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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
在机械加工中,我们经常遇到异径内孔工件的加工。过去是在镗床上凭操作人员的经验,利用样板,以手动进给来达到零件图纸的要求。用这种方法加工的零件,质量不稳定,工作效率低,劳动强度大。为此,我们设计了一种旋转镗模。将其安装在镗床上,进行加工,取得了良好的效果。  相似文献   

2.
在具备精密镗削的工艺条件下,工件仍出现精度超差现象,本文给出了这类问题探源方法和实例。  相似文献   

3.
对异形深孔数控镗削工艺进行了设计.在设计中,根据异形深孔零件的结构和尺寸要求,绘制了异形深孔数控镗削工艺系统总体布局图.工艺设备由异形数控镗刀、镗杆、驱动装置、液压缸等组成,由数控系统发出编程指令,控制交流伺服电机运动,通过减速装置控制镗刀和进给拖板,使镗刀实现轴向和径向两轴联动,对异形深孔进行加工.为防止在切削力作用...  相似文献   

4.
锥度镗削头     
我厂有许多形状较复杂的高压管、活门、弯头、三通等高压管件,其20°管口处(见图1)因镗床上没有镗削锥度的机构,而难以加工。以前在镗削时只能用样板刀“靠”出20°锥面来,但由于镗床主轴转速高,样板刀与工件接触面较大,所以加工较大直径的锥面或遇到材料有铸铁白口时就难以加工,且刀具易磨损、  相似文献   

5.
雁心 《工具技术》1995,29(8):48-48
阶梯孔的精密镗削为了提高阶梯孔的镗削精度和效率,可采用镗杆(图a)或单面切削镗刀(图b)进行加工。单面切削镗刀与镗杆不同之处在于,其每一级上或某一级上装有两个导向件,该导向件同时对被加工表面起熨压作用。加工阶梯孔用的镗仟(a)和单面切削镗刀(b)1....  相似文献   

6.
在机械加工中,对直径φ30~φ50,较高精度的长通孔加工,特别是镗削加工,确实很有难度。由于工作需要,笔者经过很长时间的研究和实践,研制出小直径长通孔预紧镗削法。利用这种方法镗削φ30~φ50长通孔,达到理想的设计要求,较高的加工精度和生产效率,且结构简便,具有较好的综合经济效益。  相似文献   

7.
过去我们加工锥形孔时,先在T68镗床上镗扩、粗铰,最后钳工装配时,再进行手工精铰。由于锥形孔直径大,材质硬,给加工带来困难,加工质量和效率都很低,并且劳动强度大。为此,我们设计了靠模法镗削锥孔镗杆(如图),在T68镗床上镗扩、精镗一次加工完成。既提高了加工效率和质量,又降低了劳动强度。  相似文献   

8.
张希忠 《机械制造》1991,29(3):29-30
我厂在加工图1所示的铸钢零件(重量910kg)锥孔时,原加工方法是在T68镗床上先用锥铰刀粗铰留余量,然后待钳工装配时再手工精铰。但因主切削力过大而致主轴振颤,使铰削的表面粗糙度较差,留余量之大小也很难控制。更严重的是造成铰刀锥柄(莫氏5号)连续扭断,并因过载使镗床主轴精度受损。另外装配钳工手工精铰时劳动强度也很大,效率又很低,由粗铰造成的振痕等缺陷也很难用精铰修复达到要求。为此笔者结合零件的结构特点和设备条件设计了T68自动镗削锥孔装置,加工该工件的锥孔。  相似文献   

9.
冒维华 《机械制造》1993,31(12):23-24
耐火材料厂回转窑使用的球面轴承座,材料为灰铸铁HT200,中间有一直径为580H8的半球形内球面,表面粗糙度Ra3.2μm,内球面加工简图如图1所示。该内球面我厂是在T6112型镗床上加工的,显然,用一般加工方法,内球面难以达到所要求的尺寸精度和表面粗糙度,必须借助于专用的镗削装置才能满足其技术要求。 1.机构选用 T6112型镗床有作旋转运动的平旋盘和作直线运动的主轴,故选用如图2所示的曲柄滑块机构,用主轴接头作为滑块,推动连杆A_1B_1,带动曲柄以O_1为支点使装有刀具的曲柄另一端作摆动,整个机构再绕主  相似文献   

10.
利用浮动镗刀反向进给镗削深孔   总被引:1,自引:0,他引:1  
1.深孔件的加工特点 (1)加工零件其长度与直径之比为L/D≥5。 (2)深孔加工时,孔轴线容易歪斜,钻削中钻头容易引偏。 (3)刀杆受内孔限制,一般细而长,刚性差,强度低,车削时容易产生振动和让刀现象,使零件易产生波纹、锥度等缺陷。  相似文献   

11.
对加工孔内槽的刀具、工具及冷却液的工艺改进,不仅保证了产品质量,而且大大提高了生产效率。  相似文献   

12.
对泵壳内孔的椭圆形误差,从实际加工数据中提取误差特征,通过理论分析列出误差原因,进而可诊断出误差的主源。  相似文献   

13.
司尧华 《工具技术》2004,38(7):18-20
根据目前仪器中镍钢材料构件小直径精密孔加工中存在的问题 ,讨论了刀具几何参数、切削用量、悬伸长度对镗刀尺寸磨损、加工表面粗糙度的影响 ,分别得出了镗刀尺寸磨损h与刀具几何参数的数学模型及尺寸磨损与切削用量、刀具悬伸长度的数学关系式 ,可用于选择刀具几何参数、切削用量和分析镗削精度。  相似文献   

14.
亓宏展  邹元平  李波  陈恽 《山东机械》2013,(6):29-29,31
复合镗头为粗镗头—精镗头—滚压器组合安装一体,实现液压缸内孔的镗滚压加工,并解决了液压油缸大尺寸内孔的加工难题.  相似文献   

15.
吴飞 《机械制造》2002,40(11):16-16
本刊2001年8月期登载了《可调镗刀装置》一文,本人看后认为该装置还可进一步改进。改进后的装置如图2所示。在原镗刀杆(见图1)钻一孔M8×0.75,在镗刀体上铣一缺口宽3.2。然后车制一凸缘螺钉M8×0.75与之配合(见图2)。转动螺钉即可调节镗刀的伸出量。镗刀装置的再改进@吴飞$重庆长风机器厂!邮政编码:402260  相似文献   

16.
精镗气缸套内孔的自动定心夹具   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统精镗气缸套内孔的夹具 ,(如图1) ,它以大端直径d的圆柱面和端面A作为定位基准 ,靠轴向力压在小端面上夹紧 ,这种定位方式 ,带来的是将要求不高的部位相应提高了加工精度 ,如直径d的精度 ,A面和C面相对d轴线的垂直度等 ,增加了加工成本。为此 ,我们利用d1、d2 和端面B作定位基准 ,采用轴向夹紧的夹具。1夹具的结构及工作原理如图2所示 ,圆柱套2 ,圆锥套5和支座4固接形成夹具支承体 ,通过支座上的4个孔与车床溜板固接 ,丝母7固接在滑移支架3上 ,弹性夹头8铰接在丝杠9上 ,插板1在滑移支架槽内 ,可以向上拔出 ,向…  相似文献   

17.
苏沛群 《机械制造》2001,39(8):20-20
一般使用的浮动镗刀是硬质合金可调的浮动镗刀,这种镗刀的主要特点是切削兼宽刃口挤压成形,镗后的孔表面紧密光滑,但镗刀在孔中呈浮动状态,不能保证孔的圆柱度和同轴度,使用浮动镗刀技术要求较高,镗孔质量不易保证,经常产生孔尺寸不稳定和振纹等质量问题,本文就影响加工质量的几个方面进行分析及改进方法叙述如下: [1]刀孔加工误差对镗孔质量的影响   浮动镗刀杆一般的刀孔形式如图 1所示 (以宽 12、长 25镗刀片为例 ),其误差主要有以下几方面: (1)刀孔高度尺寸中心与机床回转中心有偏差 产生此偏差的原因有二个方面,①刀…  相似文献   

18.
潘小苏 《电子机械工程》2004,20(3):40-41,44
介绍了加工精密深小孔的工刃具及其应用,阐明了该类工刃具的优势及使用技巧,对解决深小孔的加工难度提出了新的措施,具有一定的推广价值。  相似文献   

19.
使用浮动镗刀加工时 ,经常产生孔尺寸不稳定和振纹等质量问题 ,通过分析各环节对镗削质量的影响 ,改进了镗刀刀孔的结构 ,并增加了两只起支承作用的O形圈 ,使镗削质量 ,尤其是深孔的镗削质量得到了很大提高。  相似文献   

20.
专用内孔镗夹具的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了专用内孔镗夹具的结构工作原理、调整以及夹紧力的计算。实践证明。该夹具满足了用户加工范围宽、生产率高的要求。具有一定参考价值。  相似文献   

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