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介绍了宣钢1260m^3高炉水冲渣系统在冬季循环水可以不上凉水池,用冷却泵直接代替冲渣泵进行冲渣,达到节能降耗的目的。 相似文献
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通过对马钢2500m^3高炉冲水渣工艺的分析,研究了粒化泵出口水压与冲制箱出口水速间的关系,指出冲渣水的动能(通过水压反映)是影响水渣堆比重和粒度的主要因素。利用实测数据提出了它们之间关系的经验公式,此公式可用于确定适宜的冲渣水压,以降低水渣生产成本。 相似文献
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炼铁高炉在生产过程中产生的高炉冲渣水排放了大量的热量,如能利用这些废热可有效降低钢铁企业能耗.本文阐述了当前冲渣水余热利用方式及现状,对钢铁厂进行高炉冲渣水余热利用系统的规划和设计的关键点进行了分析. 相似文献
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对宝钢高炉提高水渣冲制率的工艺技术措施进行了总结。在分析造成高炉水渣冲制率不高主要因素的基础上,针对性地制定了相应的措施。经过大量的生产实践,不仅成功实现了高炉水渣高冲制率的生产技术,最大程度地实践了对高炉炉渣的可利用性加工,而且还达到了减少资源浪费和降低高炉吨铁成本的目的。 相似文献
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本文介绍了马钢2500m^3高炉、莱钢750m^3高炉及合钢350m^3高炉新型水渣粒化器的设计。该设备具有结构简单、更换方便、适用性强、冲渣水量可调及冲渣效果好等特点。 相似文献
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本文对重钢3^#、4^#高炉水冲渣系统长期不能满足两座高炉同时冲渣与过滤水渣的处理,有一部分水渣和冲渣水长期排放长江,造成严重环境污染。为彻底解决环保问题,经深入分析研究,采用沉渣池与转鼓处理系统并联运行,形成一种新型的池-鼓过滤处理系统,实现了渣水闭路循环。促进了高炉生产的发展,解决了严重环保污染问题。 相似文献
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"组合式锥斗沉淀池细渣沉淀+提升式细渣机械分离"的冲渣技术在宣钢高炉冲渣水系统首次应用,渣水分离效果良好,该技术取消了返渣泵,将渣池中细渣通过气力提升机和螺旋输送机送至皮带,最终到堆渣场,彻底解决了返渣泵磨损跑水、脱水器跑水跑渣问题,节约了用水、用电,大大降低了设备故障率和维护成本,保障了高炉的顺利生产,并在此基础上,进行冲渣水余热利用于采暖,实现节能效果。 相似文献
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1 引言 重钢5号高炉于1989年4月19日投产,近年来,随着原燃料条件的改善,高炉冶炼不断强化,至1999年日出铁次数已增至12次,同时出渣、冲渣的次数已相应增加。5号高炉冲渣水高位水池水位最高时可达5m,但是冲渣水过滤后返回高位水池时,仍 相似文献