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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
李民 《钢管》2014,43(5):52-56
介绍了Φ140 mm自动轧管机组生产薄壁管的工艺、生产、设备现状,指出制约薄壁定尺管一次成材率的关键因素是壁厚精度。通过剪切与穿孔速度控制方式的改变、机内辊的增设与改进、轧管机孔型参数的优化,有效地提高了薄壁定尺管的管端壁厚精度,减少了管端壁厚不均造成的切损,降低了吨管钢耗,提高了一次成材率。  相似文献   

2.
中厚板剪切过程需人工检测判断、缺乏智能剪切策略而导致损耗占比大,是影响中厚板生产成材率的重要因素。随着中厚板生产装备技术的发展,与工艺需求有机结合的、基于机器图像识别及多种算法模型的智能剪切装备系统的开发和应用,解决了人工误判、效率低下的问题,是实现中厚板最优化剪切并提高成材率的重要技术手段。介绍了国内某宽厚板厂智能剪切装备系统的开发应用情况,其应用满足现场工艺要求,在系统投用后,钢板长度短尺率降低0.4%、成材率提升0.5%、生产效率提高10%以上,取得了可观的经济效益,具有广阔的推广应用前景。  相似文献   

3.
针对Φ89 mm以下300系列奥氏体不锈钢无缝钢管冷加工生产流程长、生产周期长、产量低、成材率低、成本高以及酸洗污染等问题,通过变形工艺研究,设计开发出"热轧(穿孔+定径)+在线水冷"工艺,以生产Φ89 mm以下不锈钢无缝钢管坯料。检验结果表明:采用"热轧(穿孔+定径)+在线水冷"工艺生产的Φ89 mm以下不锈钢无缝钢管坯料规格接近最终冷轧成品尺寸,可减少中间冷轧(拔)道次,简化工艺流程,缩短生产周期,提高成材率,具有良好的经济性。  相似文献   

4.
本文研究了钼粉的粒度、粒度组成、成型和烧结工艺参数对钼锭质量的影响以及烧结锭坯组织结构特征与性能的关系。同时,在提高烧结锭坯质量的基础上调整锻造开坯工艺参数,从而解决了锻坯表面微裂纹的现场问题,提高了钼板的质量与成材率。  相似文献   

5.
<正>内容导读热轧弹簧扁钢为多规格、小批量的生产模式,产品规格跨度大,生产组织难度大。节约成本的关键在于提高产品成材率,提高产品的包装外观的关键在于提高成品材定尺率。而全定尺生产模式就是通过生产控制把成品材剪切成合适的定尺长度,而不产生非尺的一种生产模式,通过全定尺剪切优化,提高定尺率,同时降低切损,提高成材率。从原材料、生产组织、包装方式方面进行分析,根据生产工艺路线,从坯料、产品公差、生产设备、轧制原理等方面制定  相似文献   

6.
文章介绍了本钢通过对1700 mm热轧产线设备和工艺梳理找出影响成材率的主要因素并制定针对性的措施。经生产线各工序的共同努力,在加热烧损、头尾切损、轧废损等多个影响成材率的环节有效地降低了对成材率的影响:通过改善设备状况、优化加热制度,改善了加热炉烧损情况,氧化铁皮由原来的片状改变为粉末状,加热炉氧化烧损明显降低;通过改善头尾工艺控制,获得良好的头尾质量,大幅降低了因质量温度造成的切损;经过一年的优化和改进,成材率稳步上升,成功地将平均成材率提高至98.10%,月最高成材率达到98.39%。  相似文献   

7.
铣边工艺在螺旋焊管生产中的应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑家红  朱旭 《钢管》2008,37(1):65-67
螺旋焊管生产中常用的带钢板边处理方式有剪边、刨边和铣边3种。铣边工艺具有板材消耗少、成材率高,有利于提高焊接质量,有利于消除板材的月形弯缺陷,安全性好等诸多优点,因此将成为带钢板边处理的主要方式。详细介绍了铣边工艺的优点,在螺旋焊管生产中应用所受影响因素以及铣边机的工艺布置方式等。  相似文献   

8.
许莹 《钢管》2014,(4):46-46
正2014年6月初,衡阳华菱钢管有限公司(简称华菱衡钢)生产了185支L80-13Cr特殊螺纹加厚油管。L80-13Cr特殊螺纹加厚油管生产工艺复杂、热处理难度大,华菱衡钢通过不断摸索和优化工艺参数,合理分配各道次加厚变形量,在钢管加厚过程中实施温度梯度加热方式等,确保产品生产质量。同时,针对热处理过程中易出现"鹅头弯"和开裂等现象,制定了有效的预防方案和处理措施。最终使得该产品一次热处理性能、探伤合格率均为100%,其产品质量稳定,综合成材率达  相似文献   

9.
邯钢连退线在生产深冲钢,尤其是生产宽规格薄板深冲钢过程中,频繁出现炉内板带褶皱现象,严重的导致炉内发生断带事故,严重影响生产线的稳定运行和产品成材率。为减少邯钢连退线生产薄板宽规格深冲钢炉内褶皱,提高邯钢连退线运行的稳定性,提高产品成材率,本文从深冲钢的化学成分出发,研究了退火工艺以及炉内张力对薄板宽规格深冲钢生产的影响,解决了连退线薄板宽规格深冲钢炉内褶皱问题。  相似文献   

10.
以正交实验为基础,研究了连铸工艺条件中决定铸坯内外质量的铸造温度、冷却强度和引拉参数及其匹配,建立起成材率与主要工艺条件之间的神经网络描述,网络模型与遗传算法相结合对工艺条件的组合进行了优化.改善了铸坯的质量,提高了铸坯的成材率。  相似文献   

11.
冷轧基料由于用途或客户的需求不同其工艺制度也大相径庭,有730℃高温卷取的连退卷,还有580℃低温卷取的罩式退火炉用钢(以下简称罩退钢)。在成分相同情况下,其工艺制度的差异会在最终产品上有不同的表现。首钢京唐公司近期生产的冷轧罩退钢在卷取建立张力的时候出现明显的拉窄情况,需要切除,降低了成材率。技术人员通过调整张力、层冷模式、卷取速度等方式消除了此缺陷,使产品质量和成材率得到提高。  相似文献   

12.
热连轧精轧宽展智能预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高热连轧机组精轧宽展的预测精度,进一步提高带钢成材率和宽度精度,在精轧数据库的基础上结合精轧工艺进行分析和研究,利用BP网络预测精轧宽展实际值与计算值之间的偏差,其加法纠偏思想在生产现场的应用也已得到验证,使高精度宽度控制成为可能。  相似文献   

13.
针对传统成型工艺生产1Cr18Mn18N钢护环锻造难度大、成材率低、性能难以满足等问题,本文使用电渣空心锭热碾成型和冷碾强化工艺,成功生产出1Cr18Mn18N钢护环,并研究了冷碾强化变形率对拉伸强度的提升作用。试验结果表明,电渣空心锭热碾成型工艺完全可行,强化冷变形对锻件的抗拉强度和屈服强度有较大提高,护环各项性能符合标准,生产过程可控高效,质量稳定。  相似文献   

14.
锡磷青铜合金水平连铸工艺参数的优化   总被引:6,自引:0,他引:6  
郭明恩  刘瑞  孙祖莉 《铸造技术》2005,26(7):591-593
铸造锡磷青铜合金组织中存在显微缩松、枝晶偏析和反偏析是冷加工报废的主要原因.通过连铸工艺参数的正交实验,建立了轧制成材率与主要工艺参数之间的神经网络描述,网络模型与遗传算法结合对工艺参数的组合进行了优化,改善了铸坯的组织,提高了轧制带材成材率.  相似文献   

15.
在日趋激烈的市场面前,唐钢型材生产线为了提高成材率及合同定尺兑现率,从钢坯来料、钢坯的烧损、轧制过程中的调整控制、精整及矫直过程等四个重点环节进行工艺优化。优化后,合同兑现指标和成材率指标完成情况得到提高,角钢合同定尺率由1月的84.7%到完全稳定在85%以上,累计角钢定尺率达到了85.47%,矿用钢能一直稳定在94%以上。实施中充分解决了易造成型钢产品缺陷的各类问题,产品质量得到提升,大大避免了在生产中产生各种废品,产生了较大的经济效益和社会效益。  相似文献   

16.
文章分析了安钢中厚板轧制生产中坯料设计环节需综合考虑影响成材率的各个因素,如轧制方式、展宽比和压缩比的确定,设备尺寸的限制条件,剪切余量及加热烧损等。然后结合实际生产中的反馈,在设计过程中根据不同品种的轧制特性细化工艺选择,优化不同规格的轧制模式,精细控制轧制后钢板切损,精确轧制精度以及增加坯料单重的方法。实践证明,优化后的坯料设计很好地降低了非计划材的比例,切损量有效降低,最终达到了成材率最优的目的。  相似文献   

17.
文章分析了安钢中厚板轧制生产中坯料设计环节需综合考虑影响成材率的各个因素,如轧制方式、展宽比和压缩比的确定,设备尺寸的限制条件,剪切余量及加热烧损等,然后结合实际生产中的反馈,在设计过程中根据不同品种的轧制特性细化工艺选择,优化不同规格的轧制模式,精细控制轧制后钢板切损,精确轧制精度以及增加坯料单重的方法。实践证明,优化后的坯料设计很好的降低了非计划材的比例,切损量有效降低,最终达到了成材率最优的目的。  相似文献   

18.
本文介绍了烧结钼棒(方条)经孔型轧制开坯,再旋旋锻、拉伸等加工,生产出大单重钼丝的生产工艺与控制要点,分析了轧制钼棒、丝材的组织与性能,生产实践证明,与旋锻开坯工艺比较,该工艺不仅可生产大单重、大规格的钼粗丝,而且改善了钼的加工性能,提高了钼中丝、细丝的金属成材率,有效地提高了产品质量。  相似文献   

19.
为了选择合适的真空自耗电弧熔炼控制方式,在生产规格为准820mm的TC4钛合金铸锭时,采用了电流控制和熔速控制两种不同的熔炼控制方式。对比分析了两种控制方式对熔炼参数的变化、铸锭化学成分、表面质量以及成材率的影响。结果表明:两种控制方式下铸锭化学成分分布均匀性相当,但熔速控制方式下正常熔炼阶段实际熔速的波动小,且铸锭的表面质量良好和成材率高。在实际生产中熔速可选用电流控制下电流B(21~28kA)所对应的熔速。  相似文献   

20.
TUI无氧铜是纯铜中纯度最高的金属,含铜量大于99.97%,在实际生产中无氧铜材成品的含氧量是困扰我厂生产的主要问题,由于加工过程中工艺条件的限制,经常出现部分成品含氧量超标等质量问题,降低了生产成品率,使其生产成本增高,也给用户的使用带来了一定的困难和损失,为此,改进工艺可以提高无氧铜材的成材率,减少不必要的浪费。  相似文献   

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