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介绍了我国胶粉行业的现状与存在的问题,解决的办法及如何扩大应用领域;强调了胶粉的有效利用及企业的发展。 相似文献
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由北京化工大学、北京新轮新特公司承担的原化工部科研课题“橡胶制品室温固化快速修补胶及修补工艺的研究”,目前已通过部级鉴定。通过两年多来的小试、中试,工业应用考核以及用户使用证明:研制的双组份反应型室温固化快速修补胶,室温固化速度快,修补方便,使用可靠,缩短了停机修补时间,延长了输送带的使用寿命,从而填补了国内输送带室温固化快速修补的空白;其使用性能达到国外同类产品水平,可替代进口,而售价仅为国外同类产品的1/5左右。研制的热熔型快速修补胶更具特色,在修补后20min即已基本固化,可开机投人运行;修补胶… 相似文献
205.
程源 《中国轮胎资源综合利用》2011,(7):23-24
引言:贡献、回报、发展
我国是天然橡胶消耗大户,用量占世界总产量1/4以上。再生橡胶是第三橡胶资源(排在天然橡胶与合成橡胶之后),目前,我国再生胶的总产量已达全球的85%以上,废轮胎的80%都用来制造再生胶,对黑色污染减量化、资源化和效益化功劳和贡献很大。 相似文献
206.
1.在线测量的必要性众所周知,橡胶挤出乃连续成型工艺,其质量和效率保障体系是至关重要的。若再考虑降低成本,减少废品率,延长连续工作周期,就必须适时并准确控制生产工艺数据,其中,压力和温度在线测量是极其必须的。它不仅可帮助操作者控制生产最佳过程,更能带来可观的直接经济效益。如某厂的挤出机,采用目前世界先进的Dynisco压力温度传感器,经测量一变换一显示一自控,便可使生产循环时间减少10%,制品成本降低40%。然而,我们不少生产厂家,不是在提高科技含量上做文章,不去积极从内部革新挖潜,而是在同行间刹价竞争,… 相似文献
207.
废旧轮胎低温粉碎和精细研磨新技术的开发 总被引:2,自引:0,他引:2
1.项目的前期科研及工作基础 本项目的关键难点是低温粉碎,我国引进常温粉碎技术是失败的教训,国外成功的先例是冷冻粉碎。前者,因废胶粉碎时摩擦生热会使温度迅速升高,且其剪切生热量与其剪切速率的平方成正比。维持常温之所以不可能,就因废橡胶的高弹性和高摩擦系数。而冷冻粉碎成功,是因为橡胶经液氮或液化空气的深度冷冻,远低于其玻璃化温度,变成了冷脆性。然而,这不适宜中国国情,液氮太贵,液 相似文献
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1胶囊生产现状目前,国内载重轮胎的胶囊生产多为模压成型并单模硫化,即人工先装料,后合模,再长时间加压加热,利用胶片的流动变形充满模腔并定型硫化。在胶片装入过程中,装少了会缺胶,装多了会跑冒,致使飞边大,且厚薄不均。同时由于装模过程中难免夹有空气,而丁基胶气密性又好,故其夹带的气体难以排出,硫化后的胶囊必有大量气泡,导致胶囊致密性不好,使用寿命不高,并且硫化时间很长(硫化1条9.00-20胶囊需3小时左右)。因此,这种生产方式相对落后,劳动强度大、硫化周期长、质量差且不稳定、生产效率很低。国外先进国家多采用单模注射成型硫化… 相似文献
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