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181.
随着数字信号处理技术在电力系统中的广泛应用,以及电力系统对智能保护装置提出的新的需求,选用TMS320F28335为核心处理器、和利时触摸屏为人机交互界面,开发了一种基于Modbus协议的通信方法。介绍了Modbus协议的通信帧格式,给出了数字信号处理器与触摸屏的硬件连接方式,并编写了结合数字信号处理器中串行通信接口功能的Modbus通信程序,实现了数据通信及通过触摸屏读取实时信号、更改整定值、检测设备状态等功能。  相似文献   
182.
<正>专家简介:陆佳政,男,1969年2月生,1995年于华中科技大学电气工程学院博士毕业。现为国家电网公司输变电设备防冰减灾技术重点实验室主任。长期致力于电网防冰减灾技术攻关,主持完成了国家科技支撑计划、国家863计划等重大科研攻关项目15项,以第一完成人身份获国家级和省部级科技进步奖12项,发表国内外学术论文120多篇,获国家专利授权70多项,制定电网防冰技术标准2项,入选新世纪百千万人才工程国家级人选,获国务院政府特殊津贴专家等多种荣誉。  相似文献   
183.
大型立式水泵机组大修中,重新研刮绝缘垫,调整电机轴线摆度偏差的唯一目的,是保证推力瓦安全运行。然而,设计比压很低,并经长期运行检验,能够安全运行的推力瓦,由于大修中重新研刮绝缘垫,增大其不平度,使镜板翘曲变形增大,严重破坏平整度,产生推力瓦承载严重不均。大修以后,却常常可能发生烧损事故。值得深入分析个中原因,进而研究取消重新调整电机轴线摆度偏差的可行性。  相似文献   
184.
基于ARM9的智能小车控制器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了以嵌入式ARM9芯片为核心的小车控制器的设计。采用模块化的设计方法,完成了智能车控制器的硬件设计,详细介绍了系统Boot—Loader和Linux内核移植的软件设计,探讨了路径识别的二值化算法和跟踪边缘算法,给出了主要的硬件电路图和软件移植的参考图及算法的流程图。系统具有高速度、高性能、实时性强、功耗低、占用空间小等特点,有助于智能车研究与开发。  相似文献   
185.
提出一种基于二维应力解析模型的高速永磁电机转子护套最小厚度设计方法。建立转子二维应力场计算的解析模型,能够考虑各向异性材料在预应力、离心力、热应力共同作用下的应力结果。由于无法实测高速转子内部的应力,通过有限元分析对应力解析模型进行验证。分析确定了采用3种常用护套材料转子的应力极限工况,提出适用于单极限工况和多极限工况转子护套最小厚度及其对应过盈量的计算方法,并指出所适用的护套类型。针对某些永磁体热态抗拉强度不足的情况,该文通过替换边界条件对永磁体应力进行约束,得到了安全的护套方案。该方法计算速度快、准确性高、灵活性强,可应用于高速永磁电机的多场综合设计。  相似文献   
186.
管道焊缝高温状态下的超声波探伤   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了高温状态下管道焊缝超声波探伤的技术难点,讨论了超声波在高温金属部件中的传播特性。在高温状态下。超声波探伤实施的关键在于声耦合、声衰减和声路径的控制。通过采用实验室模拟进行当量测试,确定了管道焊缝超声波探伤的工艺和仪器参数,并成功应用于某电厂高压导汽管焊缝高温状态的检测。  相似文献   
187.
0引言 铜冶220kV 2#母线GW6型隔离开关已运行20余年,由于设备存在设计、材质使用及加工工艺等方面的缺陷和不足,以及加上运行时间长和维护不到位等原因,致使此型刀闸缺陷发生率较大,严重影响了电网及设备的安全运行.因此我班对铜冶220kV变电站220kV各分路2字刀闸进行了改造,由原GW6型改造为GW6A型隔离开关.它对传动机构箱的密封、动静触头的电接触、减少操作功,以及产品可靠性方面做了重要的改进和提高,彻底解决了传动箱内鸟类筑巢,传动部分受雨雪侵蚀,以及消除操作瓷瓶所受的附加弯力矩等方面的问题.  相似文献   
188.
针对由于同步磁阻电机(SynRM)铁心饱和(包括直轴与交轴的交叉饱和)现象严重,导致传统无位置传感器控制方法难以实现高性能控制的问题,提出一种考虑铁心饱和现象的基于模型参考自适应法(MRAS)的无位置传感器控制策略。利用有限元仿真软件得到电机若干工况下的电感参数,建立查表数据,运用查表法得到不同工况下的实时电感参数,将该参数应用于模型参考自适应法无位置传感器控制算法中,可以减小铁心饱和对电机无位置传感器控制的影响,实现电机在任意位置起动和宽速度范围稳定运行。仿真与实验验证了所提出无位置传感器控制方法的有效性。  相似文献   
189.
40.5kV/2.5kA/63kA真空灭弧室作为363kV/5kA/63kA快速断路器串联模块的子单元,研究其内部电场强度分布以确保其绝缘性能,对于整套快速断路器装置的安全可靠运行尤为重要。根据实际参数搭建了40.5kV真空灭弧室的基本模型,利用Ansoft有限元计算仿真软件搭建了40.5kV真空灭弧室的仿真模型,进行了电场强度分布的仿真计算,得到了灭弧室中的动触头台阶倒角区域、动触头倒角区域、静触头台阶倒角区域、静触头倒角区域的电场强度最大,最有可能发生击穿的结论。提出了通过改变台阶倒角和触头倒角以改善电场分布进行优化设计的建议,并利用Ansoft仿真软件进行改变台阶倒角值和触头倒角值后的仿真计算,得到了触头台阶处倒角取值2mm、动静触头倒角2mm或3mm的设计较优,只设置1个触头片时触头倒角取值3mm设计较优。  相似文献   
190.
燃气加臭浓度精准控制对保证燃气的安全运输和使用具有重要作用。但由于缺乏对终端用户处实际燃气加臭浓度的监控,现有以燃气流量比例开环控制为代表的线性控制算法难以取得很好的控制效果。为此,基于开环阶跃响应最小二乘法辨识,以燃气终端用户处的加臭剂浓度为控制对象,建立了燃气加臭过程的CARIMA模型,在传统广义预测控制基础上提出了一种改进型广义预测控制算法,并通过燃气加臭控制的仿真测试和现场实验验证了该控制算法的可行性。研究结果表明,相较于常规的燃气流量比例开环控制,改进型广义预测控制算法可实时在线精准控制终端用户处的加臭剂浓度,稳态误差小于2 mg/m3,工况变化时超调量小于10%,平均绝对误差小于1.5 mg/m3,可以满足燃气加臭过程精准控制需要。研究成果在提高燃气加臭效率和质量的同时,起到了节约成本和提升燃气安全的作用,具有良好的应用价值。  相似文献   
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