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采用有限元分析方法,对复杂工况下液压缸的耳环结构进行疲劳分析,找出失效原因,通过压力试验台仿真试验,验证有限元模型的准确性与可靠性,提出改进方案,对液压缸受力部位的结构进行改进,使其安全性与稳定性得到提升,从而提高液压缸的使用寿命。 相似文献
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O形密封圈以其密封性能好、寿命长、结构紧凑、易装等优点,在液压缸中被广泛应用。由于其较好的变形复原性,作为液压缸的静密封几乎能实现“零泄漏”。下面就其作为缸动密封进行探讨。一、常用结构形式液压缸设计中,我们常用图1的结构来防止液压缸的外漏。这种结构的液压密封在试验中常发现:活塞往复运行几次后,防尘圈的外侧便有油液出现,并逐渐成油滴而产生泄漏。原因分析如出下:1)活塞杆表面油膜过厚,当其缩回时,防尘圈将油液挡在外面。2)O形密封圈时活塞杆表面的油膜没有产生“擦拭”作用,也就是油膜通过它时“畅通无阻”。… 相似文献
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为改善汽车起重机伸缩系统用某型号平衡阀的内泄问题,对某型号平衡阀进行结构分析,得出与平衡阀密封性能直接相关的零件和工艺参数。通过测量系统分析(MSA)验证测量系统的可靠性;通过过程能力分析得出加工能力不足的工艺参数,由此确定平衡阀内泄的原因;结合平衡阀生产工序,运用因果矩阵(CE矩阵)和潜在失效模式及后果分析(FMEA)筛选出32个可能因子,即可能影响参数的工序,其中19个因子可即时改善,改善后平衡阀制造质量明显提高;运用假设检验对剩余13个因子与工艺参数的相关性进行验证,进一步筛选出8个相关因子;最终对8个因子进行试验求得最优的进给量,最佳转速和加工规律,加入至生产加工过程中,内泄故障反馈率由4.72%降至2.35%,有效改善了平衡阀内泄问题。 相似文献
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液压缸作高速往复运动时,具有很大的动量,这样在行程的终端,如果活塞与端盖产生机械碰撞,将会产生很大的冲击和噪声。这种机械冲击的产生,不仅会引起液压缸各部分的损坏,而且严重影响与之连接管路及阀类。因此,液压缸设置缓冲装置极为重要。目前较多采用改变油路的通流面积,来实现缓冲目的。下面介绍一种加工工艺中容易保证的缓冲装置。 相似文献
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介绍了用Q345B合金钢管取代45钢管生产汽车起重机液压油缸缸筒的试验验证情况.通过理论分析与试验,对该材料的力学性能、焊接性能与45钢管进行了对比;并使用该材料制造出批量产品,安装到汽车起重机上进行工况试验.验证结果表明,采用Q345B合金钢管替代45钢管生产汽车起重机的支腿液压油缸缸筒,完全能够满足汽车起重机的使用要求,它使液压油缸的焊接缺陷降低50%以上,提高了缸筒的断后伸长率,保证了缸筒的韧性,减小了缸筒发生脆性断裂的危险,从而使液压油缸的安全可靠性得到大幅提升. 相似文献
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