共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
延迟焦化馏出油(包括汽油、柴油及蜡油)的烯烃含量和氮含量高,必须进行加氢精制.石油化工科学研究院组合使用活性支撑物RP-1和国产RN-1催化剂对辽河原油焦化馏出油全馏分进行加氢精制,其生成油质量大幅度提高.使烯烃饱和.氮含量降低,为催化裂化和加氢裂化装置扩大了原料来源. 相似文献
3.
4.
先将中国石化天津分公司延迟焦化装置所产的焦化石脑油和焦化柴油按生产比例混合,经实沸点蒸馏后得到中间馏分,再根据收率调和,得到不同馏程的焦化石脑油。以上述焦化石脑油为原料,采用Mo—Ni加氢精制催化剂,在20mL微反加氢实验装置上,进行了焦化石脑油单独加氢实验。结果表明:适宜的反应条件为:压力6.0MPa,温度320℃,空速1.5h^-1,氢油比(体积比)400:1;将焦化石脑油加氢馏分馏程由原来的初馏点(IBP)-230℃(恩式蒸馏干点不超过220℃)拓宽到IBP-270℃(恩式蒸馏干点不超过255℃)后,加氢精制产物仍可满足用作乙烯裂解原料的质量要求。 相似文献
5.
6.
7.
8.
金陵石化炼油厂60万t/a连续重整装置开工后原料不足,同时随着炼厂延迟焦化装置的扩容改造结束,焦化汽油数量也不断增加,自1998年7月起,连续重整装置开始进行掺炼加氢精制后焦化汽油的工业试验,在整个试验过程中,焦化装置降低汽油终馏点,汽油加氢精制装置提高反应深度,来满足重整原料的要求;连续重整装置逐步增加掺炼比,不断调整工艺参数,以保证苯类产品收率和质量。到1999年11月为止,连续重整装置共掺炼焦化汽油18.6万t,最大掺炼比例达到30%左右,装置平均负荷由掺炼前75%提高到掺炼后的93%,每年可取得内部经济效益的3000万元。 相似文献
9.
利用流程模拟软件Petro-SIM对影响延迟焦化柴油95%馏出温度的因素进行敏感性分析,并结合分析结果对主要工艺参数和分馏塔中下部回流取热进行了优化,柴油收率提高了6.43%,装置增加效益114.84万元/月。 相似文献
10.
在中试加氢装置上考察了页岩油全馏分、页岩油掺炼部分劣质催化柴油的混合原料油经加氢精制后加氢尾油的性质,以及副产石脑油馏分和柴油馏分的性质,并研究了产品分布情况。实验结果表明,页岩油混合油及掺炼部分劣质催化柴油的混合原料油经加氢精制后,C_5~+液体收率高,达95%以上,加氢精制尾油可为催化裂化装置提供优质的进料,且副产的石脑油馏分和柴油馏分性质较好,可以作为催化重整进料、汽油调和组分和清洁车用柴油调和组分。 相似文献
11.
针对中国石化青岛炼油化工有限责任公司1.8 Mt/a连续重整装置二甲苯塔塔底的C+9芳烃终馏点高达250℃导致汽油馏分终馏点超标的问题,对二甲苯塔实施了技术改造,增设二甲苯塔侧线气相抽出流程,侧线抽出组分直接作为汽油调合组分,塔底重组分作为柴油调合组分。结果表明,该技术方案可有效脱除C+9芳烃中的重组分,大幅降低重整汽油的终馏点。 相似文献
12.
13.
浅论我厂柴油安定性及提高的途径 总被引:3,自引:0,他引:3
叙述了我厂碱洗电精制蒸馏常一,常二线油,蒸馏常三线油,催化轻催柴油及加氢精制催化重催柴油,各路精制柴油馏份的安定性状况,并提出提高我厂柴油安定性的途径。 相似文献
14.
介绍现有的2#延迟焦化装置与CFB炉低温热综合利用、2#常减压与3#延迟焦化装置低温余热的综合利用、3#柴油加氢精制装置低温热综合利用以及实施效果与存在问题,根据低温热"温度对口,梯级利用"的用能原则,提出了优化完善措施。 相似文献
15.
中国石化洛阳分公司常减压蒸馏装置常压塔改造后一次轻油收率有所提高,生产调整上以效益为导向,围绕增加喷气燃料的产量开展优化工作。利用PETRO-SIM流程模拟软件建立装置模型,对常一线油进行离线操作优化。模拟结果表明,常压塔塔顶石脑油终馏点对常一线油的产量和性质影响较大,实际操作中通过常压塔塔底注汽、常二线汽提蒸汽、常二线油流量和常压塔塔顶石脑油终馏点的调节,实现了增产常一线油的优化目标。同时在优化过程中,发现常压塔高温位热源利用率低、喷气燃料加氢装置喷气燃料分馏塔石脑油组分少的问题,提出了解决措施。 相似文献
16.
17.
18.
选用常规低压航空煤油加氢技术及配套FH-40 B催化剂,通过采取分馏单元增设过滤器及脱硫罐等改造措施,在20万t/a柴油加氢装置上进行了航空煤油的试生产。结果表明:常压蒸馏装置采用常二线95%馏出温度不高于363℃的控制方案,所得常一线油的密度为790 kg/m~3,馏程为157~227℃,冰点为-57℃,可作为生产航空煤油的原料;柴油加氢装置在保持主体工艺流程不变的情况下,产品中硫醇硫质量分数为(5.00~9.00)×10~(-6),铜片腐蚀为1 a,各项性质均满足航空煤油标准质量要求。 相似文献
19.
陈正辉 《精细石油化工进展》2002,3(9):11-13
FH-5A加氢精制催化剂低温活性好,在金陵石化分公司1.4 Mt/a柴油加氢精制装置的应用结果表明,在反应器入口温度280℃条件下,加工焦化柴油、催化柴油、重油催化柴油及常减压直馏柴油的混合油,FH-5A催化剂表现出较高的加氢活性及稳定性,精制柴油硫含量始终保持在500μg/g以下。 相似文献
20.
青海、西藏地处高原 ,气候寒冷 ,经济建设及国防建设对低凝柴油的需求量迅速增长。地处青藏高原的格尔木炼油厂为生产低凝柴油 ,经慎重考察 ,选择了加氢精制 临氢降凝串联流程的工艺路线。青海原油常三线油为高蜡高氮原料 ,其性质见表 1 ,其正构烷烃含量与大庆、胜利直馏原料的对比见表 2。表 1 格尔木炼油厂原料油性质原料油常三线油 临氢降凝试验原料油 密度 ( 2 0℃ ) /g·cm- 3 0 .82 610 .82 4 1馏程 /℃ 初馏点 2 2 3 2 69 10 % 30 7 30 5 50 % 351330 95% 387 356 干点 394 359馏出率 ,% 99.0 97.9色度号 (D150 0 ) <1… 相似文献