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991.
本文论述了应城石膏矿G_z-8膏组上行开采工作面采用充填法管理老顶的必要性,及工作面直接顶维护应满足减小顶板应力、改变开始离层点位置、把最大剪应力与最大拉应力点移向充填区,以保证采场工作空间顶板的完整性的要求,并提出了采场支护方式的改进意见。最后指出了对初次来压的管理是顶板管理的关键,应引起足够重视。  相似文献   
992.
对合流污水治理一期工程泵后截流井进行水力模型试验研究,根据研究成果,对原设计及日后运行管理提出了合理建议。  相似文献   
993.
介绍了新型轻钢龙骨结构多层建筑的结构体系和使用性能,并通过对齐齐哈尔市备建的一幢六层新型轻钢龙骨结构教学楼的力学试验结果和ANSYS建模计算结果的比较,对其安全性能做出了分析,最后针对这种结构体系的应用提出了发展的前景和所存在的问题。  相似文献   
994.
通过含水层的竖并掘进(中国北京煤炭科学研究院建井竖井掘进时运用降压井与树脂斑桨 技术控制地下水研究所所长沈季良)SHAFT SINKING THROUGH WATERBEARING STRATA fshen Jiliang,Direetor,Beijing ResearehI炸s玄i才“七e jor Mine Construet止on,Central CoalMi儿i陀9 Resear  相似文献   
995.
简易采砂船     
为改变新汶矿区沿用的落后采砂、运输方法,原华东、沈阳煤矿设计院和新汶矿务局联合设计、研制了简易采砂船和附属输砂系统,已在协庄矿小汶河上试验成功,投入生产.自1970年以来,采运河砂80万米~3以上,运转正常.通辽的梅河矿也推广使用.采砂船全长10米,宽4.5米,高3.8米.船体结构由主仓和浮仓组成.主仓前端有吸管及水枪,后面安置砂泵及清水泵.甲板上有操纵室和五滚筒绞车.船体和吸管的移动均由五滚筒绞车牵引.配电板及开关箱设在船尾.该船适于开采水下砂层.如为季节性河流,河床干枯时需用挖掘机挖出水窝,待  相似文献   
996.
施工 3~4.4m空心桩,需要预制空心桩节和护筒、搭建水上平台,进而介绍了钻孔施工、桩节组拼以及压浆等工艺。与实心桩相比,空心桩显示了独特的优越性。  相似文献   
997.
随着露采深度的增加,露天矿大气净化问题的解决也日益迫切。与周围环境隔绝(假定为封闭系统)的大气中有害物质的防治实践表明,人工通风至今仍然是使空气保持在极限允许含尘浓度水平上的主要手段之一。因此,自50年代初,就十分重视在露天矿建立有效的通风系统。露天矿的高能耗通风装置及强化开采,会对露天矿自身的大气状态产生广泛的影响,这种现象在静风与逆温时期更为突出。  相似文献   
998.
介绍了矿床采区浸出液中平均铀质量浓度的预测原理、方法和实例,并讨论了存在的问题。  相似文献   
999.
不同侵蚀环境下GFRP筋抗拉性能退化试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究GFRP(glass fiber reinforced polymer)筋在不同侵蚀环境下的抗拉性能,对侵蚀前后GFRP筋进行了拉伸试验,重点分析了侵蚀环境类别和暴露时间对GFRP筋抗拉性能的影响.采用了两种侵蚀方式:一是直接将GFRP筋浸泡在碱、盐和清水溶液中,浸泡周期为180 d;二是将GFRP筋埋置于混凝土梁内,加载后将梁置于大气和氯盐干湿环境中,周期为366 d.借助扫描电子显微镜SEM(scanning electron microscopy)对埋置于混凝土梁内GFRP筋的微观结构变化及其损伤机制进行了分析.试验及分析结果表明:GFRP筋的抗拉性能随溶液直接浸泡时间的增加出现不同程度的降低,浸泡180 d后,GFRP筋的抗拉强度在碱、盐和清水溶液中分别退化30.0%、21.3%和11.3%;对于混凝土梁内GFRP筋,366 d后其抗拉强度下降约为10%;结合试验结果和SEM微观结构分析,可认为导致GFRP筋抗拉性能退化的主要原因是纤维与树脂基体黏结性能降低.最后,基于Arrhenius模型对GFRP筋在两种侵蚀方式下的抗拉性能退化进行了拟合分析,并对其在碱、盐直接浸泡和混凝土梁内环境下的长期性能进行了预测.  相似文献   
1000.
考虑到饱和黏性土流变的非线性特点,假定次固结系数是时间对数的双曲线函数,提出一种修正的次固结计算式,并基于这种思想修正统一硬化(UH)本构模型. 为验证修正UH本构模型的有效性,以河南某地重塑黏性土为例,进行一维单面排水流变固结试验. 结果表明,在按Cassagrande方法确定的主固结完成时,土样中仍有一定的孔隙水压力有待消散. 应用修正UH本构模型对不同荷载等级下试验结果进行的模拟表明,该模型能够较好地拟合试验结果. 最后,为进一步验证修正UH模型的适用性,又对文献中的一些固结试验结果进行模拟.  相似文献   
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