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介绍了Q-1100工艺技术的发展历程和Q-900节能型水溶液全循环法尿素生产工艺的技术支撑,阐述了现有水溶液全循环法尿素装置降低氨耗的技术,分析了具有中国特色的节能型水溶液全循环法尿素工艺与Stamicarbon公司工艺的本质区别。Q-900工艺的吨尿素汽耗已达900 kg,与国外CO2汽提法尿素装置的汽耗相当。 相似文献
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分析了国内中型尿素厂存在的问题,针对如何利用现有的大批水溶液全循环法尿素生产装置,提出了增产节能改造方案。 相似文献
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介绍水溶液全循环法尿素工艺在我国45年(1966~2010年)的应用、技术发展和Q-1100节能型水溶液全循环法尿素新工艺.Q-1100节能型水溶液全循环法尿素工艺的技术特点:在循环中压段降低一段分解加热器的汽耗,提高一段蒸发加热器热能利用段的热能回收率,使吨尿素汽耗降至900kg. 相似文献
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我国中型氮肥厂尿素装置普遍采用水溶液全循环法生产工艺,蒸发系统采用负压操作,尿素溶液经加热蒸发水分,通过闪蒸槽和一蒸分离器将尿液与气相分离,与此同时,尿液中的一部分尿素也被带了出来,气相经一段表面冷凝器冷凝后进入碳铵液槽,碳铵液经解吸系统将其中的二氧化碳和氨解吸出来后送到二段循环系统回收利用,但被带出来的这部分尿素随着解吸废液排出了系统。本文介绍通过简单的改造来回收这部分尿素。1 设备及流程改进在原系统的基础上,在闪蒸槽和一蒸分离器上方各增加一小型填料塔洗涤器,将二段表面冷凝液通入填料塔的上部,使其在填料部… 相似文献
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1概述我公司1988年开始实施碳铵改尿素工程,由山东省化工规划设计院设计,1991年投产,设计能力为11万t/a,按330天计,尿素合成塔生产强度为8.13t/dm3。1992年至1996年期间,我公司对原设计进行了多次改造,1997年尿素产量达到1... 相似文献
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介绍了针对水溶液全循环法尿素装置进行多项技术改造的内容;探讨了该类装置技术改造的方向;改造后实际生产运行效果表明,尿素装置生产能力从15万t/a提高到45万t/a,吨尿素蒸汽消耗从1500kg/t降低到1200kg/t。 相似文献
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利用尿素水解器处理回收尿素解吸废水有利于环境保护和企业经济效益的提高。目前国内对尿素水解的研究工作仅进行了工艺技术研究和稳态模拟计算,尚未进行动态模拟及仿真工作。利用水解工艺理论研究成果,分析了尿素水解器的反应动力学、物料衡算和能量衡算,对尿素水解器进行了动态建模,并组态为仿真软件进行测试,并对误差产生原因进行了分析。结果表明:模型运行至稳态时各项主要参数指标和生产装置设计数据的相对误差控制在3%以内,达到了仿真应用要求。 相似文献
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针对二氧化碳汽提法尿素生产装置在低负荷运行时缩二脲超标的问题,分析了生成缩二脲的主要影响因素,提出了抑制缩二脲生成的工艺方案,经生产验证,结果达到国家标准的要求。 相似文献
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通过对尿素水解工段的计算机模拟和结果分析发现:在竖式水解塔现有条件下,决定最终尿素浓度的控制因素是板效率,从而为大型氮肥厂尿素水解水解工段的技术改造提供了理论依据。 相似文献