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连铸板坯鼓肚变形量的计算 总被引:7,自引:0,他引:7
对国内常见的计算连铸坯壳鼓肚变形量的几个主要近似公式进行了评价,并根据蠕变定律建立了新的物理意义更为明确的计算公式。对宝钢生产的连铸坯进行计算表明新公式计算结果可靠,弥补了原公式的不足。 相似文献
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本文讨论了板坯连铸机拉坯阻力的计算方法,重点是根据金属材料高温蠕变特性,结合平板理论,给出二次冷却段凝固坯壳的鼓肚及支承辊矫平鼓肚的拉坯阻力计算公式. 相似文献
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IF钢连铸开浇过程头坯洁净度水平较低,目前各企业一般将开浇坯作判废或降级处理,这导致了产品质量不稳定,成材率低等问题.为研究IF钢非稳态开浇阶段连铸坯的洁净度水平及优化措施,采用现场取样、检测分析及数值模拟计算相结合的方法,分析了IF钢开浇阶段不同拉速变化曲线条件下连铸坯沿拉坯方向的洁净度变化规律.通过实验检测发现沿拉坯方向头坯T[O]、[N]及显微夹杂物含量呈现明显下降趋势,距离头坯头部6 m处T[O]含量为13×10-6,接近正常坯水平,距离头坯头部7 m处[N]含量约为19×10-6,接近正常坯水平,开浇工艺对于连铸坯T[O]、[N]及显微夹杂物含量影响不大.匀速、前快后慢和前慢后快三种拉速工艺条件下,大型夹杂物在距离头坯头部2 m处的质量分数约为0.2 mg·kg-1,但之后均存在不同程度的大型夹杂物数量波动现象,而前快后慢工艺影响范围最小,在5.5 m后均达到正常水平.通过数值计算同样发现,前快后慢的提拉速工艺条件下产生的头坯洁净度更快地接近正常坯洁净度水平(约开浇430 s后,对应拉坯5 m).基于本文研究,... 相似文献
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在连续铸钢中采用电磁搅拌技术,可以有效的改善铸坯质量。[1] [2] [3] [4] [5]本文报导了电磁搅拌(EMS)对炭素钢连铸坯质量的影响,并提出了几点初步看法: 相似文献
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通过对唐钢第一炼钢厂仿罗可普连铸机生产的连铸小方坯的现场调查、测试和统计,分析了连铸小方坯变形和角裂漏钢的特点及规律,系统研究了钢液成分S含量和[Mn],[S]、C含量、P含量,连铸工艺参散浇注温度、结晶器冷却、二次冷却水量、冷却均匀性和设备状况结晶器倒锥度、结晶器振动偏摆、引锭杆不对中等因素对连铸小方坯的变形和角裂漏钢的影响。指出钢液[Mn]/[S]过低是导致小方坯变形和角裂漏钢的主要内在因素,而浇注温度高、二次冷却不均是其外在影响因素,并分析了小方坯的主要变形(菱变、塌肩)的形成机理,认为角裂是由偏离角纵裂和对角线裂纹复合而成的。 相似文献
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钢中非金属夹杂物存在状况的跟踪研究--酒泉钢铁公司L290管线钢 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高管线钢生产水平和质量,采用连续跟踪、系统取样方法,对3炉L290管线钢进行了纯净度的调查研究,获得了各阶段钢水和铸坯的质量信息,以及非金属夹杂物的存在状况和规律.3炉钢的∑ω[S、P、O、N、H]波动在0.0245%—0.0404%之间,沿浇次正常坯头、中、尾三部分坯的平均夹杂物总量波动在1.73~4.10mg/kg之间,均与国内富有管线钢生产经验企业存在一定差距.对影响钢质量和纯净度的工艺因素进行了探讨并指出了改进方向. 相似文献
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本文提出了模拟连铸小方坯凝固的二维数学模型,并验证了它是符合~R5.25小方坯连铸机生产实际的。本文以某厂~R5.25小方坯连铸机为例计算了不同操作因素(拉速、比水量、浇注温度等)对连铸小方坯凝固的影响,并给出了影响关系的图表。本文通过计算指出:比水量是影响铸坯表面温度的主要因素,对液芯深度影响较小,而拉速是影响液芯深度的主要因素。提出了150~2小方坯生产合理二冷工艺的建议,给出了120~2小方坯连铸时过热与拉速的关系图。 相似文献
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主要分析了[Mn)/[Si]对小方坯表面夹渣物的影响。提出了防止表面夹渣物产生的措施。经实践检验,随着[Mn]/[Si]的提高,铸坯表面夹渣明显减少。 相似文献
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探讨了带凸台零件用模冲的设计。指出该模冲设计的关键问题是模冲凹槽的自锁角和形状问题。本文推导出自锁角公式tgα=B,并给出铁铜基两种材料的压坯、整形坯和浸油后的整形坯的静摩擦系数,为模冲凹槽的设计提供了方便 相似文献
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文献[1,2]指出了通过用强碳化物形成元素,特别是钛使钢微合金化可使钢管坯的工艺性能得到大大改善的可能性。 应用早期文献[2]所叙述的数学规划试验法进行36Γ_2C钢化学成分的最优化,这种方法能以最少量的试验来确定为保证 相似文献
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在现有工艺条件下,校验和完善二冷区铸坯凝固传热计算数学模型,开发三维二冷配水模型,解决目前设备状况下冷却水分布不均匀对铸坯温度的影响,从而控制铸坯表面质量,特别是铸坯的角部裂纹,同时对板坯连铸二冷配水制度进行改进和优化,使之满足高效连铸生产条件和改善铸坯质量的需要。提出压下参数计算公式,结合所开发三维二冷配水模型,优化现有压下工艺,提出并应用精准可控单段压下、非稳态压下控制,集中解决连铸板坯中心偏析、中心疏松和缩孔等内部质量问题。同时优化模型数据库,使之数据更加完备,模型计算更加准确,同时模型具备异钢种混浇过程二冷及压下控制功能,能够进行凝固终点W形预测与控制,可进一步提高模型适用性和准确性。模型开发并成功在多家钢厂现场应用,有效改善了铸坯裂纹和偏析等铸坯表面和内部的质量问题。 相似文献