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0引言 目前, 2000t/d水泥厂窑尾废气系统和煤磨系统废气除尘大都采用高压静电除尘器。因电除尘器内含尘气体中 CO浓度超过一定数值时易发生爆炸或燃烧,危及设备和人身安全,故一般在电除尘器入口或出口处应安装 CO气体分析仪进行气体中 CO浓度的监测;并将电除尘器高压电源与 CO气体分析仪系统联锁,在 CO浓度超过设定的安全值时 (窑尾废气系统 CO浓度≤ 0.2%,煤磨系统 CO浓度≤ 1× 10- 3时,自动切断电除尘器高压电源,保证电除尘器设备的安全。因此, CO气体分析仪系统长期稳定、精确、可靠地工作是保证电除尘设备安全运行的… 相似文献
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我厂回转窑窑尾CDPK-30/3电除尘器配套使用GAES-101A型烟气CO含量分析系统,投产使用不久,因CO分析精确度不稳,致使电除尘器内部CO浓度严重超标,1997年10月1日造成爆炸事故。 相似文献
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我厂煤磨电除尘器采用的是平顶山收尘设备厂生产的CDWM16—790—2/1型电除尘器,该除尘器具有CO分析、CO2灭火及防爆装置,操作使用比较安全。但由于灰斗中易积灰,积聚时间长后,引起自燃的事故屡有发生,所幸未造成事故扩大,但已严重威胁设备的安全运行。 相似文献
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<正>国内2000年前的球磨制备煤粉系统大多是由球磨机、低阻动态选粉机(细粉分离器和粗粉分离器)和电除尘器构成。近年来随着国家对环保越来越重视,该系统中所使用的电除尘器排放已经不能达标,且电除尘器的CO分析仪、防爆系统等的日常维护较为繁杂,费用也高。所以该系统中电除尘器的改造已成为必然的趋势。本文针对球磨制备煤粉系统的工艺流程结合电除尘器改袋除尘器的实例做具体介绍。1工艺流程介绍及电改袋前的准备 相似文献
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煤磨电除尘器是上世纪80年代中期的产品。当上世纪80年代末防爆型煤磨袋收尘器MDC的研制成功.尤其是上世纪90年代高浓度防爆型气箱脉冲袋收尘器应用以后.由于防爆要求特别严格、排放难于达标、CO分析仪维护费用高等原因,煤磨电除尘器便淡出市场了。而对于先期投入使用的煤磨电除尘器.根本无法满足日益严格的粉尘排放要求:而且,防爆系统的年久失修.存在着严重的安全隐患。 相似文献
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为解决主要原料CO供应不足的问题,我公司新建了CO气源车间。装置以焦炭为原料,纯O2和CO2为气化剂,采用移动床连续气化工艺制取粗煤气;粗煤气经旋风除尘器除尘后进入废锅回收显热,再经洗涤冷却后进入气柜缓冲;出气柜的粗煤气经电除尘器去除微粒灰尘后,再经压缩机加压送入净化工序,通过有机硫水解、NHD脱硫、[第一段] 相似文献
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介绍了近年来我国电除尘器的研发成果:预荷电和电凝聚技术、移动电极电除尘器、低低温电除尘器、湿式电除尘器、平移电极和袁氏电除尘器以及金红石型钛白粉、钼冶炼的专用电除尘器等.总结了大型电除尘的结构创新,阐述了这些新技术在提高除尘效率和节能方面的作用和特点. 相似文献
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