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为了提高水轮机调速器中电液主配压性能,研制了一种长寿、节油、免维护力反馈集成式电液主配压阀。介绍了该种新型阀的基本结构、动作原理和技术措施,试验表明该种电液主配压阀具有良好的动、静态性能,并具有推广应用价值。 相似文献
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水轮机调速器电液随动系统的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种适合于水轮机调速器中使用的主配压阀-旋转配压阀,建立了旋转配压阀-接力器动力系统的非线性数学模型。并设计了一个传统的PID控制器,对调速器电液随动系统在三种负载条件下的阶跃响应进行了仿真研究。 相似文献
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该文介绍一种通过综合判断比例伺服阀反馈、主配反馈、主配位置接点、接力器行程等反馈信息,对水轮机调速器的主配压阀进行故障诊断的方法,该方法判断准确及时,判断依据全面,可以精确判断故障位置并提出相应的检修决策,具有较好的推广意义。 相似文献
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针对阀用位移传感器体积小、测量精度高的特点,设计了一套专用于阀用位移传感器的自动校准装置。详细介绍了校准系统的结构设计、软件控制,重点对测量不确定度进行了分析。校准装置控制伺服驱动器驱动伺服电机,伺服电机从而带动丝杠,连接在丝杠上的驱动平台带动铁芯进行位移,连接于驱动平台上的高精度光栅尺反馈铁芯的位移量。通过对传感器输入、输出之间关系的分析即可进行自动校准。针对所设计的自动校准装置开展了实验,实验结果表明,该装置的校准效果较好,适合于对阀用位移传感器(精度等级0.01,量程低于200 mm)进行校准,具备了较高的实用价值。 相似文献
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王志欣 《机械工人(冷加工)》1998,(10)
卧式车床的气动或液动夹紧,多用回转配气(液阀和回转气(液)压缸,两者均与主轴连接在一起。这种方式存在以下问题。 (1)机床高速转动时,易引起振动。停车时产生惯性振动。 (2)回转时,配气(液)阀易泄漏。 (3)影响主轴的运动精度。 (4)要求高,制造难。 不回转的气(液)压缸则是与主轴箱相连接。这种装置不仅避免了上述问题,拆装也方便,其原理见图1。 相似文献
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《仪表技术与传感器》2020,(7)
为了实现对燃气表电机阀工作电流、内阻的检测和对阀瓣到位情况的判断,设计了一套双检测台电机阀参数检测装置。分析了电机阀内阻检测原理,阀瓣位移检测原理和检测通道切换原理。利用DRV8837芯片驱动及控制电机阀,选用INA128仪表放大器对信号进行放大,采用反射式光电传感器判断阀瓣到位情况。STM32单片机内部A/D转换器的15路通道采集转换电压。实验表明,该装置实现了电机阀参数的检测及位移判断,测量内阻绝对误差小于±0.5Ω,检测效率高,有较高的实际应用价值。 相似文献
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张善述 《工业仪表与自动化装置》1991,(2):50-51,30
引言现在,设计施工安装用节流装置配差压计测量蒸汽流量时,不管什么情况,都配置了冷凝器,常常造成施工成本的提高和日后仪表维护的麻烦。早期采用的大都是充水银的差压计,在测量过程中,因为仪表的正、负两个测量室要产生很大的位移,需要冷凝液进行补充。此时如不配置冷凝器,将使仪表的测量产生很大的误差。如早期使用的CF型浮了差压计,当差压从零增加到最大时(即达满量程),从冷凝器进入差压计正测量室内的冷凝液容积 相似文献
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现有多路阀存在大流量低压损控制难、动态特性差等问题,且阀芯机械固联,压损大、自由度低,难以满足高端主机对操纵性、节能性、智能化、负载适应性的需求。为此,基于插装阀大流量控制特性好和滑阀微动性能好的优点,创新提出换向滑阀的进出口串接两个流量放大型比例插装阀的新构型,研制串联阀芯阀口独立控制多路阀。两个插装阀可以根据控制需求设计为流量控制或压力控制功能,系统自由度高,具有很高的智能化潜力。为了实现流量和压力的高精度冗余控制,设计串联式双级位移闭环+并联式流量/压力闭环控制策略,通过仿真研究位置、流量、压力三种工作模式下阀的特性。并试制样阀,搭建试验台对压损特性、位移滞环、流量控制特性、动态响应特性和稳态负载特性进行了测试。结果表明,样阀额定流量达到300 L/min,主阀位移滞环小于1%;主阀阶跃响应小于35 ms,具有较高的动态特性;流量最大偏差小于5%,流量控制精度高。 相似文献
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乳化液泵属于多柱塞阀配流往复式容积泵,以进、排液阀完成配流任务,实践中为了达到流量调节目的往往采用变频驱动技术。采用线性可变差动变压器(Linear Variable Differential Transformer,LVDT)位移传感器测量了进、排液阀阀芯和柱塞位移规律,并同步采集了泵出口处的压力数据。试验结果显示:排液阀阀芯在不同曲轴转速下的行程是变化的,且均未达到由限位结构决定的限位高度;排液阀阀芯在开启过程中存在着抖动,这种开启行程中的反向运动是由泵出口处的压力脉动导致;进、排液阀开启过程均存在滞后,而排液阀关闭滞后不明显,进液阀关闭滞后随着曲轴转速的下降而缓解。为了降低这类泵曲轴转速降低时引发的压力脉动加剧现象,可考虑采用主动控制进液阀启闭时刻的方式实现流量调节目的。 相似文献