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通过中间包回转台在济钢板坯连铸机上的应用实践,比较了中间包回转台与中间包车的工艺特点,供连铸机设计参考。 相似文献
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加磷高强超低碳钢具有IF钢特性,特点是添加一定含量的P、Mn、Nb等合金元素以达到固溶强化的目的,提高钢种强度而又不影响钢种塑性,但高磷钢水易引起水口絮瘤堵塞。通过研究钢中氧化物夹杂(Al_2O_3为主)的生成与去除这一直接关键影响因素,分析内在机理,进行相关的理论研究和生产试验,通过工艺流程的优化、转炉终点高温高磷成分控制、RH精炼微合金化工艺优化及全流程时间匹配,减少了钢中夹杂物的生成、促进了夹杂物的聚集上浮去除等,改善钢水可浇性。RH出站钢水平均T.O质量分数25×10~(-6),连铸中包钢水平均T.O质量分数19×10~(-6),最终解决加磷高强超低碳钢可浇性问题,实现100 t LD→RH→CC工艺流程的大批量稳定生产,单支水口稳定5炉连浇。 相似文献
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运用模糊聚类分析的基本原理,对黄金洞金矿采矿方法进行聚类分析,选用无底柱上向干式充填采矿法,取得了良好的经济效益,并对环境保护方面取得了很好的效果。 相似文献
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根据马鞍山钢铁公司2006年1~6月低碳钢实际生产数据,计算并分析了RH的循环流量、循环系数对处理终点钢中碳含量的影响,分析得出,为了达到处理终点钢中ω(C)〈0.005%,循环系数需要大于4,最小处理时间为13.32min。生产发现炉渣改性后,RH—KTB喷粉具有一定的脱硫能力。 相似文献
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RH-KTB工艺生产超低碳钢 总被引:4,自引:0,他引:4
采用RH -KTB工艺大批量生产超低碳钢具有很多优越性。结合生产试验讨论了真空脱碳反应的机理及速率方程 ,分析了顶吹氧、真空度、钢水循环量等因素对脱碳速度的影响。 相似文献
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1 专利名称在转炉中冶炼超低碳钢的方法。 2 专利申请范围 (1)在顶底吹转炉中进行吹炼时。当吹炼末期钢液中的碳含量达到0.08%以下时,中断向顶吹氧枪供氧,借助呈圆周状设置在炉底的底吹喷嘴,向炉内喷吹惰性气体,以去除 相似文献
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镀锌/连退两用机组的退火周期与常规的连续退火机组明显不同,不仅退火周期较短、一次冷却速度低,而且无缓冷段。根据其工艺特点,以工业生产的热轧高温卷取低碳钢轧硬卷为试验材料,研究了退火温度和时间以及过时效对低碳钢和微碳钢组织和性能的影响。试验结果表明,不管是低碳钢还是微碳试验钢,退火后晶粒尺寸均较细,即使退火温度达到810℃,铁素体晶粒度仍在10.5级左右;经400℃×240 s过时效处理后,低碳钢的强度有所降低(10 MPa左右),延伸率有所提高,最高增加值为4.5%,微碳钢只有当退火温度达到810℃时,强度才有所降低(10 MPa左右),即过时效的作用不明显。通过采用微硼处理,优化连退和在线平整工艺,在热镀锌/连退两用机组上生产出了力学性能优良的产品。 相似文献
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据法国“Revue de Metallurgie”,1991,(3)报道日本川畸钢公司千叶厂在生产超低碳钢(ULCS)过程中,在RH真空脱气设备上开发出一种KTB工艺(Kawatetsu Top Blowing)。为满足用户对机械性能优良的冷轧钢板日益增长的需求,同时为适应退火工艺从间隙退火向连续退火的变化,千叶厂超低碳钢的产量日益增加,因而希望确立此种钢的生产工艺。超低碳钢的碳含量低于20ppm。 相似文献
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薄板坯连铸超低碳钢生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
薄板坯连铸连轧投产后,高强钢、硅钢、耐侯钢、管线及石油套管、汽车大梁等钢种先后试制成功,部分钢种已达到批量生产能力。超低碳钢的生产试制情况报道很少,对此结合本钢炼钢厂的生产实践论述了目前在薄板铸机上进行的超低碳钢生产试制情况。 相似文献