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聚丙烯挤压机出现造粒质量缺陷时,不仅影响产品质量和企业在市场中的竞争力,严重时还会造成挤压机组非计划停车。因此,分析挤压机组造粒缺陷的成因及应对策略显得尤为重要。主要从物料性质、挤压机设备、切粒水系统等三方面系统总结了挤压机组造粒质量缺陷的成因,并给出预防措施及解决方案。根据生产实际和操作经验,工艺参数优化如下:筒体温度240~260℃,模板温度180~200℃,切粒水温度50~60℃,切粒机转速660~760rpm,切粒水流量≥420m3/h。这为后期处理造粒质量缺陷提供了可靠依据,从而确保装置长周期运行,达到降本增效的目的。 相似文献
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挤压造粒机组在聚乙烯装置和聚丙烯装置中属于核心设备,结构复杂,安装施工工序多,找正难度大,本文从挤压造粒机的工作原理入手,详细叙述了挤压造粒机组的安装、找正方法,对挤压造粒机组现场安装施工有一定的指导意义。 相似文献
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挤压造粒机组在聚乙烯装置和聚丙烯装置中属于核心设备,结构复杂,安装施工工序多,找正难度大,本文从挤压造粒机的工作原理入手,详细叙述了挤压造粒机组的安装、找正方法,对挤压造粒机组现场安装施工有一定的指导意义。 相似文献
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结合生产实践,对煤化工聚烯烃行业挤压造粒机组运行中混炼机、熔融泵、切粒系统等的常见故障进行了分析。结果表明:通过规范操作、大数据整理分析以及设备改造,保证了挤压造粒机组长周期运行。 相似文献
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本文对闲置进口聚丙烯挤压造粒模板就增产、节能、提高切粒产品质量等给出了技改方案;并对此方案进行了论证;方案可行性在实际生产应用中得到了验证。 相似文献
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朱明 《化工自动化及仪表》1998,25(6):10-13
在对聚丙烯装置中的关键设备挤压造粒机组运行中故障的成因进行系统分析研究的前提下,阐述了应用计算机辅助诊断技术分析处理这类故障的具体方法及应用成效。 相似文献
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聚丙烯生产装置挤压造粒系统颗粒水箱粉末的产生是聚丙烯生产过程中的难题。对聚丙烯生产装置挤压造粒系统颗粒水箱细粉较多的原因进行分析,认为原因主要在于切刀、颗粒水温度、模板温度以及挤压造粒机筒体排气系统等方面,并提出了相应的控制措施。 相似文献
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2012年6月27日大连橡胶塑料机械股份有限公司研发制造的国内首台25万t/a高密度聚乙烯(HDPE)装置混炼挤压造粒机组顺利完成最后一次空负荷试车,开始拆装出厂。继大型聚丙烯混炼挤压造粒机组实现国产化后,聚乙烯大型混炼机组国产化工作也取得了重大突破。该机组是大橡塑为中石化齐鲁分公司研发制造的,此前 相似文献
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实际生产中,聚丙烯装置挤压造粒机易出现切刀损伤现象,导致不合格粒料出现,可引发客户质量投诉,造成一定的经济损失。延长切刀使用寿命,不仅保证了造粒外观质量,而且节约了切刀材料费用,维持了挤压机长周期生产,从而达到降本增效的目的。研究了切刀使用寿命的影响因素,包括造粒工艺、PP牌号及聚合工艺等。为了延长切刀使用寿命,可采取以下改进方案:调整造粒工艺时,应关注切刀电流的变化;综合调整切粒水温度、模板温度及筒体温度,使熔融料具有合适的切粒硬度;通过优化聚合工艺,切牌号时减少过渡料的生产量,同牌号时保持粉料的物性稳定。 相似文献
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简要叙述了兰州4万t/a聚丙烯装置工艺过程,介绍了该装置的试生产准备情况,并对试生产中催化剂的使用,挤压造粒机组的运行,工艺过程和设备的改造及存在问题进行了分析与总结。 相似文献
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本文针对20万t聚丙烯挤压造粒机的开车时灌肠及造粒不规则,造成聚丙烯装置挤压造粒系统停车,对造粒不规则其原因进行细致分析,提出相应的解决措施及处理方法。 相似文献