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21.
对纯镁进行了表面渗锌处理,研究了扩渗温度及扩渗时间对于合金化渗层组织、相结构及反应层连续性的影响。结果表明:扩渗温度的选择有一个合适的范围,温度过低,扩渗速度太慢甚至Zn元素原子的能量达不到其激活能,不能产生活性原子,扩渗过程无法进行。温度过高虽然有利于形成合金化渗层,但会使基体晶粒粗化,甚至改变整个基体,而且,温度过高不利于反应层(金属间化合物区)的稳定:扩渗时间的延长会促使Zn的进入量和金属间化合物的生成量增加,并削弱晶界扩散优势的影响,最终使固溶层和反应层趋于均匀化。要形成连续的反应层,扩渗温度应控制在400℃~420℃,相应的扩渗时间为8h以上。 相似文献
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该文讨论了一种面向网络突现计算的生态网络模型中的能量管理服务。阐述了能量在生态网络模型中所起的关键作用,给出了能量对生物实体各种行为的控制机制及生态网络平台中能量管理服务的功能,最后探讨了能量安全性问题及解决办法。 相似文献
23.
掺硼金刚石膜的电火花加工研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于金刚石膜的加工极其困难,提出了一种通过在制备过程中掺杂使金刚石膜导电的金刚石膜精加工新工艺,利用电火花对掺杂金刚石膜进行电加工。研究了电参数对金刚石膜加工性能的影响,用SEM和Raman分析了金刚石膜电火花加工表面的形貌和成分。研究了掺硼金刚石膜电火花加工的加工机理,建立了电火花加工模型。试验结果表明,电参数对金刚石膜的加工速度、表面粗糙度有较大影响,掺杂金刚石膜的电火花加工是汽化、熔化、氧化、石墨化等多种效应的综合作用结果,通过掺杂可以显著改善金刚石膜的可加工性。 相似文献
24.
首先使微米CeO2在乙醇中球磨分散,然后向悬浮液中加入一定量去离子水,最后对悬浮液进行超声分散,使用这种方法制备出了分散稳定性较好的微米CeO2悬浮液,探讨了其增强微米CeO2分散稳定性的机制。结果表明:微米CeO2以不同方式分散时在不同比例醇水混合介质中的分散行为各不相同;微米CeO2在纯乙醇中的球磨分散性能最好,其起始分散率可以达到80%左右,而在醇水混合介质中的超声分散性能比在纯乙醇或纯水中的超声分散性能要好,但其起始分散率不高,只能达到20%左右。球磨后加水再超声分散的方法可以显著地提高微米CeO2悬浮液体系的分散性能,其中加入去离子水的最佳体积分数为40%,最佳超声时间为15 min。球磨后加水再超声分散的方法可以进一步打破微米CeO2粉体颗粒间的团聚,使粉体粒径得到进一步的细化,由于去离子水的加入悬浮液体系的表面电位得到了较大提高,乙醇水合团簇的形成使颗粒周围的溶剂化膜变厚。 相似文献
25.
Mingming Zhang Jinghui Cao Sheng Q. Xie Guoli Zhu Xiangfeng Zeng Xiaolin Huang Qun Xu 《Journal of Intelligent and Robotic Systems》2018,91(2):207-215
This paper involves the use of a compliant ankle rehabilitation robot (CARR) for the treatment of drop foot. The robot has a bio-inspired design by employing four Festo Fluidic muscles (FFMs) that mimic skeletal muscles actuating three rotational degrees of freedom (DOFs). A trajectory tracking controller was developed in joint task space to track the predefined trajectory of the end effector. This controller was achieved by controlling individual FFM length based on inverse kinematics. Three patients with drop foot participated in a preliminary study to evaluate the potential of the CARR for clinical applications. Ankle stretching exercises along ankle dorsiflexion and plantarflexion (DP) were delivered for treating drop foot. All patients gave positive feedback in using this ankle robot for the treatment of drop foot, although some limitations exist. The proposed controller showed satisfactory accuracy in trajectory tracking, with all root mean square deviation (RMSD) values no greater than 0.0335 rad and normalized root mean square deviation (NRMSD) values less than 6.7%. These preliminary findings support the potentials of the CARR for clinical applications. Future work will investigate the effectiveness of the robot for treating drop foot on a large sample of subjects. 相似文献
26.
通过对连铸实际生产过程中影响中间包使用寿命的原因分析,制定提高中间包使用寿命的措施,并在生产实践中取得了预期效果. 相似文献
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