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基于组件的PDM流程的可视化实现 总被引:1,自引:0,他引:1
在分析现有流程设计的基础上,对采用组件技术的PDM流程可视化表示方法的开发作了研究与分析,对能满足PDM系统功能需求的、且可生存于分布异构网络环境的可视化流程设计软件系统的开发作了探索,并对该系统的结构组成与实现方法作了介绍。 相似文献
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一般认为引起皮带运 输机皮带跑偏的原因有: (1)皮带的头尾轮中心线 不平行;(2)皮带支撑 架变形;(3)托辊中心 线与头尾轮中心线不平 行;(4)调心托辊未调 整好。总体上说,皮带跑 偏都是皮带运输机自身的 原因引起的,与外部因素 没有太大关系。但笔者在 长期观察的基础上发现, 进料溜槽设计不合理也是 引起皮带跑偏的一个重要 原因。 生产中,由于种种因 素的影响,有一些被皮带 运输机输送的物料是从皮 带的侧面进入皮带的。物 料沿溜槽滑下后就会对皮带造成冲击,并产生一个与皮带运动方向垂直的分力,使皮带往一侧运动… 相似文献
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余天京 《江汉石油职工大学学报》1997,(4)
<正>八届人大第九次会议通过的《中华人民共和国审计法》第29条明确规定“国务院各部门和地方人民政府各部门、国有的金融机构和企业事业组织,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度.”她表明,我国的内部审计工作进入了一个崭新的阶段. 相似文献
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本文介绍一款用俄罗斯SOVTEK在上世纪末生产的2A3制作的单端单声道功率放大器。输入级选用日立生产的12R-LL3,驱动级选用6W6GT作三极管连接,输出级选用2A3。驱动级和输出级之间采用变压器耦合。没有引入大环路负反馈,输出功率为7W。一、SOVTEK的2A3SOVTEK的2A3是上世纪末俄罗斯新生产的真空三极管(以下简称为SOV.2A3)。由于在SOVTEK的网页上没有找到有关SOV.2A3的参数。而SOV.2A3与该厂生产的6B4G、6A3在电极结构和尺寸方面是完全一样的,只是灯丝参数和管脚连接有所不同。在SOVTEK网页上有6B4G的参数,所以可以从6B4… 相似文献
999.
1000.
为消除初级永磁直线电机无电流传感器控制中的电流跟踪误差,提出一种逆变器非线性补偿的新型无电流传感器控制策略。首先,根据实测电流和估测电流存在唯一对应关系,将正常动子视为参考动子,控制两台动子的估测电流保持相同,进而保证了实测电流的一致性;然后,在估测电流的计算中采用逆变器非线性补偿策略,削弱了估测电流和实测电流唯一对应关系中的误差项;最后,采用仿真实验测试所提容错控制的性能,结果表明,相比于现有控制策略,所提容错控制策略在稳态性能与瞬态性能上均更优,具有更广的工程应用前景。 相似文献