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凝结水溶氧长期超标运行,对发电机组热力设备运行的安全性和经济性有较大影响,文章结合台山电厂2号机组凝结水系统的运行方式以及设备特点研究分析超标的原因,阐述了凝补水溶氧超标是凝结水溶氧超标的主要原因.通过对凝补水箱加浮顶、凝泵密封水改用凝结水以及凝汽器补水装置的雾化改造,凝结水溶氧水平明显降低,提高了热力系统的安全性. 相似文献
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凝结水溶氧长期超标运行,对发电机组热力设备运行的安全性和经济性有较大影响,文章结合台山电厂2号机组凝结水系统的运行方式以及设备特点研究分析超标的原因,阐述了凝补水溶氧超标是凝结水溶氧超标的主要原因。通过对凝补水箱加浮顶、凝泵密封水改用凝结水以及凝汽器补水装置的雾化改造,凝结水溶氧水平明显降低,提高了热力系统的安全性。 相似文献
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火力发电厂汽水系统中,由于氧腐蚀问题影响系统设备和管路的安全可靠运行.化学补水装置的合理布置可以提高机组热效率,降低凝结水溶氧,减缓设备腐蚀,保证机组安全经济运行.文中针对300 MW直接空冷机给凝结水溶氧超标的问题,提出补水进入排气装置的具体技术改造方案并实施,计算了改造后的排气压力、含氧量,通过计算得出:改造后,既可降低空冷凝汽器热负荷,又可减小凝结水的溶氧量. 相似文献
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分析了云冈热电直接空冷供热机组凝结水溶氧超标的原因,提出了凝结水补水系统存在的问题及解决方案。 相似文献
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从云冈热电看减少直接空冷机组凝结水溶氧的办法 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了山西大唐云冈热电直接空冷机组凝结水溶氧严重超标的原因,提出了改造凝结水系统设备等以解决空冷机组凝结水溶氧过高的方案,以供今后建该类机组借鉴。 相似文献
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文章分析了火电厂直接空冷机组凝结水溶氧超标的原因及其对机组运行造成的危害,提出了治理空冷机组凝结水溶氧超标的方案,在几个电厂中应用的效果令人满意。 相似文献
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凝结水溶解氧量是表征凝结水水质的重要指标之一。它直接影响机组的经济性和安全性。国内目前还没有针对空冷机组的凝结水溶氧指标,暂时只能沿用湿冷机组的控制值。目前我国已投产的直接空冷机组,普遍存在凝结水溶氧量偏大的问题。文章分析了凝结水溶解氧量的存在机理和影响因素,介绍了3种补水方式,即凝结水补水到主凝结水箱、补水管路接至空冷凝汽器、直接空冷系统的补水到汽轮机的主排汽管道,并对此3种补水方式的优缺点进行了对比。提出了控制凝结水溶氧量偏大应采取的措施。 相似文献
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锦界电厂凝结水泵出口溶氧量在冬季环境温度低时,常超过100 μg/L,通过对1号机空冷凝结水以及凝补水进行除氧改造后,使凝结水泵出口溶氧达到20~60μg/L的标准范围内.特别是低环境温度时除氧效果比其它机组更为明显,彻底解决了凝结水泵出口溶氧量超标的问题. 相似文献
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机组凝结水溶解氧超标原因探究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了火力发电厂凝结水溶解氧超标问题的现状。结合机组运行方式,通过排除法从凝结水泵水封水系统、凝汽器真空系统及相关系统、设备的试验分析造成机组凝结水溶解氧超标的原因。阐述了总结出的套解决问题的方式方法。 相似文献
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分析了汽轮机凝结水系统溶氧超标产生的原因及对热力设备的危害,并提出了有效的解决办法。 相似文献
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以电、水、热联产联供的600 MW某机组为例,介绍锅炉补给水、凝结水和锅炉给水等水处理系统的工艺特点。针对一级除盐再生周期过长、凝结水溶解氧含量高和水汽系统含有联胺等问题,进行了相关技术改造:水处理系统原水采用海水淡化系统所生成的冷凝水,其水质相当于一级除盐出水,实现旁路一级除盐;改变机组补水方式,将补水以及水泵密封水回水位置由原来的凝汽器热井改至凝汽器喉部,并在凝汽器喉部加装雾化喷嘴;转换给水处理工况,将亚临界锅炉给水处理方式由还原性全挥发处理转换为氧化性全挥发处理,将超临界机组锅炉给水处理方式由还原性全挥发处理转换为加氧处理,停止了联胺在电、水、热三联产机组中的应用。经过优化,原系统存在的问题得以解决。 相似文献
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在凝汽式火力发电厂中,凝结器是汽轮发电机组重要的附属设备之一。汽轮发电机组凝结水溶氧超标,将腐蚀机组凝结水系统,腐蚀产物在汽水系统中迁移,进一步腐蚀机组热力设备,结垢、积盐。分析了溶氧超标的原因,并给出了相应的解决措施。 相似文献
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本文分析了凝结水系统出现的故障原因,并且对加药点位置、运行方式、补水喷雾化等进行分析和改进,根据季节温度的变化,采取不同的应对措施,以提高凝结水系统的可靠性和经济性. 相似文献