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相似文献
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1.
GB/T5237.1-2000《铝合金建筑型材第一部分基材》于2000-12-01开始实施,提出了6063、6063A-T5、T6材料的供应,T5材料我们可以正常生产,但如何通过挤压机淬火处理提供合格的T6材料则是一个新问题。对生产6063-T6材料的一些问题作了全面讨论与阐述,给出了优化工艺参数。  相似文献   

2.
介绍了主要用于奥氏体不锈钢管固溶处理、加热炉为辊底炉的热处理生产线的特点,工艺流程,布局,辊底炉结构,燃烧装置,炉辊驱动装置,冷却系统及炉温控制等。  相似文献   

3.
铝活塞的铸造余热部分固溶—时效热处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭玉福  杨晓辉 《铸造》1996,(1):28-30
研究了利用铝活塞铸造余热进行部分固溶-时效热处理工艺及铝活塞高温强度与常温强度的关系,通过正交试验得到;采用铸态450℃在1%聚丙烯酰胺水溶液中淬火,再经220℃经保温3小时的工艺方法,其力学性能达到HB=122-126、σb=240-260MPa;体积稳定性ΔD=0.016-0.021%,综合性能  相似文献   

4.
宽厚板热处理生产线   总被引:12,自引:0,他引:12  
韩立新 《热处理》2003,18(4):22-24
介绍了宝钢目前正在引进建设4.8m宽厚板热处理线(包括无氧化辐射管加热辊底式淬火炉和压辊式淬火机)的设备特点。  相似文献   

5.
研究了利用铝活塞铸造余热进行部分固溶-时效热处理工艺及铝活塞高温强度与常温强度的关系,通过正交试验得到:采用铸态450℃在1%聚丙烯酰胺水溶液中淬火、再经220℃保温3小时的工艺方法,其力学性能达到HB=122~126、σb=240~260MPa;体积稳定性ΔD=0.016~0.021%,综合性能较好。分析了产生该效果的机理。经生产验证表明,新工艺与原T6热处理相比,生产的活塞质量好,并降低了75%能耗。  相似文献   

6.
固溶和时效对压铸AZ91HP合金力学性能的影响   总被引:19,自引:1,他引:19  
刘正  王越 《金属学报》1999,35(8):869-873
与压铸Mg合金试样AZ91HP-F相比,压铸后经固溶处理的Mg合金AZ91HP-54的硬度和屈服强度降低,延伸率,抗拉强度显著提高,抗拉强度与屈服强度比由压铸态的1.59上升至2.16。固溶处理后再经时效处理的Mg合金AZ91-HP-T6的延伸率稍微降低,屈服强度和抗拉强度则显著提高,平均硬度值由压铸态的HB74上升至HB98。  相似文献   

7.
概述了对飞机转动件叶片用Ti-6Al-4V(TC4)钛合金棒材通过采用不同固溶时效热处理制度的实验,以研究TC4用钛合金棒材不同热处理制度与组织、固溶时效性能之间的关系,通过对比试验得出工业化生产满足宇航结构件和转动部件用TC4棒材制定合理的固溶时效热处理制度。  相似文献   

8.
研究了固溶处理温度对7×××超高强铝合金双级时效后的组织和性能的影响,确定了最佳的固溶处理温度范围.  相似文献   

9.
《铸造技术》2017,(3):581-584
对2024合金薄板进行了固溶和时效热处理,研究了时效时间对合金硬度、电导率、力学性能、组织和断口形貌的影响。结果表明,经过固溶和时效处理后,2024合金组织主要由α-Al、Al_7Cu_2Fe和Al_2CuMg相组成。随着时效时间增加,显微硬度先增大后降低,在24h时显微硬度最大。电导率随时效时间延长而提高,时效12~24 h时,电导率增加速度较快,超过24 h后的增加速度变缓。经过490℃×1h固溶+175℃×24 h时效处理后,2024合金可以取得最佳的强度和塑性结合。  相似文献   

10.
采用不同固溶温度和不同时效温度对TB6钛合金自由锻件进行热处理,通过室温拉伸和断裂韧性检测和高低倍组织检测,获得力学性能和高低倍组织的变化规律和变化程度.结果表明:固溶选用750~760℃水冷,时效选用520℃~530℃空冷,室温拉伸和断裂韧性具有较好的匹配性,低倍晶粒较细,高倍组织中初生α相较多.  相似文献   

11.
T6固溶处理对圆柱形铝合金铸件尺寸效应的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
作者用不同壁厚和重量的圆柱形铝合金铸造试块进行了固溶时效处理对其组织(DendriteArmSpacing,即树枝晶干间距,简称D.A.S)和机械强度影响的试验。结果表明,AC4B铝合金铸件的D.A.S和机械强度的尺寸效应表现为铸件模量(体积与表面积的比值,即V/S)的函数;对经过T6热处理的试块,所测出的尺寸效应也保持为铸件模量的函数关系。  相似文献   

12.
2024型铝合金的热处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了2024型合金的发展、相组成及热处理工艺制度,指出通常2024型硬质合金是四元(Al-Cu-Mg-Mn)合金,但合金中含有相当多的杂质铁和硅,因而大大地改变了合金的相组成。其热处理工艺制度及形变制度对合金的各项力学性能产生较大影响。  相似文献   

13.
研究了不同冷却速度下铸态与热处理后的铝合金微观组织和力学性能。结果表明:经过热处理后的铝合金组织中针状共晶硅转变为圆滑棒状,而冷却速度小的铝合金组织中硅颗粒尺寸变小;冷却速率对铝合金常温力学性能和耐腐蚀性影响不明显,而T6热处理可显著提高铝合金的常温、高温力学与耐腐蚀性能;常温拉伸试样的断口由基体中的微孔洞、撕裂棱和二次裂纹组成,随着测试温度从25℃提高到300℃,断裂特征由混合断裂转变为韧性断裂,带有韧窝和撕裂棱的微孔洞增加,二次裂纹减少。  相似文献   

14.
建筑型材铝合金的热处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了Al-Mg-Si系建筑型材铝合金的热处理方法。通过提高铸块均匀化处理后的冷却速度和挤压前进行一次低温退火,控制合金内部Mg2Si相析出的形状和数量,能提高合金挤压的工艺性能,改善型材的表面质量。  相似文献   

15.
基于A356.2铝合金锭生产工艺及其对生产线的要求,对普通铝锭生产线中高位熔炼炉炉体、低位静止圆炉、在线精炼、过滤箱和铸造机等结构进行了改进.改造生产线正式投产后,各机构运转性能良好,产能较为稳定,产品质量完全达标.与新建铝合金锭生产线相比,具有明显的经济效益.  相似文献   

16.
低压铸造A356.2铝合金轮毂T4热处理工艺的探索   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过对低压铸造A356.2铝合金轮毂固溶后再分别进行人工时效、自然时效24、48h,然后做力学性能检测,并对经过涂装后的成品进行力学性能检测和对比分析。结果表明,T4(自然时效48h)热处理后比T6热处理后的屈服强度降低了20%~30%、抗拉强度降低了5%~10%、硬度降低了10%~20%,伸长率提高了70%~100%,但经过涂装烘箱烘烤后,合金伸长率有所下降,强度、硬度有所提高。T4(自然时效24h)热处理后比T6热处理后更能满足所需力学性能要求。  相似文献   

17.
在金属型模具中分别铸造Cu-Al-Fe-Be合金和Cu-Al-Fe-Ni合金,并在多种固溶时效制度下对两种合金进行强化处理。对铸态及各热处理态合金的组织结构及综合力学性能进行对比研究。采用DQ-630(QJ-57)电桥设备和MMW-1型销-盘式摩擦磨损试验机分别对合金电导率变化规律及其摩擦磨损行为进行研究。结果表明,从"高强中导"的角度出发,Cu-Al-Fe-Be铝青铜理想的热处理工艺为950℃×2h淬火,然后经350℃×2 h后水冷时效;Cu-Al-Fe-Ni合金理想的热处理强化工艺为950℃×2 h淬火,然后经450℃×2 h后水冷时效。合金摩擦磨损实验结果表明,铸态合金的磨损主要以磨粒磨损为主;随着热处理的进行和载荷及滑动速度的增加,合金磨损以粘着磨损和氧化磨损为主。此外,Cu-Al-Fe-Be铝青铜在低速低载下的摩擦磨损行为与高速高载下的摩擦磨损行为变化不大,且波动性较小,而Cu-Al-Fe-Ni铝青铜则不然,说明含Be铝青铜的摩擦磨损性能较Ni铝青铜优越。  相似文献   

18.
将Al-Cu-Mn铝合金热挤压加工成棒材,然后对其进行固溶淬火处理以及在175℃下进行不同时间的时效处理,研究了热挤压、固溶淬火以及时效等对该合金微观组织的影响.结果表明:热挤压后,没有铸态下的大晶粒存在,且晶界也不明显,脆硬相被挤碎,在T相附近有再结晶晶粒出现,这些微观结构均沿挤压变形方向排列;固溶淬火后,T相弥散析出,挤压变形后的微观金相组织仍然存在,未固溶脆硬相的数量和尺寸均有所减小,但再结晶晶粒尺寸增大,同时出现了一些新的尺寸细小的再结晶晶粒;时效处理对微观金相组织的影响不大.  相似文献   

19.
周渝庆 《铸造技术》2014,(8):1700-1702
采用不同的预先热处理工艺对6011铝合金进行冷轧前的热处理,研究其力学性能和疲劳性能。结果表明,在冷轧前采用适当的预先热处理,可显著提高6011铝合金的力学性能和疲劳性能。随着预先热处理温度的提高,其力学性能和疲劳性能而先升高后降低。  相似文献   

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