氢锌氧化为硫酸锌过程(无需使用硫酸)的最佳物理化学工艺条件,吸收和氧化过程最佳工艺条件为塔内气速1.8~2.0 m/s、喷淋密度15~20 m~3/(m~2·h)、pH值约2.0,溶液最佳锌含量为120~140g/L。 相似文献
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N.Williams 《浙江化工》1973,(6)
美国首先发明“开美科”操作法(Chemico-Vertfahren),它用 MgO 浆状水悬浮液净化烧煤或烧油的发电厂中含 SO_2的烟道气。脱硫与除尘在文丘里——洗涤塔中进行,其压力损失较低,可脱除 SO_290%以上。如使10—15%的悬浮液呈碱性,可达最佳效果。所生成的MgSO_3经干燥后进行热分介,分介出的 MgO 回入循环系统。焙烧气体中 SO_2含量较高,可经济的供应一个硫酸厂。不久前在美国麻萨诸塞州波士顿的一个热电厂(其功率为150千瓩,以油为燃料)建成第一套按此法操作的设备,单级式的洗涤塔每小时可净化755000米~3烟道气,脱除 SO_2大约90%。现已计划在美国其他热电厂中按装这种设备。用 MgO 从废气中脱除 SO_2的技术首先在造纸及纤维素工业中发展起来。1874年瑞典化学家 C.D.爱克曼在贝克维克一家纤维素工厂第一次应用 MgO 脱硫。1936年 G.H.汤姆林逊发现加热 MgSO_3时生成 MgO 放出 SO_2。 相似文献
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有机胺法回收烟道气中SO_2的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本实验以乙二胺/磷酸为吸收液体系,填料塔为气、液传质设备,研究不同工艺条件下的脱硫率和解吸出的SO2的浓度。实验结果表明:在乙二胺浓度0.3mol/L、pH=7.1、烟道气G=3.6m3/h、L/G=0.8~1.0L/m3、吸收温度40~50℃、解吸温度100~105℃、操作时间≤120min条件下,吸收塔入口SO2=8572mg/m3,出口SO2≤200mg/m3,解吸塔出口混合气中SO2的体积分数均大于8%。这对于硫酸厂提高SO2的利用率具有明显的经济效益,具有很好的经济开发价值和发展前景。 相似文献
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А.А.Фернышев 《硫酸工业》1967,(2)
对于使用炼锌废气生产硫酸,其尾气的处理,本厂进行了锌酸法的试验。 硫酸车间的含0.28—0.30%SO_2的尾气先送入内装80×80陶瓷环的吸收塔,该塔接在浓硫酸吸收塔后面,在吸收塔中通过淋洒装置将料浆威尔兹氧化物[总锌量约69.5%(氧化锌约66%,硫酸锌约1%),铅约5.5%和少量鉄、铜、砷等]喷入,其固液比为8:1。料浆在循环过程中被吸收SO_2后生成的Zn(HSO_3)_2所饱和。部分料浆直接从系统排出更换新鲜的。经过吸收后的尾气中的SO_2含量为0.017—0.02%,相当于吸收率为92—93.3%。 相似文献
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制革工业中铬鞣废水的治理和回收利用 总被引:1,自引:0,他引:1
制革工业中铬鞣废水的治理和回收利用河南省环保所鲁东霞,何新胜,高粉娥铬污染是制革工业中唯一的重金属污染,铬及其化合物是一种致癌、致敏物质.它可以通过空气、水、食物进入人体,危害人类的健康。因此,如何消除铬污染带来的危害是目前各国正在探索而没有解决的问... 相似文献
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氯化锌法生产活性炭,较易调节孔径分布,其产品在脱色、精制和有机药物的提取方面有独到之处。该法使用了金属盐类作催化脱水剂,大大降低了活化温度(一般在450℃左右)和提高了出炭率(达木材固定碳的80%左右),是各种活性炭生产方法中能源消耗最低的。然而,在该法生产活性炭的同时也带来了“三废”问题,因此氯化锌法的废气和废 相似文献
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硫酸法钛白的三废主要是绿矾和废酸。本文指出:制备氧化铁系颜料可处理大量绿矾,在生产硫酸的钛白粉厂、绿矾可与硫铁矿掺合焙烧制酸。对于废酸的处理,在生产磷肥的单位可将废酸作配酸用;无磷肥生产的单位,建议将废酸浓缩至65%或更高的浓度。至于1—2%稀酸,绝大多数厂仅仅中和处理后排放,这是资源的浪费,还会对环境造成二次污染。合理的作法是改革水洗工艺,提高稀废酸浓度,返回系统使用。 相似文献
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进行了以铁碳床为载体,利用污酸中的亚硫酸及烟气中SO_2去除污酸中砷的试验。试验结果表明,在最佳铁碳比1∶1条件下,污酸中存在的亚硫酸不足以完全沉淀污酸中的砷,只能去除约40%的砷;在污酸中补加Na_2SO_3或通入SO_2气体都能有效地提高砷的去除率,相较而言,补充SO_2气体要优于补加Na_2SO_3;污酸在铁碳床中的适宜反应时间及反应温度分别为2~5 h及0~60℃。 相似文献
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部分企业因冶炼、制酸系统的技术落后和管理不善,烟气中的SO_2回收率低下,造成资源浪费和环境污染。为改变这一现状,首先应解决低浓度SO_2烟气的排空问题。建议根据不同的SO_1浓度,分别采用非稳态转化技术、碱式硫酸铝法、含碘活性炭法以及氨吸收法,对烟气中的SO_2加以回收,制取液体SO_2、硫酸等产品。 相似文献
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最新的电子束气体处理除去烟气中SO_2和NOx的方法即将投入工业应用。 该法是荏原公司1970年开发的。经过小试和中试,现正在为美国印第安纳波利斯电力公司设计示范工厂。 该法是以一定幅射强度的电子束通过气流,与此同时通入氨气,除去SO_2和NOx并副产硫酸铵和硝酸铵肥抖。中试结果表 相似文献