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高炉喷吹煤粉氧煤枪的开发与应用 总被引:5,自引:3,他引:2
采用氧煤枪可以提高喷入高炉的煤粉周围局部区域氧气浓度,加速燃烧反应。本文介绍了氧煤枪的基本特点和工业试验结果:单风口试验,富氧23~26%,喷煤量达0.9~1.44t/h,燃烧状况良好。这种氧煤枪结构简单,使用寿命较长。 相似文献
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高炉喷吹煤粉性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提高高炉喷煤量对于降低炼铁焦比和成本有着重要影响。选择安钢高炉喷吹用煤煤源进行了可磨性、燃烧性实验。对安钢喷吹煤粉的物理特性以及煤粉粒度、富氧率、风温对燃烧率的影响进行了分析研究。 相似文献
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高炉喷吹煤粉的经济效益 总被引:2,自引:1,他引:2
高炉富氧煤具有很大的经济效益,喷煤量越大,经济效益越好,按国内现行价格计算的喷煤经济效益主要来自投资节约,其次才是燃料节约,因为高炉喷煤车间的单位投资大大低于焦化厂的单位投资。与国际价格的对比表明,我国目前煤的现行价格相对偏低,从发展趋势看,煤和生铁的差价会缩小,煤价格会上升,喷煤的经济效益还会更大,而且燃料节约在效益中所占的比例也会加大。 相似文献
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高炉实现大量喷煤应采用氧煤喷吹技术。氧煤过程是氧煤直接燃烧-即采用氧煤枪。实现大量喷煤,氧煤系统设计和科研开发固然重要,但生产操作是关键。 相似文献
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在吴厂,高炉连续以高利用系数运行,同时,也获得了较高的喷煤比。在提高喷煤比的过程中,对于因煤焦转换比降低而引起的透气性恶化和燃烧比升高,采取了控制布料、富氧等一些对应措施。因此,1号高炉的喷煤比达到120kg/t铁,2号高炉达到150kg/t铁。 相似文献
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本文通过对京西和宁夏无烟煤、大柳塔及大同烟煤的理化性能和喷煤工艺特点分析,确定了首钢高炉喷吹煤粉的最佳煤种及配比;分析了风温、富氧率、粒度组成等对高炉喷吹煤粉燃烧率的影响;论证了首钢高炉喷吹混煤的必要性、可行性及经济效益。 相似文献
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通过几种同轴氧煤枪以及鼓风富氧、不富氧单煤枪的喷吹煤粉燃烧试验研究得出:与鼓风富单煤枪相比,采用氧煤枪有较高的煤粉燃烧率,其中凹轮有更高的煤粉燃烧率,因氧煤枪前有明显的降温现象,所以当风温低于900℃时,不利于煤粉的燃烧,采用氧煤枪时,风口半径中部的煤粉燃烧率和CO+CO2值要比风口中心的高。 相似文献
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根据承钢高炉冶炼条件,以其高炉喷吹煤粉作为试验原料,利用煤粉燃烧炉模拟现场高炉风口区域煤粉的燃烧过程,探讨加入含钛炉渣稀释剂CaF2和MgO后,对煤粉燃烧性能的影响,并结合扫描电镜(SEM)观察未燃煤粉颗粒表面结构的变化。试验结果表明,煤粉中添加CaF2后燃烧率有所提高,但提高幅度不大,SEM图未燃煤粉的颗粒减小,这说明CaF2对高炉内煤粉的燃烧有一定的促进作用;添加MgO后煤粉燃烧率明显提高,当添加MgO质量分数为1.20%时,煤粉燃烧率提高了12.41%,此时未燃煤粉SEM图平均粒径为4.30 μm,比未加入稀释剂未燃煤粉的粒径小5.48 μm,并且组织颗粒的大小及分布比较均匀,综合考虑炉渣稀释剂MgO对承钢含钛炉渣的稀释作用和对高炉内煤粉燃烧的影响,含钛炉渣稀释剂MgO的最佳添加质量分数为1.20%。 相似文献
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高炉喷煤系统设计探析 总被引:3,自引:0,他引:3
对高炉喷煤制粉系统和喷吹系统设计的一些经验进行总结,认为制粉系统的技术关键是压力、温度和流量的控制。喷吹系统的技术关键是煤粉计量、喷吹罐压力控制及喷吹量的控制。 相似文献
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对提高喷煤量的几个工艺技术问题的认识 总被引:5,自引:0,他引:5
当前影响高炉喷煤量提高的因素是多方面的。提高风温、富氧,维持合理的理论燃烧温度,选择合适的煤粉粒径,采用混合喷吹以及解决好均匀喷吹等工艺技术问题是提高喷煤置换比和扩大喷煤量的重要手段。 相似文献
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高富氧大喷煤技术分析 总被引:1,自引:0,他引:1
提高煤比是今后我国炼铁的重要任务。富氧对提高煤比的作用在理论和实践中都得到证实。3%~5%的富氧是实现200kg/t以上煤比的必要条件。当今的价格体系使富氧在经济上已可行,变压吸附制氧为高炉用氧提供了新的选择。必须建立完善的高富氧大喷煤技术保障措施,尤其重视风口监测、鼓风湿分的监控以及喷煤系统的完善。 相似文献
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太钢高炉喷煤技术的进步 总被引:1,自引:0,他引:1
太钢高炉喷粉技术的发展,经历了常压喷吹到高压喷吹,稀相输送到浓相输送的过程。经过对制粉和喷吹系统的一系列改造,实现了集中制粉、远距离浓相输送和浓相喷吹,输煤浓度达到56kg/kg以上,喷吹浓度达到90kg/kg以上。 相似文献
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武钢地处内陆,运输距离长,缺少高炉喷吹用煤资源,多年来,武钢高炉炼铁工作者针对各种煤粉就成分、可磨性、灰熔点、发热值、着火点、爆炸性、燃烧性等特性进行了系统的研究,在此基础上选定了武钢高炉喷吹用煤的种类,使用后取得了较好的生产指标,实践证明,上述指标对于选择合适的煤种具有重要价值。 相似文献
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研究不同半焦与喷吹煤粉的燃烧性能有利于半焦进行高炉喷吹、降低炼铁成本。通过改变热解温度、热解升温速率、热解保温时间和热解气氛在管式炉中制备了不同的半焦样品,通过工业分析和热重试验、结合比表面积、发热量和活化能变化对不同热解半焦和两种喷吹煤粉燃烧性能差异进行了分析。结果表明,不同热解条件下制备的半焦,其燃烧性能大多介于两种喷吹煤之间,热解温度是影响半焦反应性能最重要的因素,热解温度对活化能的影响呈现先减小后增大的趋势。不同热解温度制备的半焦孔隙结构均比喷吹煤发达,且累积孔容积和比表面积均呈现先增加后减少的趋势,孔隙特点与燃烧性能基本对应。550 ℃是制备高反应性半焦较适宜的热解温度。可以通过控制热解条件制备高反应性半焦,这有利于半焦在高炉喷吹中的应用。 相似文献