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武钢4号高炉冷却壁破损的原因 总被引:1,自引:0,他引:1
根据武钢4号高炉破损调查的结果,分析了冷却壁破损的原因,认为冷却壁破损不但与铸造质量不过关有关,而且与发展边缘的高炉操作制度有关,与高炉操作炉型有关。 相似文献
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莱钢2号高炉炉腹冷却壁大面积破损后,通过加强操作控制、水系统管理以及防烧穿防炉凉管理等应对措施,保持了炉况的相对稳定顺行,取得了良好的生产技术指标。 相似文献
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涟钢6号高炉风口磨损的原因及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
对涟钢6号高炉喷煤磨损风口的原因及对策进行了阐述.通过喷枪结构形式、插入深度、插入角度等方面的分析,提出了解决问题的技术措施. 相似文献
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对新钢7号高炉风口烧损主要原因进行分析,通过采取调整风口布局、优化布料以及维护好炉型等措施,风口烧损大大减少,取得了良好的经济效益。 相似文献
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对济钢第一炼铁厂6号高炉冷却壁破损原因进行分析,认为高炉操作制度不合理造成渣皮不稳定,冷却水质差等冷却系统运行不稳定等是影响冷却壁寿命的主要原因,为此,提出了优化高炉操作制度,加强炉体维护,改善高炉冷却水质,加强设备点检等多项措施,以保证高炉炉况的长期稳定顺行。 相似文献
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针对酒钢2号高炉炉缸局部冷却壁水温差异常升高的现象,通过采取钒钛矿护炉、提高冷却强度、风口喂线、堵风口控制冶炼强度和调整风口布局控制煤气流分布等措施,高炉实现安全稳定运行,技术经济指标持续改善。 相似文献
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对济钢3号高炉延长冷却壁寿命实践进行总结。针对影响高炉冷却壁寿命的因素,采取了加长风口、优化上下部操作制度和造渣制度等稳定炉况的措施,遏制住了冷却壁频繁损坏的势头。 相似文献
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唐钢3号高炉扩容后铁口喷溅严重,增加炉前工人的劳动强度,增加生铁成本,制约炉前生产和炉内技术经济指标的提高。采取灌浆、压炮、改善原燃料质量和优化操作方针等多方面措施后,得到明显改善。 相似文献
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马钢1号高炉的主要操作经验是,以精料为基础、精心操作为保障、精细管理为手段,采取高顶压、高风温、高风速、高煤比、科学的装料制度以及抓炉前出铁等措施,实现高产低耗的目标。 相似文献