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11.
<正>随着水泥熟料单线能力的不断提高和低阻预热器的日益完善,窑尾高温风机、窑尾收尘风机、磨机循环风机和篦冷机余风风机的装配形式,也由过去的D式、F式单吸风机转化为双吸F式风机。由于一些企业对该类风机在安装维护上认识不足,造成不少事故,影响了生产。1双吸F式风机的结构特点由于低阻预热器的出现,回转窑能力的不断提高,风机叶轮直径相对减小,叶轮宽度相对增加,转速有所提高,这不但减小了制造难度,也满足了水泥生  相似文献   
12.
雷雨天气在自然界是很正常的自然现象,中原 地区每年的8~9月份更为普遍。在雷雨天气,电力 设施很容易受到雷击而损坏。对于水泥厂来说,电 力系统损坏断电后,暴露在暴雨中的热工设备如回 转窑极易受到损伤。我厂就曾因此造成多次停窑,  相似文献   
13.
由于设计、制造、安装、维护、配料等方面的原因,很多回转窑投运不久便出现了筒体裂纹,给企业造成了不小的损失,为此,笔者根据自己的经验,分析了回转窑筒体产生裂纹的主要原因,提出了预防裂纹的具体措施,望能对水泥设备管理者起到借鉴作用。  相似文献   
14.
<正>大型电动机轴瓦发热的原因很多,归结起来大体有以下几种:润滑油变质,润滑油污染,油量不足,环境温度过高,轴瓦接触精度低,设备超载,设备运转精度过低等。电动机轴瓦发热的原因不同,表现出的特征也不相同,因此,掌握轴瓦发热的表现特征,有助于识别发热原因,以及制定处理方案。本文根据笔者的经验,结合相关理论知识,谈谈轴瓦发热的识别和处理方法。1润滑油变质引起的轴瓦发热润滑油变质分为两种,一种是润滑油本身或者是  相似文献   
15.
王占光 《水泥》2001,(8):29-30
《水泥》2000年第8期刊载了《托轮“八”字形摆放使轮带轴向窜动的力学原理》(以下简称原文)一文,该文认为托轮“八”字形摆放使两托轮作用在轮带上的力构成力偶使轮一带扭斜旋转,导致其产生轴向窜动。但笔者认为轮带轴向窜动,是因为托轮歪斜后,改变了轮带与托轮的接触状态,而使摩擦系数发生变化摩擦力剧增的结果。下面就托轮“八”字形摆放使轮带轴向窜动的机理进行分析,以期与同行们讨论。  相似文献   
16.
17.
我公司的生料细度以前一直控制80μm筛余在12%以内,但在2002年7月,生料磨主减速机轮齿及进轴出现裂纹后需要降负荷;而窑产量由1000t/d提产到1500t/d后,生料磨需要增产,生产矛盾日益增大,不得不将生料细度由12%放宽到20%。开始担心影响熟料质量,但结果证明,适当放宽生料细度,只要措施得当,完全可以生产出合格熟料。  相似文献   
18.
0 引言 焦作水泥厂40万t/a水泥粉磨站,设计生产普通硅酸盐水泥,其中袋装水泥60%、散装水泥40%。拥有Φ12m水泥库8座,其中3座用于汽车、火车散装。袋装水泥利用库底设计可以多库搭配、按比例下料。因没有倒库设施,散装水泥只能单库下料。为了稳定水泥质量,笔者根据厂部要求,进行了系统产量为100t/h的倒库工程设计,现介绍如下。  相似文献   
19.
我厂40万t水泥粉磨站的Φ36m×85m管磨机,1995年12月投运至1996年6月前运转一直平稳,系统产量较高,质量较好。但是,1996年6~7月间连续发生了三次主轴承底座移动事故,频繁停磨处理,对生产影响很大。我们进行了多方面的分析,找到了原...  相似文献   
20.
我厂引进罗马尼亚1000t/ d新型干法水泥熟料生产线,配用增湿塔Φ5.7×17m。在生产过程中,由于增湿塔底积料严重、通风不畅而影响了生产的连续进行。1 改造前的积料状况 改造前增湿塔底部积料严重(2~3d即可将出气口堵住),尽管计划检修、临时停机检修时均要清理其底部积灰,但也难以保证生产要求。  相似文献   
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