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昆钢煤焦化有限公司安宁分公司3、4号焦炉为2×50孔6m顶装焦炉,2006年配套投产了国内设计的第1套140t/h干熄焦装置,地面环境除尘系统采用工艺除尘、环境除尘二合一布置方案。在生产运行中,地面环境除尘设备出现了输灰设备润滑不良、螺旋机堵转等问题,影响了干熄焦系统的正常运行。 相似文献
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2000年前,我国投产的干熄焦装置均为引进,由于建设投资高,推广困难,没有普及。近年来,随着我国干熄焦工艺技术的国产化,具有了自主知识产权,降低了干熄焦工程的建设投资和运行成本,目前国内大型焦化厂的湿法熄焦工艺已经逐步被干法熄焦工艺所取代。随着这一生产工艺的推广使用,给除尘设计工作也带来了一系列新的问题。在多年的设计实践中,针对不同的干熄焦工艺规模及排放要求,我们设计了不同的干法除尘地面站技术方案。从对除尘系统跟踪、标定的结果看,烟尘控制效果比较理想,但同时也存在一些共性的问题。 相似文献
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本钢焦化厂6^#、7^#焦炉干熄焦除尘系统由环境除尘和工艺除尘2部分组成,环境除尘主要除去装焦、排焦过程中的粉尘,减少环境污染。工艺除尘主要用来除去循环气体中的粉尘,以便起到保护干熄焦锅炉和循环风机的作用。文中结合第2套干熄焦运行情况,对工艺除尘的操作控制与设备改造过程加以介绍。 相似文献
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我厂粉碎机的除尘装置由于原设计中的诸多问题,除尘效果一直不理想,致使投产以来室内粉尘污染严重,几年来虽然采取许多措施,但始终效果不佳。鉴于环保的需要,最近我们对该装置再次进行了改造,达到了理想的效果。改造后粉尘浓度低于国家规定的小于10mg/m~3指标。使粉碎机室粉尘污染问题得到了有效治理。1 原除尘系统存在的问题 粉碎机室原设计的除尘点在17号胶带机头部。实践证明,此处的吸尘效果不好,主要 相似文献
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针对湿熄焦改干熄焦后除尘设备无法满足筛焦除尘要求的问题,四川达兴能源股份有限公司新建了一套除尘装置。介绍了该装置筛焦除尘工艺流程及主要技术特点,并针对运行中存在的汽车受料点粉尘严重超标和加湿机卸料不均匀的问题进行了改进,取得了较好的除尘效果,并且年可节约505.45万元。 相似文献
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干熄焦筛焦楼火车装焦除尘方式浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
1问题的提出干法熄焦工艺具有回收红焦显热、改善焦炭质量、减少环境污染等诸多优点,现已逐步取代湿法熄焦工艺。由于湿法熄焦工艺的焦炭含水量高,一般在5%~6%左右,各扬尘点的含尘浓度相对很低,筛 相似文献
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针对干熄焦生产过程中产生的烟尘特点,介绍了蓄热式冷却技术在干熄焦环境除尘系统中的应用情况。文中详述了相关设备的设计选用与计算方法,并对由此产生的效益进行了分析讨论。实际应用表明,蓄热式冷却技术占地面积小,设备投资低,运行安全可靠,经济效益好。 相似文献
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苏钢集团公司炼焦厂于2005年改建投产了1座50孔JNK43-98D型焦炉,在改造炉型的同时,我们借鉴国内外同行业焦炉除尘的经验,自行设计了1套集焦炉出焦除尘和装煤除尘于一体的地面除尘站系统,该系统投入运行后,焦炉烟尘和废气排放达到了国家规定的排放标准,本文重点介绍地面除尘站系统自行设计的改进情况. 相似文献
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针对山西焦化股份有限公司干熄焦装置运行模式的实际情况,比较了调整运行模式的两种方案,最终采用1台推焦车配两台电机车的运行模式。分析了干熄焦装置试运行中存在的废水处理及装焦除尘等问题,介绍了采取的措施。建议独立焦化企业应慎重选择干熄焦技术。 相似文献