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1概述我厂700t/d熟料RSP分解炉干法生产线,预热器系统为2-1-1-1-1型,建成投产后,一度因预热器系统频繁堵塞严重制约着生产。据统计,1994年预热器堵塞36次,累计达242h,不仅为排堵耗费了人力、物力和财力,且影响熟料产量6776t。经过一段时间的摸索,我们发现预热器系统易堵部位主要有:C4垂直烟道、C4锥体、窑尾烟室缩口、C5锥体及下料管、窑尾斜坡,以及分解炉SC室与MC审详接管道。其中C4垂直在烟道(堵塞部位见图1)堵塞物与C4堵塞物类似,主要是未燃尽煤粉和生料沉积物。窑尾烟室缩口和窑尾斜坡的堵塞物主要是结皮物料,… 相似文献
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预分解窑结皮机理研究 总被引:8,自引:0,他引:8
1结皮的分类结皮是指生料粉与窑气中有害组分所形成的粘附在窑尾系统内壁的层状物。实践表明,预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。结皮增厚或塌落时,还容易发生堵塞。结皮可以从质地的坚硬程度不同粗略地划分为两类:一类是质地比较疏松的(以下简称Ⅰ型结皮);另一类是质地比较坚硬的(以下简称Ⅱ型结皮)。对于实际生产有较大影响的是Ⅱ型结皮。因为Ⅰ型结皮与器壁的粘附力比较小,在拉… 相似文献
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5000 t/d熟料生产线预分解系统运行中存在系统阻力大、风速高、C1预热器出口温度高、高温风机电耗高、煤粉贫化等现象,伴生结皮、堵塞、NOx排放超标等问题.对烟室、C5预热器下料装置、三次风管进风位置、窑尾缩口、分解炉中部缩口、C1预热器、C1~C5预热器进风口通风面积等部位进行优化改造,相关问题得到改善,达到了节能... 相似文献
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造成烟室缩口结皮的原因很多,原燃材料的质量、系统窑炉用风的匹配、温度的控制以及结皮部位的耐火材料等,都会引起系统结皮。生料和燃料入窑的硫碱比例失调容易加重窑尾烟室及缩口结皮,但把结皮原因全部归结为硫碱比失调并不合理,而窑内出现的还原气氛才是结皮产生的主要原因。当硫碱比偏高而窑内O2含量富余时会对结皮有所缓解,当硫碱比在正常范围而窑内存在还原气氛,烟室缩口部位照样会严重结皮,因此,生产中应该更关注窑尾各部位有害元素的富积。新型抗结皮材料的引入,有助于缓解窑尾烟室及缩口的结皮。 相似文献
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针对预热器五级旋风筒及下料管进行微晶材料改造,主要由微晶内衬、浇注料、保温材料和下料管外壳组成。微晶内衬具有耐高温、耐冲击、耐磨、耐腐蚀、膨胀系数小,不与生料粉结合反应而结皮的特性,解决了水泥生产中预热器烟室、下料管内壁结皮严重、人工清理结皮劳动强度大的难题,减少了预热器堵塞事故的发生,有效地提高了预热器系统安全生产效率。 相似文献
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采用当地煤矸石替代高铝土配料,实现吨熟料节约原煤10~15 kg,单位熟料发电量提高近10 k Wh/t。但烧成系统出现了配热不稳定、回灰量增大、C2筒、C3筒锥体和下料管结皮以及窑内结圈等现象。针对问题加强辅料堆场的均化,改造C1筒内筒的长度,改造烟室拱顶的结构,增加烟室通风面积,扩大分解炉缩口直径,使系统热工制度恢复正常,使产量和质量得到较大提高。 相似文献
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我公司Ф4. 2m x 65m带四级悬浮预热器的水泥熟料生产线每运行一段时间后,窑尾垂直烟道结皮加厚,窑尾负压降低,烟道负压上升,高温风机电流下降,窑内通风不畅,窑台时产量降低,严重时被迫停产处理。停窑后打开窑尾观察门观察,发现C3下料管下部至窑尾斜坡面墙结皮严重,C4下料管所在墙面结皮次之,其它两面墙结皮甚微(见图1a阴影部分); C3下料管以上的四面墙基本没有结皮。我们从不同部位对结皮进行取样分析(取样点见图1a、b),结果见表1。 从表1可以看出,结皮样中R2O和SO3等有害成份均较高,如垂直… 相似文献
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总结已有研究成果,提出了符合一般混凝土性能要求的优质水泥的基本特征。以新型干法水泥厂的设备和工艺条件为基础,结合工厂的实际情况,考虑成本因素,从实用化角度制订了符合混凝土性能要求的优质水泥的具体质量指标。其范围多于国家水泥标准的规定。主要包括:对质量指标全面的稳定性要求;对熟料C3A、C3S含量的限制;对水泥中半水石膏含量、粒度分布、水化热、1d强度上限、收缩抗裂性、保水性、水泥与减水剂相容性、出厂水泥温度等的要求。 相似文献
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研究了不同掺量非晶态C12 A7/CaSO4·2H2 O体系对OPC净浆凝结时间、流动性和早期抗压强度的影响,通过XRD和SEM对水化产物的物相和形貌进行了表征,并采用量热试验对其水化历程进行了分析。结果表明:非晶态C12 A7/CaSO4·2H2 O体系掺量为5%,非晶态C12 A7与CaSO4·2H2 O的质量比为1.0∶1.0时,非晶态C12 A7/CaSO4·2H2 O体系能够促进C3 S和C2 S的水化,生成C-S-H凝胶相互交织搭接形成网络结构而促进凝结;同时也促使OPC水化早期产生大量针状晶体钙矾石,钙矾石与前期生成的C-S-H凝胶相互填充,使水化产物结构密实,提高早期强度。 相似文献
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实验室制备了无水硫铝酸钙(C4A2S)单矿物,采用紫外-可见吸收光谱法测定氨基磺酸盐高效减水剂(简称“AS减水剂”)在C4A3S单矿物及其混合料(C4A3S+Ca(OH):+CaSO4·2H2O)矿物颗粒表面的吸附量,对AS减水剂在水化体系矿物颗粒表面的吸附行为进行了研究。结果表明:C4A3S单矿物和水化混合料对As减水剂的吸附量随初始浓度的增大而增大;对As减水剂的吸附量与极限吸附量随水化时间的延长而增大;在相同吸附时间内,AS减水剂在C4A3S混合料水化体系的吸附量与极限吸附量大于在C4A3S单矿物水化体系的吸附量与极限吸附量。 相似文献
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采用扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDS),观察和分析了熟料中的矿物形貌和化学组成,探讨了碱在熟料中的存在形式.研究结果表明,在高碱熟料中可以观察到有明显的硫酸盐存在,如Na2SO4,K2SO4,CaSO4或CaSO4·K2SO4;高碱熟料中碱更易进入硅酸盐矿物和铝酸盐矿物中,分别形成KC23S12、NCBA3;熟料中的碱(R2O)有一部分固溶在硅酸盐矿物和铝酸盐矿物中. 相似文献
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研究了硫酸对油井水泥石强度及微观结构的影响。结果表明:水泥石被硫酸腐蚀后,强度明显下降,硬化浆体中100 nm以上有害孔的数量显著增多,水化产物变得疏松多孔,硬化水泥浆体的物相组成发生变化,有新的腐蚀产物CaSO4·2H2O生成;水泥石抵抗酸性介质腐蚀的能力不仅与其致密程度有关,还与其硬化浆体的矿物组成密切相关;不同水化产物抵抗腐蚀的能力不同,Ca(OH)2比C-S-H凝胶更容易受到酸性介质的腐蚀;C-S-H凝胶被腐蚀后产生的孔隙主要是细小孔隙,而Ca(OH)2被腐蚀后产生的孔隙主要是100 nm以上有害孔,降低硬化浆体中Ca(OH)2的含量是提高水泥石抗腐蚀性能的关键。 相似文献
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无水硫铝酸钙矿物的合成及形成机制 总被引:1,自引:0,他引:1
用化学试剂CaCO3,Al2O3,CaSO4·2H2O制备无水硫铝酸钙(C4A3 (S-))单矿物,借助化学分析法、X射线衍射、差热-热重分析及扫描电镜-能谱仪等研究了C4A3 (S-)矿物的形成机理.研究表明:C4A3 (S-)矿物分别是通过3种不同途径形成的;在煅烧温度低于1 100 ℃时,C4A3 (S-)矿物主要是由CaO,Al2O3,CaSO4直接通过固相反应形成;在煅烧温度高于1100 ℃时,C4A3 (S-)矿物是通过中间矿相七铝酸十二钙(C12A7)或铝酸一钙(CA)的形成而形成的. 相似文献
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通过配制不同CaSO4/3CaO·3Al2O3·CaSO4比值、不同石灰石掺量的11个低碱度硫铝酸盐水泥,在养护湿度为30%的条件下,对其不同龄期下的干缩率进行测定。试验结果表明:低碱度硫铝酸盐水泥的干缩率随龄期的发展而增长,且到一定龄期后趋于稳定;低碱度硫铝酸盐水泥的干缩主要是由毛细孔和AFt共同失水引起的;AFt的形成数量决定其干缩率大小;就本试验而言,CaSO4/3CaO·3Al2O3·CaSO442%时,干缩率较低;石灰石是通过影响水泥中AFt形成量来影响低碱度硫铝酸盐水泥的干缩率的。 相似文献