全文获取类型
收费全文 | 56篇 |
免费 | 2篇 |
国内免费 | 1篇 |
专业分类
电工技术 | 5篇 |
综合类 | 9篇 |
化学工业 | 1篇 |
金属工艺 | 2篇 |
机械仪表 | 6篇 |
建筑科学 | 5篇 |
能源动力 | 7篇 |
轻工业 | 7篇 |
水利工程 | 1篇 |
无线电 | 2篇 |
一般工业技术 | 8篇 |
冶金工业 | 1篇 |
自动化技术 | 5篇 |
出版年
2023年 | 3篇 |
2022年 | 2篇 |
2021年 | 1篇 |
2020年 | 2篇 |
2019年 | 1篇 |
2017年 | 1篇 |
2015年 | 2篇 |
2014年 | 5篇 |
2013年 | 2篇 |
2012年 | 2篇 |
2011年 | 8篇 |
2010年 | 1篇 |
2009年 | 3篇 |
2008年 | 1篇 |
2007年 | 3篇 |
2006年 | 2篇 |
2005年 | 1篇 |
2004年 | 1篇 |
2003年 | 1篇 |
2002年 | 1篇 |
2001年 | 1篇 |
1999年 | 1篇 |
1998年 | 1篇 |
1997年 | 2篇 |
1996年 | 2篇 |
1995年 | 2篇 |
1994年 | 3篇 |
1993年 | 1篇 |
1987年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
排序方式: 共有59条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
汽车零件加工过程并非绝对的静态过程,而是在较低变形速率的加工过程,应变速率对整个过程中性能变化具有重要影响。针对汽车零件常用的低合金高强钢HC340LA材料成形过程中应变速率对性能影响进行分析,同时模拟零件成形时不同的冲压速率,选取HC340LA进行8个准静态低应变速率拉伸性能测试,获取不同应变速率下材料的力学性能变化和加工硬化变化,同时基于Johnson-Cook模型获取材料的应变速率敏感性因数;将应变速率的影响嵌入到有限元仿真分析模型中,获取材料的成形极限FLD图,并与试验结果和经验公式结果进行对比。结果可知:应变速率对材料的强度和塑形都有影响,随着应变速率增大先降低后增大;应变速率对屈强比和平均n值影响很小几乎可以忽略;材料应变速率敏感性参数C值为0.017,应变速率敏感性较大;在准静态的应变速率范围内,应变速率对HC340LA的加工硬化影响能力较弱;嵌入应变率影响因素后,有限元结果与试验结果一致性较好,应变特征点误差小于3%;经验公式与试验结果在胀形变形区差别较大,应变特征点误差较大。为指导实际设计生产提供参考依据。 相似文献
32.
B柱是车身发生侧面碰撞时,起到保护乘员的重要作用,在满足侧碰安全性的前提下,开展轻量化设计具有重要意义。根据侧碰安全性要求和人车相对位置情况,建立侧面碰撞仿真分析模型,选取B柱侧面5个重要位置点的侵入量和侵入速度,并对侧围局部总成的侵入量进行分析;在分析的基础上,采用等强度公式对材料进行优化设计,采用激光拼焊进行工艺优化设计;依托于成形性分析,对焊缝位置进行优化设计;对比侧碰工况下,优化前后B柱的安全性,以检验设计的可靠性;应用实车对设计方案进行验证。结果可知:车身侧围局部总成在侧碰发生过程中,最大变形的位置为B柱的D2位置,即人体的腰部位置,材料优化和结构设计时需要重点予以关注;采用激光拼焊设计,材料组合为上部DP780+下部DP590,上部的厚度为1.5mm,焊缝距底部380mm,满足安全性的前提下,实现轻量化减重24.4%;在侧面碰撞中,侧围局部总成侵入量由243.6mm减小至221.3mm,减小了10.1%,侵入量和侵入速度均有减小,碰撞安全性较原设计得到提升;实车测试结果显示设计方案是可靠的,侵入量和侵入速度最大值误差控制在5%以内;分析方法和结果为此类设计提供参考。 相似文献
33.
CIMS在家具行业应用前景的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
文章论述了CIMS技术在家具行业推行的有利条件,指出FCAD的发展方向,提出了几个值得注意的问题。 相似文献
34.
35.
36.
数控封边机板坯进给系统结构设计 总被引:2,自引:2,他引:0
目的为了提高数控封边机的封边效率,保证封边质量,对数控封边机板坯进给系统进行结构设计。方法通过对数控封边机工作过程的分析,确定封边机板坯进给系统的结构布局,并利用SolidWorks软件对封边机板坯进给系统进行三维建模。结果完成了封边机板坯进给系统的机架、升降架、宽度调整机构、进出料机构和对中进料机构的参数化结构设计。结论封边机板坯进给系统可输送宽度为240~3300 mm、厚度为10~60 mm的板坯,进给速度为12~20 m/min,且封边平稳性好、效率高,大大提高了封边机的工作性能。 相似文献
37.
对八钢在现有规模条件下实施品牌战略的技术努力进行了分析 ,提出了建设四个产品生产基地的主张和智力引进、技术服务方面的思考 相似文献
38.
为了更好地促进机器人适应复杂的遥操作任务,开发了能够精确获取人体上肢运动信息的外骨骼式遥操作主手,并通过异构映射算法,实现对6自由度协作机械臂的遥操作.首先,基于人体仿生结构,设计了可穿戴式8自由度外骨骼主手(臂部7自由度和手部1自由度);其次,通过改进的D-H(Denavit-Hartenberg)方法建立遥操作系统的运动学模型,基于Matlab的机器人工具箱进行了工作空间仿真,并设计主从异构映射算法;最后,实验验证外骨骼主手在遥操作系统中的可操作性,以及工作空间异构映射算法的可行性.实验表明,外骨骼主手能够控制从端机械手臂,且保证末端位置和姿态一致,可在大范围工作空间内复现人体上肢精细运动,主从跟随误差达2 mm,工作空间类似于直径1.08 m的半球形.因此,可穿戴式的外骨骼主手使操作者能更加直观地参与到遥操作系统当中,辅助操作者更加高效地完成精细复杂任务. 相似文献
39.
影响直线式差动变压器灵敏度因素的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了初级线圈与次级线圈间的匝数比、激励电压、激励电源频率、铁芯直径等对差动变压器灵敏度的影响.结果表明:1)当次级线圈的匝数小于6702匝时,灵敏度与匝数成线性关系.2)灵敏度与激励电压在实验范围内呈线性关系.3)当激励频率fEXC=0 kHz~1.14 kHz时,灵敏度与fEXC成线性关系;当fEXC=1.14 kHz~13.5 kHz时,灵敏度与fEXC无关;当fEXC继续增大时,灵敏度反而减少.4)铁芯直径增大,灵敏度随之增加.因此,通过改变匝数比、激励电压的大小与频率、铁芯的直径等可改善差动变压器的灵敏度. 相似文献
40.