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相似文献
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1.
周灵初  何晓 《矿业快报》2007,26(1):19-23
论述了攀钢选矿厂为满足攀钢集团公司提高铁精矿品位的要求,对现有一段磨选工艺流程所进行的阶磨阶选工艺流程改造和工业试验。试验结果表明,利用现有厂房和场地。在16#系统进行的阶磨阶选工艺流程改造与试验,其工艺流程畅通,设备工作正常,可使铁精矿品位提高到54%以上。原矿台时提高到90.13饥,如果全厂16个系列全面推广应用,预计可年产铁精矿500万t。年创经济效益1亿元以上。  相似文献   

2.
金山店铁矿选铁工艺优化试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
武钢金山店铁矿选厂采用自磨-球磨-弱磁选流程选铁,存在能耗大,不适应矿石性质变化,铁精矿铁品位偏低、硫含量偏高等问题。为此,在矿石性质研究的基础上,采取预选抛尾、增加细筛、浮选脱硫等措施,针对-15mm自磨排矿进行了选铁工艺的优化试验,结果表明,新的分级预选-球磨-磁选-细筛-脱硫浮选工艺流程可取得铁精矿TTe品位68.37%、含硫0.06%、铁回收率85.16%的优异指标,并可极大地减少球磨矿量,有利于节能降耗。  相似文献   

3.
刘伟 《矿业快报》2005,21(6):25-28
通过对攀钢密地选矿厂提高铁精矿品位的3次重要试验分析,阐述了攀钢密地选矿厂实施阶磨阶选流程的必要性、可行性,提出了攀钢密地选矿厂实施流程改造的思路,及在攀钢密地选矿厂的应用前景。  相似文献   

4.
某铁矿山为了适应矿石性质的变化,提高入磨品位,减少入磨矿量,实现降本增效的目标,进行了细碎产品湿式预选试验,并据此进行了工艺改造.生产实践表明,碎矿产品磨前湿式预选是可行的,可抛出产率25%左右、磁性铁含量低于1%的合格尾矿,从中可捞取12~2 mm的建筑砂;在处理量不变的前提下,磨前湿式预选降低了选厂生产成本815万...  相似文献   

5.
练强  方福跃 《矿业快报》2007,23(9):53-54
阐述了原一段磨选工艺流程及阶磨阶选工艺在密地选矿厂的推广应用,实践表明该工艺流程的应用效果是显著,发挥了阶磨阶选工艺流程的优势。  相似文献   

6.
曾钦林  刘伟 《矿业快报》2005,21(11):26-29
阐述了攀钢选矿厂为提高铁精矿品位,对现有一段磨选工艺流程进行的阶磨阶选技术工艺流程改造与工业试验,以及取得的试验结果。  相似文献   

7.
贫磁铁矿细碎预选及磨选试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对内蒙古某贫磁铁矿进行细碎—湿式预选、预选粗精矿细磨后精选的试验研究,结果表明在采用细碎湿式预选抛尾和BKY型预选用磁选设备的情况下,可以实现低品位贫磁铁矿的低成本开发利用。该工艺及专用设备也为此类型低品位贫磁铁矿开发利用提供了有效途径。  相似文献   

8.
李艳军  陈波 《现代矿业》2013,29(3):15-18
针对纳米比亚某铁矿嵌布粒度极细的特点,采用磨矿-弱磁选流程和磨矿-预选抛尾-再磨-弱磁选流程对该矿进行了选矿试验研究。在原矿TFe品位23.63%条件下,前者获得品位66.56%、回收率47.56%的铁精矿;后者可获得品位66.38%、回收率51.44%的铁精矿。两流程相比,铁精矿指标相近,但后者可减少占原矿41.85%的二段磨矿量,故将其作为推荐流程。  相似文献   

9.
为了降低生产成本,提高经济效益,某铁矿针对原有赤铁矿选矿工艺不适合磁铁矿石选别的问题,进行了磁铁矿石磨选试验研究.试验研究表明:推荐三段磨矿—磁选流程,磨选一段、二段、三段磨矿细度分别为-0.074 mm含量40%,60%,85%,磁场强度分别为0.20,0.20,0.15 T,经阶磨阶选后铁精矿品位可达64.03%,...  相似文献   

10.
对某微细粒磁铁矿进行了干磨干选中试研究。干磨干选所得铁精矿铁品位56.74%、铁回收率55.97%, 指标低于单一湿式磁选指标, 但粗粒抛废率达48%; 干选精矿和除尘灰通过进一步湿式磁选, 精矿铁品位能提高到60.5%左右, 综合回收率能提高到67%左右, 可以达到与单一湿式磁选相近的指标。干磨干选+湿选工艺可降低湿选投资、减少用水量, 节能降耗效果明显。  相似文献   

11.
为了确定新疆某超贫铁矿石(TFe品位14.87%)的高效开发利用工艺,在工艺矿物学研究的基础上进行了选矿试验研究。研究表明,矿石中主要含铁矿物为磁铁矿,主要脉石矿物为绿泥石、石英、透辉石等,铁矿物与脉石矿物共生紧密;高压辊磨机碎至5~0 mm试样经干式磁选抛尾、2阶段磨矿弱磁选、磁悬浮精选机精选,获得了产率15.21%,TFe品位66.56%、回收率68.11%的精矿;该工艺具有流程简单,选矿效率高,生产成本低的特点,对类似矿石的开发利用具有一定的借鉴意义。  相似文献   

12.
对云南某原矿TFe品位22.35%、磁性铁含量15.58%的贫磁铁矿进行了选矿试验研究。经过不同粒度预选试验和多流程对比试验,开发出了适合该矿的选矿工艺流程,采用粗粒预选-磨矿-弱磁选-重选-再磨-弱磁选流程,取得了精矿产率23.89%、TFe品位65.70%、回收率70.28%的指标。  相似文献   

13.
白马钢钛磁铁矿选铁工艺流程的工业试验研究了四个流程方案,获得了TFe53.50%和55.50%的铁精矿,运转稳定,指标可靠,可作为白马钢钛磁铁矿石选矿厂设计的依据。  相似文献   

14.
介绍了会理某钒钛磁铁矿的选铁工艺研究.研究结果表明,采用预选-弱磁选工艺,可以获得TFe57.31%,回收率70.54%的铁精矿,磁性铁的回收率达到98.00%以上.  相似文献   

15.
某铁矿提高精矿质量的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
某铁矿铁矿物以磁铁矿为主,矿石硫、磷含量相对较高.根据该矿的成分和嵌布特征,确定采用单一磁选的选别流程.通过试验,"原矿粗磨磁选-粗精矿再磨再选"的工艺流程取得了较理想的铁精矿指标:TFe品位63.96%、硫的品位0.27%、磷的品位0.080%.  相似文献   

16.
马崇振 《矿冶工程》2022,42(3):76-79
国外某高硫铁矿中铁主要赋存于磁铁矿中, 硫主要赋存于磁黄铁矿和黄铁矿中。为合理开发利用该矿石, 采用阶段磨矿-阶段磁选获得高硫铁粗精矿, 进而采用反浮选脱硫工艺进一步提纯铁精矿。结果表明, 采用磁选-反浮选联合工艺, 实验室闭路试验获得了铁精矿铁品位67.09%、铁回收率69.80%、硫含量0.047%、硫脱除率97.35%的选别指标。  相似文献   

17.
邹玄  张晋霞  牛福生  于浩  刘亚 《金属矿山》2016,45(7):117-120
河北某地磁铁矿石铁品位为35.94%,磁性铁占总铁的90.40%,有害元素硫、磷含量均较低。为了提高矿山企业的经济效益,提高产品的市场竞争力,对矿石进行了超纯铁精矿生产工艺研究。结果表明:①矿石在一段磨矿细度为-0.074 mm占64.16%、弱磁选1磁场强度为39.81 kA/m、二段磨矿细度为-0.037 mm占80.59%、弱磁选2磁场强度为19.90 kA/m情况下,可获得铁品位为69.57%、铁回收率为96.03%的弱磁选铁精矿。②弱磁选铁精矿在给矿浓度为20%、悬振锥面选矿机分选面转动速度为1.23 r/min、盘面振动频率为390次/min、给矿速度为0.40 t/h、冲洗水流速为1.08 m3/h的情况下2次精选,可获得全铁品位为71.67%、SiO2含量为0.19%、铁回收率为84.89%的超纯铁精矿,以及铁品位为62.90%、铁回收率为23.10%的普通铁精矿,总铁回收率高达96.03%。  相似文献   

18.
陕西某贫铁矿石选矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据陕西某贫铁矿石的特性, 对其进行了选矿试验研究。结果表明: 原矿破碎至-12 mm后, 先经磁滑轮抛弃22.67%的废石, 再经三段磨矿和三段湿式弱磁选, 所得铁精矿产率23.41%, TFe品位为62.95%, TFe回收率为72.09%, 其中MFe回收率为94.26%。  相似文献   

19.
魏茜 《矿冶工程》2013,33(6):46-49
对某低品位难选氧化铁矿进行了阶段磨矿-弱磁-强磁-阴离子反浮选试验研究。首先在磨矿粒度-0.074 mm粒级占65%的条件下通过预先作业抛尾, 因矿石中有用矿物嵌布不均匀, 粒度较细, 选择对粗精矿进行再磨。再磨后的强磁精矿单独反浮选得到浮选精矿与再磨弱磁精矿混合得到最终铁精矿。全流程试验获得了铁品位为61.53%、铁回收率为63.31%的混合铁精矿。  相似文献   

20.
某低品位磁铁矿石中磁性铁品位21.85%,S含量2.68%,其中磁黄铁矿中硫占原矿总硫的51.12%。试验研究采用联合流程:磁-浮工艺获得TFe品位64.10%、磁性铁回收率79.50%、含S0.45%的铁精矿;磁-浮-化学处理流程获TFe品位64.23%、含硫0.046%、磁性铁回收率78.67%的优质铁精矿。  相似文献   

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