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五轴加工中心的准确度按照国家标准或技术规范来判断,通过激光干涉仪对示值误差进行分析、校准、补偿、优化其性能,达到理想的准确度。同时简述测量的余弦误差、阿贝误差、回转轴不平行等误差。 相似文献
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HXD1型电力机车的牵引电机转轴和小齿轮轴采用圆锥过盈配合传动结构(下称转轴组件),使用中该组件出现了早期断裂失效.本文通过理化检测、断口和配合面宏/微观形貌观察等失效分析技术对失效组件进行了分析.结果表明,材料成分、组织和显微硬度正常,小齿轮轴和电机转轴的失效形式分别为高周疲劳断裂和微动疲劳断裂.造成组件失效的原因和过程是,小齿轮轴近齿端油槽-油孔交界线处有较大的结构应力集中,油槽底部周向加工刀痕造成附加应力集中,在应力集中和旋转弯曲疲劳载荷作用下油孔边两个应力集中点萌生了疲劳裂纹并扩展;随小齿轮轴裂纹的不断扩展转轴组件结构刚度减小,继而诱发了与小齿轮轴匹配的电机轴配合面的微动疲劳,电机轴疲劳裂纹萌生于微动区的边缘处;电机转轴先于小齿轮轴完全断裂.基于本文的分析结果提出了提高组件抗疲劳断裂的技术措施. 相似文献
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通过改良导轨、传动结构,增加计算机数控回转轴等的硬件,并采用PENTIUM Ⅲ微机和P80C51单片机,结合交流伺服电机,可使手动工具磨床经改造后实现四轴计算机数控联动加工各种复杂工具。一套简明实用的编程方法使复杂工具可以在改造后的CNC磨床上实现自动磨削加工。仅投入少量成本,获得较高的加工精度和生产效率。 相似文献
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单色器是721型分光光度计的故障多发部件,现将常见故障的原因及维修方法介绍如下:一、波长调节器很紧或波长读数盘不动原因一,转轴与轴套卡死。维修方法:拆下轴上的卡圈,修去毛刺,用细砂纸轻轻磨光,使转轴与轴套配合良好。原因二,波长盘卡死(因转轴与轴套座有毛刺卡住所致)。维修方法:拆下凸轮转轴(不必拆下轴套座),拆前应划线标记转轴与轴套的相对位置,以免装入时混乱,拆时可先将单色器的盖板拆下,修去转轴毛刺,再用细砂纸精磨,装入时要加油润滑,加上垫圈,照原样装好。二、波长调节器转动时,波长盘虽动,但出射光无变化原因一,橡皮磨… 相似文献
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1微米标尺在视场中斜向运动的两种情况 (1)测轴上下滑动时标尺斜向运动. 产生原因:主反射镜摆动时的转轴与分划板刻线面不垂直所造成的. 修理方法:拧下格值圈,旋松测轴组与镜管固紧用压圈,旋转轴套,使整个测轴组绕光组旋转一个角度,然后移动测轴观察视场,直到标尺像刻线端与指标线某一虚刻线始终对在一个位置上即可,误差不超过1/10短刻线,调好后再紧固分划板组与滑板组的紧固螺钉,然后装上隔热玻璃组和标牌. 相似文献
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出租汽车计价器本机切换速度误差的检定方法如下:将被检出租汽车计价器转轴或传感器转轴连接到本机检定标准装置的检测轴上,并确认没有滑动现象;依据切换速度12km/h及误差±0.5km/h,将本机检定装置车速调至车速切换点12km/h。开启本机检定装置,在每一点逐步降低或上升车速值。当出租汽车计 相似文献
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在装机调试过程中,数根转轴断裂。用金相、扫描电镜等检验手段,对该轴断裂进行了分析。结果表明,原材料组织中存在分布于铁素体晶界上的网状游离渗碳体是导致转轴断理解的主要原因。经正火处理后,断裂问题得以解决。 相似文献
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本文介绍了一种基于光电自准直仪检测转轴角位置定位精度测量方法,主要利用光的反射原理来检测转轴角位置,通过设置基准的处理方法,排除了一些人为因素的影响。该方法具有准确度高、操作简单、方便等特点,并实际测量了转轴角位置定位精度同时给出测试的结论,简要分析了测量中主要存在的误差及测试过程中应注意事项。 相似文献
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轴是组成机器的重要零件之一。他的主要功用是:①支撑轴上零件,并使其具有确定的工作位置;②传递运动和动力。根据轴的承载情况不同轴可分为心轴、转轴、和传动轴三类。转轴工作时既承受弯矩又传递转矩的轴,如减速机中的齿轮轴。轴主要由轴颈、轴头、轴身三部分组成。 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2017,(7)
采用X射线衍射法测定了圆棒表面的残余应力,讨论了检测方法、检测设备状态、试样状态等因素对检测结果的影响。结果表明:在表面残余应力测定过程中,应在检测设备稳定工作的前提下,根据材料类型和晶体结构来选择检测参数,考虑试样的割取与保护对检测结果的影响;对于组织状态复杂的材料,可适当增加摆动角来提高检测精度。 相似文献
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通过宏观及微观分析方法对电机转轴组件发生非正常早期断裂的原因进行了分析。结果表明:在腐蚀环境及循环应力的共同作用下,电机转轴组件产生局部腐蚀开裂及疲劳扩展,导致了组件的最终失效,属腐蚀疲劳断裂,且电机转轴先于其内套小齿轮轴发生断裂。 相似文献