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针对电动刀架零部件故障并经排除后,现有的控制方案较难将精度调整到原有程度而影响数控车床的加工精度,本文在分析锁紧力对刀架重复定位精度影响、电动刀架的控制缺陷引起故障的基础上.提出了合理的优化控制方案.经实际使用,该方案在刀架重复定位精度的长期保持和功能的长期稳定上效果良好. 相似文献
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常吉禅 《机械工人(冷加工)》1988,(12)
影响车床加工精度的因素很多,其中刀架的重复定位精度就是因素之一。C620车床的刀架先用内部的钢球和圆锥定位套进行粗定位,后用画锥销插入定位套的锥孔中进行精定位。此种定位方法,新刀架使用两年后重复定位精度明显下降,定位精度由原来的0.02mm下降 相似文献
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针对CK6140数控车床在生产过程中,因刀架定位精度不准确出现加工精度不稳定导致工件报废的现象,进一步探讨该故障排除方法和检修过程。数控车床在生产过程中,刀架故障发生也较频繁,尤其是刀架定位精度不准确,这直接影响了加工零件精度要求。通过对电动刀架原理分析,结合实际的维修经验,提出相应的检修方法及处理步骤。 相似文献
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《精密制造与自动化》2018,(3)
回转刀架上安装多把刀具,当一次对刀通过刀架回转调用其它刀具加工工件时,刀架的回转精度将对工作精度产生影响。以指定的机床结构、确定尺寸的刀架刀具布局关系为例,研究了回转刀架的回转精度、回转中心偏差以及回转中心位置设定偏差对机床工作精度的影响,为回转刀架结构参数的选择及机床设定提供理论依据。 相似文献
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车床上钻孔都用车床的尾座来完成。此法虽在精度上能保证中心高一致,但生产效率低,劳动强度大。手拉式定位器与可调定心钻孔夹具的联合使用,能较好地解决了这一矛盾。 钻孔夹具见图1。其工作原理如下: 先用车床尾座打一中心孔,然后把钻孔夹具固定在方刀架上,通过顶尖孔以调整中心高,锁紧螺钉4,卸下顶尖2,换上钻头,即可钻孔。 但是,如果要车外圆,那么刀架就要改变位置,再加工孔,又要重新找正。这样虽减轻了劳动强度,但使用起来很麻烦。在车床滑板上,安装一手拉式定位器, 相似文献
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钟旭 《仪表技术与传感器》1978,(1)
随着新产品的设计,对刻度格值精度提出了越来越高的要求,许多单位都在努力改进刻划设备和工艺措施,建立新的精密定位技术,实现数字化,甚至数控装置。但就刻划来说,除了精密定位外,刻度格值的精度在很大程度上还受刻划执行机构,即刀架的影响(这里假定设备的恒温、消震、调试和零件的蚀刻等种种工艺因素都符合条件的话)。刀架的影响主要是直线性和重复精度,前者主要影响线纹质量,后者是直接失去定位精度的因素。因此,高精度的定位装置,必须配以高精度的刻划刀架,才能得到总的精密刻划效果。 相似文献
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朱彦波 《机械工人(冷加工)》2010,(8):59-61
QUEST8/51车削中心是高精度车铣加工中心,该设备由美国哈挺(HARDINGE)公司制造,生产加工高精度零件,对刀架的定位精度和旋转精度要求很高。QUEST8/51车削中心所使用的刀架是美国哈挺公司为适应市场需求而研发的车、铣两用T形高精密回转电动刀架。 相似文献
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1 车床刀架液压传动系统改造总体方案 我们用电液集成块液压技术对CG6125高精度车床的刀架液压传动系统进行了技术改造,使其成为一台用电液集成块液压技术实现的高精度液压数控车床。改造后的车床完全实现了刀架液压传动部分的自动启动、停止以及加工过程的自动控制,具有定位精度高、响应快等特点。改造后的刀架液压传动系统由电液集成块液路取代了原手动阀和溢流阀,并加设了CPU电路和位置信号 相似文献
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数控回转刀架是数控车床重要部件之一,它在一定程度上标志着数控车床的技术水平,并且与加工精度和生产效率密切相关。因此,国内外都在不断地提高数控回转刀架的重复定位精度和转位速度,以适应高质量、高效率生产的要求。目前具有世界先进水平的数控车床,其转位速度已... 相似文献
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谈育伦 《现代制造技术与装备》2009,(5):45-46
智能电气阀门定位器与传统电气阀门定位器相比,它的定位精度更高,适用范围更广,而且使用更加简便和可靠,具有很高的实用价值.本文首先对智能电气阀门定位器的应用进行了阐述,同时对智能电气阀门定位器与传统定位器进行了详细的对比,同时对智能电气阀门定位器的调试方法进行了说明,具有一定的参考价值. 相似文献
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从CAK6150经济型数控车床x轴和刀架的重复定位精度,x轴导轨的直线性及滚珠丝杠的精度,主轴轴承精度,系统刚度,主轴装卡工件的动平衡,刀具、卡具的定位和变形等方面对制约其精度的原因进行了分析,并做了相应的改进和调整,达到了用户的要求. 相似文献
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单轴自动车床六角头回转刀架的定位精度好坏直接影响机床的加工精度和粗糙度。在这类设备大修理时,恢复此项精度是一项重要的修理项目。我们根据其结构及工作原理,分析精度损失原因,制定了如下的修理方案,达到了较好的定位精度。简述如下。 1.工作原理 当六角头回转力盘换位时,由于凸轮的作用,将定位杆从回转刀盘的定位塞套里拉出,通过马尔他机构带动回转刀盘旋转1/6转。由于弹簧的作用, 定位杆进入刀盘的定位塞套中,刀盘位置固定,刀盘完成了一次换位并定了位。 2.产生定位精度损失的原因 (1)刀盘回转轴与安装刀盘的壳体孔之间间隙大,回转精度差。 (2)定位杆和定位塞套配合部分磨损,发生松动。 (3)定位杆和定位套1、2的间隙大。 3.采用的修理方法 (1)刀盘回转轴必须与刀架壳体的回转精度好。回 相似文献
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