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相似文献
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1.
比较了某石化公司两套不同丙烷脱沥青装置的工艺流程、核心设备、技术特点及运转效果,在使用相同原料和相同溶剂的条件下,采用美国KBR公司ROSE技术的装置的丙烷脱沥青油收率明显高于采用传统丙烷脱沥青工艺的装置,主要是由于ROSE工艺采用高效规整填料构件、两段产品工艺和大剂油比操作方案;两两套装置的脱沥青油性质差别不大。对于两套装置,均需要调整萃取塔塔顶温度和剂油比,兼顾脱沥青油质量与收率,使之达到良好的平衡。  相似文献   

2.
某石化公司800 kt/a丙烷脱沥青装置中采用ROSE工艺技术,充分利用高温、高压溶剂的位能和热能;核心设备萃取塔和超临界分离塔采用高效规整填料塔;使用导热油给装置供热;加热炉采用创新的结构和高效节能燃烧器等节能技术。在减压渣油原料和丙烷溶剂性质相同的情况下,800 kt/a丙烷脱沥青装置综合能耗比250 kt/a丙烷脱沥青装置降低了21.7%,节能效果显著。  相似文献   

3.
克拉玛依稠油减渣溶剂脱沥青工艺方案的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对ROSE工艺与传统的溶剂脱沥青工艺进行方案对比、以及对克拉玛依石化公司稠油渣油做ROSE工艺的中试和相应沥青产品性质的试验,表明ROSE工艺比较适合克拉玛依石化分公司新建80万t/a丙烷装置。采用该工艺可降低装置设备投资,降低能耗,简化操作;目的产品轻脱油的收率和质量提高,C7不溶物低于100μg/g;得到合格的沥青产品。  相似文献   

4.
简要介绍了溶剂脱沥青一段抽提-沉降改成二段抽提工艺流程,以及转盘萃取塔改成填料塔的优点。综述了消泡剂的使用和FCC-SDA组合工艺的应用。探讨了萃取溶剂对荆门石化生产加氢改质原料和催化裂化原料的影响:采取在丙烷溶剂中混入20%~25%丁烷溶剂,溶剂脱沥青装置作为催化裂化原料的轻、重脱沥青油收率之和可达到60%;提高混合C4含量,同时提高沉顶温度,可得到轻脱沥青油作为加氢改质料的质量和收率均较为理想的状态。浅析了溶剂脱沥青装置腐蚀原因,提出了相应防腐措施。  相似文献   

5.
催化裂化-溶剂脱沥青组合工艺的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了催化裂化-溶剂脱沥青组合工艺在玉门炼油化工总厂的应用情况,结果表明,催化裂化-溶剂脱沥青组合工艺是一种先进而成熟的技术,组合工艺的实施可以提高催化裂化装置掺渣率3%,丙烷脱沥青装置轻脱油和重脱油收率提高12%,丙烷脱沥青装置可以生产出符合中国石油化工集团公司Q/SHR004—2000标准的AH-90重交通道路沥青。  相似文献   

6.
刘春玉  罗勇 《石化技术》2006,13(4):17-20,26
为保证重油催化装置的长周期运行,2004年以来中国石油化工股份有限公司荆门分公司在延迟焦化装置扩能多产焦化蜡油的同时,注重丙烷脱沥青装置的优化运行。具体措施为:(1)采用丙烷溶剂中加入20%~25%丁烷.使丙烷脱沥青蜡油(DAO)收率由45%增车60%。(2)通过合理选材、提高材料质量,采用液相丙烷胺法脱硫、汽相丙烷碱洗脱硫工艺基本解决了丙烷溶剂循环系统湿H2S腐蚀问题。丙烷装置优化运行后,装置处理量由300kt/a提高到400kt/a,DAO产量由135kt/a增加到240kt/a,保证了重油催化装置的原料供应。  相似文献   

7.
为充分发挥南阳原油微晶蜡含量高的资源优势,最大限度生产高附加值微晶蜡产品,南阳石蜡精细化工厂将以生产催化裂化原料为主要目的产品的0.15 Mt/a超临界丁烷脱沥青装置改造为0.18 Mt/a丙烷脱沥青装置,改造采用脱沥青油二段抽提-沉降工艺,核心设备抽提塔应用清华大学开发的溶剂脱沥青高效萃取塔,几年来,装置运行安全平稳,产品轻、重脱沥青油的收率高且质量好,剂耗、装置能耗等技术经济指标均较理想.  相似文献   

8.
以阿曼减渣为原料,对其丙烷脱沥青工艺的溶剂组成和操作条件进行优化,对制备的30#硬质沥青的混合料性能进行考察,并采用固定床催化裂化装置对重脱沥青油的催化裂化性能进行研究。实验结果表明,丙烷脱沥青工艺的最佳条件为:混合溶剂(20%(w)异丁烷、80%(w)丙烷),抽提塔塔顶温度68℃,沉降塔塔顶温度81℃,溶剂体积比5.0,抽提压力4.35MPa;在此条件下,轻脱沥青油收率为25.1%,其性质满足光亮油料指标要求;脱油沥青收率为46.0%,软化点61.7℃,采用沙中减渣为调和软组分可制备出合格的AH-30硬质沥青,30#沥青混合料具有良好的车辙动稳定度和浸水残留稳定度;重脱沥青油可作为重油催化裂化原料,轻油收率(汽油+柴油)为61.70%。  相似文献   

9.
针对塔河原油重质劣质化加剧,基于柱色谱分离预测的塔河渣油理论最大萃取收率为指导,对塔河渣油重溶剂脱沥青深度分离进行研究。结果表明,适宜操作条件为:异戊烷为溶剂,抽提塔塔顶温度175℃、压力3.7 MPa、溶剂体积比5.0,DAO收率高达75.0%,DAO残炭值和金属(Ni+V)分别为7.15%和29. 87μg/g,可满足重油催化裂化装置进料,取得了较好的溶剂脱沥青深度分离效果;高软化点DOA可作为沥青改性剂,与同类的沥青改性剂相比,塔河脱油沥青对道路沥青和混合料的改性效果具有用量少、效果明显的特点,具有较好的市场开发价值。  相似文献   

10.
将石蜡基南阳、江汉混合原油的减压渣油掺入到中间基管输原油的减压渣油中,拓宽了丙烷脱沥青的原料。丙烷脱沥青工艺通过提高混合溶剂中C4含量,同时提高沉降塔顶温度,获得加氢改质料轻脱沥青油质量和收率二者兼顾的生产优化效果。根据轻脱沥青油对糠醛的临界溶解温度调整糠醛精制装置的剂油比、塔顶温度和塔底温度,通过选用适宜的加氢改质反应温度、降低酮苯溶剂水含量、使用助滤剂等措施,提高了脱蜡油的收率。采用以上优化措施后,从拓宽原料的轻脱沥青油可以生产重质的润滑油基础油,并且综合收率有所提高。  相似文献   

11.
针对中国石油克拉玛依石化公司两套丙烷脱沥青装置生产的目的产品脱沥青油性质和收率的差异,对两套丙烷脱沥青装置的生产工艺进行对比,并对产品进行试验和性质分析。结果表明,800 kt/a丙烷脱沥青装置生产的脱沥青油产品的粘度小、收率高、粘度指数低的原因是其所含小于560 ℃馏分过多所致,是两套装置生产工艺有所差别而引起的。通过对两套丙烷脱沥青装置的抽提塔的结构及抽提原理进行分析,提出了提高蒸馏装置减压深拔程度,以降低减压渣油中小于560℃馏分含量,提高抽提塔塔顶温度和降低溶剂比等相应解决措施。  相似文献   

12.
溶剂脱沥青蜡油加氢催化裂化组合工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了中国石化镇海炼油化工股份公司溶剂脱沥青蜡油(DAO)加氢催化裂化组合工艺,并对组合工艺进行了技术分析.结果表明,催化裂化油浆返回作为溶剂脱沥青装置的原料,可以改善DAO的质量;催化裂化装置掺炼一定比例的精制蜡油,通过采取一系列的措施,原料的性质得到了改善,提高了柴油、液化气等的收率,柴油的质量也得到了提高.  相似文献   

13.
中国石油克拉玛依石化有限责任公司800 kt/a丙烷脱沥青装置是采用ROSE技术的新装置,但是能耗高于设计值和该公司原丙烷脱沥青装置。对此在设备及工艺方面通过使用变频电机、加热炉空气预热器改造、沥青系统加入消泡剂、中压空冷器柴油冲洗等一系列措施使装置能耗由实施前的1 255.09 MJ/t降低至1 138.21 MJ/t,节能效果显著。装置若进一步优化换热网络,仍有一定的节能潜力。  相似文献   

14.
《石油沥青》2006,20(2):72-72
1 专利名称:脱除石油渣油中高软化点沥青的溶剂萃取工艺及其设备专利申请号:01141462.6 公开号:1410510 申请人:石油大学(北京) 一种脱除石油渣油中高软化点沥青的溶剂萃取工艺及其设备,采用碳原子数较高的轻烃(戊烷或戊烷馏分) 作溶剂,以获得较高收率的脱沥青油(DAO)。溶剂按一定的比例和渣油混合后,进入萃取塔分离得到脱沥青油相和沥青相,沥青相通过直接节流快速膨胀方法,使高软化点沥青喷雾分散为固体微粒,在特殊的气固分离器中实现沥青与溶剂分离。本发明流程科学、简化,投资低, 对不同的减压渣油脱沥青油(DAO)收率可达70%-90%以上,脱沥青油可根据需要作为催化裂化原料或加氢裂化原料。而且沥青微粒不必粉碎即可直接输送,作为固体燃料或掺水乳化燃料的原料。本发明可广泛用于石油重质油深度加工领域。  相似文献   

15.
溶剂脱沥青技术是炼化工艺中重要的一项。经过不断的创新,脱沥青油收率可以达到70%以上,形成质量溶剂比3.0的优选产品,采用干气密封技术对丙烷泵等加以改造后,使得工艺进一步得到了优化,不断提升了装置的稳定性和安全性。  相似文献   

16.
萃取塔是丙烷脱沥青装置的主要设备。萃取操作对装置生产能力、产品质量和收率有直接影响。我厂丙烷脱沥青装置原设计萃取塔直径3米,高17.45米,内有水力驱动转盘12层。塔上部的6.89米为沉降段,内装  相似文献   

17.
随着加工原油中硫含量的上升,丙烷脱沥青装置的硫化氢腐蚀问题越来越突出,通过分析丙烷脱沥青过程中硫化氢的生成及其腐蚀作用,荆门丙烷脱沥青装置采用了二段脱硫工艺防腐技术措施来解决硫化氢腐蚀问题:一段脱硫——液相丙烷胺法脱硫;二段脱硫——汽相丙烷碱洗脱硫。以上措施采用后,丙烷溶剂系统各部位硫化氢质量浓度由21000~26000mg/m^3降至90mg/m^3以下;丙烷溶剂罐和汽提丙烷水洗塔污水中铁离子质量浓度由18.66-42.93mg/L降到2mg/L以下,基本解决了丙烷脱沥青装置主要设备和系统的硫化氢腐蚀问题。  相似文献   

18.
溶剂脱沥青高效萃取塔的研究和应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
为提高溶剂脱沥青萃取塔的传质效率和通量,针对该体系具有界面张力低、粘度大、易乳化的特点,开发了一种新型高效萃取塔。在对塔的水力学和传质性能进行系统研究的基础上,将其应用到锦西炼油化工总厂丙烷脱沥青装置的技术改造中。经过长期运行考核,生产标定数据表明,与原萃取塔相比,处理量和轻脱油收率均有较大幅度提高,取得了显著的经济效益。  相似文献   

19.
综述了我国溶剂脱沥青装置近年来开发应用的新工艺、新技术和新设备:混合C_4溶剂脱沥青工艺、溶剂增压循环流程、超临界溶剂回收、沉降法两段抽提工艺、轻脱沥青油溶剂临界回收加二效蒸发回收工艺、渣油热加工-脱沥青工艺、渣油超临界抽提工艺,蜂窝式格栅抽提填料、新型磁力传动增压泵、抽提塔底界面计、换热洗涤塔采用矩鞍环填料、沥青加热炉同时加热沥青和轻脱沥青液、扰流子翅片管空气预热器、螺杆泵代替蒸汽泵等;就混合器抽提与抽提塔抽提、预稀释方案的差异、超临界回收及多效蒸发回收与亚临界回收等,对引进技术和国内技术进行了对比分析,并就当前存在的主要问题,如装置负荷低、脱沥青油收率低和能耗、剂耗高等提出了改进建议。  相似文献   

20.
溶剂脱沥青装置广泛使用丙烷为溶剂,但根据需要也可用正丁烷及正戊烷. 溶剂脱沥青的溶剂是影响脱沥青油质量的一个主要参数.选择恰当,才能得到所要求的收率及最佳的质量.例如,把脱沥青油作为制造润滑油的原料,无疑使用丙烷或丙-丁烷溶剂是合理的,这时脱沥青油的残  相似文献   

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