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相似文献
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1.
枣庄中联水泥有限公司一线水泥磨由两台Φ4.0 m×13 m管磨组成,没有辊压机,是单闭路水泥操作系统,在长时间运行过程中,受研磨球体损坏因素影响,磨内内环篦板篦缝容易堵塞,造成磨内通风不畅,成品通过性和流动性差,影响磨机台时产量及电耗,且易出现过粉磨现象,造成磨机频繁停机。为不影响生产,需要人员频繁进磨对内环篦板篦缝进行清理,增加了工人劳动量,不利于提高劳动效率。且磨内通风差,空气流量小,存在安全隐患。  相似文献   

2.
李涛  詹楠  张冠军 《水泥》2016,(10):55
我公司水泥粉磨系统于2009年10月投入运行,该系统采用RP170-120辊压机+VRP1000 V型选粉机+Φ4.2m×14m双仓管磨机+O-Sepa N-4000选粉机组成的双闭路水泥联合粉磨系统。由于水泥磨长时间运行,经常出现出磨篦板篦缝堵塞、水泥过粉磨情况,经过分析主要是由于出磨篦板过料能力不足,故决定于2015年7月对水泥磨出磨篦板进行技改,改善磨内通风,消除过粉磨现象,从而提高水泥粉磨效率,取得了良好的效果。  相似文献   

3.
泰山中联水泥有限公司1号、2号水泥磨规格均为Ф4m×13m双仓闭路球磨机,无辊压机,配套O-Sepa N-2000选粉机,设计台时产量80t/h(P·O42.5水泥)。磨尾篦板为高铬铸造篦板,安装形式为同心圆形,分内、中和外三环,每环16块,篦缝宽度为8~10mm,新篦板运行3年以后,随着篦板的逐渐磨损,篦缝宽度有所增大,最大篦缝宽度达到在14mm左右。因细磨仓中研磨体最小钢球为Ф17mm,用量为47t,占该仓装载量37.6%,长期运行以后,细磨仓内碎小钢球量增多,部分尺寸小于篦缝宽度的碎小钢球进入篦缝而堵塞,主要是外环和中环篦板篦缝堵塞严重,见图1。  相似文献   

4.
我公司有两条HFCG160-140辊压机+Φ4.2 m×13 m双闭路水泥联合粉磨生产线,设计能力为160 t/h。生产中,循环风机转子、壳体严重磨损漏风,现场扬尘严重;辊压机挤压效果差,V选可选物料少;隔仓板篦缝堵塞、筛板缝堵塞,使磨内通风不良,导致磨头冒灰吐料;粉磨P·O42.5水泥时,选粉机循环负荷率较大,磨机产量较低,平均台产只有100 t/h。优化改造后,粉磨P·O42.5水泥提高到160 t/h。  相似文献   

5.
秦岭公司Ф2.6m×13m开流水泥磨提高台时产量的技术措施是降低第一道隔仓篦板孔宽度和通料面积;降低二仓球径和三仓段径;改善4号和5号磨通风;5号磨使用钢衬板皮带秤喂料控制系统;2号磨二仓使用阶梯-沟槽组合衬板.  相似文献   

6.
球磨机出料篦板的结构改进   总被引:4,自引:4,他引:0  
1现行出料篦板的结构和使用现状 球磨机出料篦板的作用:1)及时将磨内物料排出,不影响磨机中的物料停留时间,不影响磨尾出料篦板附近区域的料球比,保证磨机的研磨效率;2)改善磨机的通风能力,当磨内温度比较高,均匀的通风效果不仅可以及时带走细粉、降低磨内温度,对提高粉磨效果有很大的作用。  相似文献   

7.
1 用磨尾篦板替代回转筛 作为球磨机出料装置主要部件之一的回转筛,对出磨物料的筛分起着重要作用。它通常用簿钢板制成,加工要求较高。笔者发现,我公司Φ2.2m×6.5m圈流水泥粉磨系统中的回转筛,在使用过程中磨损、堵塞严重,致使磨内钢球级配适当,但其收集的粗料极少,筛分作用不明显。为此,决定用磨尾篦板替代回转筛。 具体操作如下:首先,卸下回转筛;然后在Φ1000min×20mm的钢板上钻Φ15mm的孔或割12mm宽的长缝,制成磨尾筛板,将其焊在磨尾篦板中空部分。 使用后效果很好,筛板不堵塞,不影响磨内通风,水泥产量、质量稳定;除尘负担略为减轻;研磨  相似文献   

8.
欧金怀 《水泥》2003,(9):54-54
高细磨磨内设置的筛分装置对拦截并清除球仓中大颗粒的作用明显,基本可确保进入段仓的颗粒<3mm,经过段的充分研磨,可使出磨水泥细度控制在筛余3%~4%、比表面积350m2/kg左右。三明水泥厂Φ2.4m×10m开路水泥磨自改造成高细磨后,产量一直稳定在18~19t/h,比改前增产30%,节电16.8%。但存在问题是磨尾排料经常出现堵料现象,平均每周需停机1~2次进行清理。对此,我厂通过改进磨内出料机构、增加料段分离装置等措施,取得了较好的效果。1堵料的原因分析堵料主要发生在篦缝为5mm的磨尾排料篦板上,粗颗粒物料和研磨体小段或碎段堵塞它的过料面积近30…  相似文献   

9.
现行技术的球磨机篦板通常采用传统的铸造篦板,存在诸多问题。由于铸造误差和拔模斜度,篦缝一般为7~10mm,而细磨仓常采用Φ8~Φ10mm钢段,一经磨损,难免堵塞篦缝,轻者降低磨内物料流速,影响粉磨产量,增加磨内风阻,增加粉磨能耗;重者停磨冷却检修,一般粉磨一个月左右,就需停磨清理堵塞一次,手工清理篦缝,每次停磨时间3~4个班,直接影响粉磨运转率,从而影响粉磨能耗。来料过多或隔仓板、篦板局部堵塞出现“饱磨”,即使位于外层的研磨体也不能产生抛射运动[1],使得磨机能耗增加。  相似文献   

10.
<正>我公司现有两条2 500t/d生产线,年产水泥100万吨。水泥粉磨系统采用Φ4.2m×13m水泥磨+HFCG160-120辊压机+SF650/160打散分级机组成开路联合粉磨系统,于2011年5月建成投产。我公司针对粉磨系统存在的问题采取了一系列工艺优化改造措施,取得了显著的效果。1存在的问题1)磨内隔仓板和出磨篦板篦缝频繁被堵塞,不能通风、过料,磨内温度高,高温引起的"静电吸附"造成糊球、糊段、糊衬板和糊篦缝现象严重,粉磨效率大幅  相似文献   

11.
NF公司为辊压机+打散分级机+三仓管磨机组成的开路水泥联合粉磨系统,除了辊压机段存在的小问题外,管磨机段还存在磨内隔仓板缝与出磨篦板缝堵塞、通风与过料能力差、磨内温度升高、研磨体及衬板工作表面粘附较严重等问题,严重影响系统产量。更换磨内粗磨仓衬板、调整研磨体级配等措施实施后,生产P·O42.5级水泥,增产20%,电耗降幅达13.95%。  相似文献   

12.
华润水泥(封开)有限公司(以下简称“封开公司”)水泥粉磨系统有9台水泥磨,全部为辊压机联合粉磨生产工艺,水泥磨有开流工艺也有圈流工艺,针对生产不同的品种,采取相应的粉磨工艺。其中2号磨为圈流粉磨工艺,主要生产P·O42.5水泥和P·O42.5R早强水泥。由于原双层隔仓板过料能力差,通风均匀性不好,出料篦板堵塞严重,系统台时产量较低,水泥性能也不太理想。  相似文献   

13.
《四川水泥》2013,(2):96-98
HFCG1200×450辊压机+SF500/100打散分级机+φ3.2×13球磨机组成的联合粉磨生产线,投产之初,达不到产量设计指标在采取以下措施后效果明显:变磨前掺矿渣为磨尾掺矿粉;调整打散机筛板篦缝和磨内双隔仓板之间的筛板篦缝以及研磨体级配;改进过程控制和操作方法。  相似文献   

14.
铸造隔仓板与出磨篦板应用过程中,时常出现篦缝堵塞、卡嵌,隔仓板变形现象,磨内通风、散热、过料能力不足。机加工切割隔仓板与出磨篦板,通孔率是原来的2倍以上,通风、过料与散热能力良好。YR公司水泥制成工序配置170-100辊压机+V型静态气流分级机的开路联合粉磨系统中Φ4.2 m×13 m三仓管磨机,应用高强度耐磨钢板机加工切割制作的隔仓板与出磨篦板实施改造,技术经济效果明显。  相似文献   

15.
水泥磨尾改用防堵塞篦板以后,篦板防堵能力增强,易清理;磨机粉磨能力提高,出磨水泥比表面积能提高15 m~2/kg以上;台时产量增加10t/h;系统通风效果变好,经过长时间的使用验证,可减小主排风机频率0.3~0.5Hz,减小风量,降低电耗;改善了磨机的通风能力,均匀的通风效果可以及时带走细粉,降低磨内温度,有利于提高粉磨效率。  相似文献   

16.
论述J公司生产过程中,基于入磨物料(主要是熟料)温度和水分变化的实际粉磨工艺对水泥粉磨产量与质量的影响,以及针对该公司配置的立磨预粉磨+Φ3.2m×13m开路管磨机水泥联合粉磨系统中出现的筒体衬板工作表面与研磨体表面以及隔仓板和磨尾出料篦板篦缝严重粘附等异常状况,通过采取合理控制与调整入磨物料综合水分与入磨熟料温度等针对性技术与管理措施,使该开路水泥管磨机系统运行中的产质量始终处于良性循环状态。  相似文献   

17.
我厂为中型白水泥厂,有两条生产线,年产分别为1.5万吨和5万吨,年产5万吨生产线的生料制备系统组成为1台Φ2.2m×7.5m带烘干仓的尾卸磨机(烘干仓已失效)、1台Φ2000mm高效旋风式选粉机、1台HG-CF2200粗粉分离器等。 今年2月7日,该磨磨尾出料端14块同心圆形篦板中有9块断裂。为此,我们更换了9块通风面积相同的放射形篦板,此后磨尾提升机频繁出现超负荷工作,时隔3~4h发生报警故障,磨内也伴有包球、饱磨现象。 检查发现,放射形篦板与同心圆形篦板相比堵塞现象严重,并且不易清除。篦板堵塞严重,影响磨内正常通风,磨内通风量…  相似文献   

18.
赵广智  黄进宾 《水泥》2013,(8):36-36
我公司Φ3.8m×(7+2.5)m风扫式煤磨在长期运行后,中心圆及篦缝堵塞,需要清理。通常清理篦缝时需将磨门打开进入煤磨一仓。但磨门开、关各需15~20min,根据窑的用煤量,煤磨在头、尾煤仓满时最多可以停车2h,其中还需要提前20min左右开磨,导致人在磨里的实际清理工作时间只有1h左右,无法完全清理干净中心圆及篦缝。  相似文献   

19.
李祥铭 《水泥》2015,(10):24
<正>我公司2 500t/h采用TC-1164第三代篦式冷却机,冷却面积61.2m2。近年来随着窑的提产产量达到2 800t/h,篦冷机的冷却能力明显不足,高阻尼篦板篦缝堵塞现象严重,导致出料温度居高不下,年平均在180~200℃,严重影响熟料质量,吨水泥的熟料配比在75%以上,导致生产成本偏高。我公司利用2014年检修机会,对篦板进行了技改,取得了较好效果。1原因分析  相似文献   

20.
Φ4.2 m×13 m水泥磨配TRP160×140型辊压机,生产P·O42.5水泥时产量只有190 t/h,水泥电耗34.2 kWh/t。存在的问题主要表现为:磨内物料循环量大,选粉机转速高电流也高;提高系统风机转速时,进入磨机的物料增多,出磨细度变粗难以控制;而系统风机低速运转时,"V"选内的细粉分选效率又低;磨内使用传统的隔仓板及出料篦板,篦缝易堵塞,磨内通风不良。另外"V"选内的细粉不能较充分地选出,辊压机的做功效率不高。对选粉机、隔仓板、出料篦板实施改造后,水泥磨产量提高了30 t/h,水泥电耗降至29.4 kWh/t。  相似文献   

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