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低碳低硅钢(EGSI)小方坯连铸的生产实践 总被引:2,自引:0,他引:2
总结了鄂钢二炼钢低碳低硅钢小方坯连铸的生产情况,并就其连铸生产难点进行了研究分析,初步认为钢中含氧量是造成小方坯产生皮下气泡的主要原因,在实际生产过程中,通过采用合适的脱氧制度及严格控制转炉终点成份和出钢温度等措施,可防止该钢种连铸坯所产生的皮下气泡。 相似文献
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对马钢三钢厂板坯制中板产生的气泡废品调查表明,所谓的气泡废品的产生原因除过饱和气体析出外,保护渣的卷入也占一定的比例,生产跟踪和统计分析找出了冶炼和浇铸环节存在的问题,并提出了相应的改进措施。 相似文献
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通过对韶钢第三炼钢厂宽板连铸坯气泡产生的原因进行分析,制定并实施减少连铸坯气泡的措施,使气泡轧制废品发生率由1.66%减少到0.17%。 相似文献
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简要分析了樊钢1998年至2000年2月生产的20^#圆管坯产生皮下气泡、皮下夹杂及裂纹等主要表面缺陷的原因,介绍了所采取的针对性技术措施及实施效果。 相似文献
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在连铸生产实践中,皮下气泡是铸坯的一种主要缺陷,带有气泡的铸坯在轧制过程中容易产生裂纹,造成较多的轧制废品。因此防止连铸坯气泡的形成,对稳定连铸生产、提高产品质量具有重要意义。通过产品质量的提高,有利于提高莱钢产品的市场形象,扩大企业的影响力,提高优特钢产品的市场占有率。本文对优钢连铸坯中气泡的成因进行了分析,总结出连铸过程产生气泡(包括针孔)的主要原因有3类——脱氧不良、外来气体、水蒸气,并针对上述因素提出了预防措施。 相似文献
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汽车用超低碳薄板应有良好的表面性能。因其高温塑性极好,故在连铸中产生的裂纹对钢质量不构成严重威胁;而钢板中常见的也泡和冷轧薄板开裂却是致命缺陷。本文在分析气泡中的气体成分及气泡与固体组织间关系的基础上,论述了超低C钢比其它钢更易产生气泡的原因。另外,在研究了板坯中气泡内夹杂和冷轧薄板中气泡附近夹杂的基础上,讨论了它们的成因。 相似文献
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QP钢作为典型的第3代汽车板用钢,其连铸板坯角部常存在气泡缺陷,进而影响产品质量。通过对现场生产QP钢板坯角部气泡缺陷取样分析以及气体生成热力学计算,明确了QP钢生产过程中角部气泡缺陷的形成原因与机理。研究结果表明,角部气泡大部分为圆形且尺寸较大的氩气泡,少部分为尺寸较小的氮气泡,并排除了CO气泡的存在。在此基础上,通过降低钢液中氮含量、提高钢液过热度、适量降低吹氩流量等优化措施,成功改善并降低了气泡缺陷发生率。经优化,QP钢板坯角部气泡缺陷发生率已由6.62%降低至2.45%,有效地确保了生产的稳定性。 相似文献
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磷脱氧铜TP2管材在加工过程中极易出现气泡缺陷。本文通过系统的工艺试验,研究了氧含量、磷含量、气体含量、锭坯表层质量、轧制管坯扒皮工艺等因素对气泡的影响,分析了TP2管材气泡缺陷的规律和产生原因,并对TP2管材的工艺优化进行了初步探索。 相似文献
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本文简述了重钢三厂炼钢车间的两座平炉自1975年以来生产硅钢的情况,着重对硅钢气泡形成、产生的原因、防止措施进行了分析和探讨。该厂实践证明,就硅钢而言,钢中含过量氢是钢锭(坯)生产气泡的主要因素,在逐步采取控制出钢温度等12条措施后,获得了显著成效。本文主要是通过重钢三厂平炉硅钢生产的实践,寻找到了防止硅钢气孔产生的主要途径。 相似文献
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通过金相显微镜、SEM、EDS等手段对铝电解电容器用阴极光箔孔洞进行了微观形貌观察和成分检测,结果表明造成阴极光箔孔洞的主要原因是异物和气泡.经过对异物成分和气泡内壁成分的分析,确定了各种异物来源和产生气泡的原因,并针对产生原因制定了相应的预防措施. 相似文献
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由于毛坯锭存在皮下疏松和锻旋模具润滑剂集结脱落等原因,锻旋铝合金车轮毂产生表面气泡。通过加强铝熔体净化、调整铸造工艺参数、建立清模制度等措施,使锻旋铝合金车轮毅表面气泡得到有效控制。 相似文献
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结合临钢炼钢连铸的生产实际,对连铸开浇气孔的分布规律、产生原因进行分析,提出了相应的攻关措施。通过采取措施,板坯开浇气泡得到了有效控制。 相似文献
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针对新钢公司炼钢厂方坯连铸机在生产H08A连铸坯时容易产生气泡缺陷现象进行了原因分析,提出了改进措施与检验方法,取得了一定的效果. 相似文献