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介固定式阳极炉的反拱式炉底由于采用死炉底设计,炉底检修的常规方法是进行阳极炉大修。文中阐述了炉底的点破坏的损耗特点及成因。介绍了炉底局部挖修方案,方案实施过程中炉底冷凝铜对拆除过程的影响及最终的解决措施。总结了炉底挖修的实践效果。提出了炉底挖修的改进方向。 相似文献
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介绍了连续精炼炉在强化冶炼下的炉寿特点及初步改进措施。通过研究作业机理,跟踪分析,发现高强度插管作业带来的湍流冲击、局部过热和炉底散热不良,三者共同作用造成连续炉独特的损耗特点,并进行了验证。通过针对性的措施,最终解决了连续炉的炉役期过短问题。 相似文献
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介绍并分析高温空气燃烧、稀氧燃烧等新型燃烧技术的技术特点、优势及不足,探讨新型燃烧技术在阳极炉的应用前景。探讨了阳极炉提升产能、压缩吨铜作业时间的措施,提出了掺氮还原等改进措施,介绍了联合铜精炼工艺在增产降耗方面的创新革新实践,以及下一步的技改方向。 相似文献
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电弧炉干式捣打料炉底在使用过程中,会出现冷修补炉底成块状翻起、干式捣打料炉底表面出现粉化层、炉底烧结层渗钢及炉底侵蚀过快等现象。石横特钢厂在使用过程中采取了严格控制打结工艺,清净原炉底残钢渣,保证新打结厚度不低于150mm,以及选用高质量的捣打料,严格控制捣打料的成分组成等措施,使干式捣打料的消耗由2.43kg/t钢下降为1.87kg/t钢。 相似文献
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对回转式阳极炉的实践与认识 总被引:1,自引:0,他引:1
鲁落成 《有色金属(冶炼部分)》1991,(2):6-9,13
大冶回转式阳极炉是我国自行设计制造的第一台回转式阳极炉,公称能力100吨/炉。经过三年的生产实践,解决了重油还原等工艺与设备问题,生产逐渐正常,最高炉产量达120吨,重油单耗最低降到70公斤,操作环境改善。尤其是,应用重油代替气态还原剂的成功,为在我国推广采用回转阳极炉提供了进一步的可能性。 相似文献
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江西铜业集团公司贵溪冶炼厂(简称贵冶)固定式阳极炉燃烧系统,因其在设计上存在缺陷及生产工艺的变化,不能满足生产的需要.在生产实践中积累大量的经验后,对贵冶固定式阳极炉燃烧系统存在的不合理因素进行改进和优化,通过改进后大大提高了固定式阳极炉的作业效率,降低了重油单耗,起到了降本增效的作用,有助于工厂的可持续发展. 相似文献
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固定式阳极炉在生产过程中频繁出现状况,影响生产顺行,贵冶针对炉窑状况,详细地分析了制约炉龄提高的各种因素,提出了改进的技术方案和措施。从2010年起,贵冶逐步对固定式阳极炉烟道、炉墙、炉顶等区域炉衬进行了相应的改造,解决了长期困扰炉窑正常运行的关键问题,提高了炉龄,取得了不错的经济效益。 相似文献
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根据再生铜生产的烟气特点,选择布袋除尘器进行烟气净化是较为合理的选择。阐述了布袋滤料的耐温能力对烟温上限的影响、烟气露点对烟温下限的影响,以及烟温上限、烟温下限的确定方法。提出要保障布袋除尘器的正常运行,需将“降低烟温”改为“控制烟温”。介绍了烟温控制的设计、实践中遇到的问题及解决的措施,提出了改进方向。 相似文献
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赵福生 《有色金属(冶炼部分)》2013,(2):31-34
介绍了金川公司新建两台400t回转阳极炉的设计思路,以及应用有限元分析软件ANSYS对回转阳极炉的炉壳和滚圈进行设计的情况。通过一年多的生产应用,证明该设计是正确的。 相似文献
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铜阳极炉是铜精炼的主要设备,我国经过30余年的努力,在铜阳极炉的设计、制造、安装及使用各方面都取得了飞跃式的发展,达到了国际先进水平。本文主要叙述铜阳极炉类型及特点、配套技术的应用和发展趋势。 相似文献
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