全文获取类型
收费全文 | 712篇 |
免费 | 32篇 |
国内免费 | 46篇 |
专业分类
电工技术 | 25篇 |
综合类 | 48篇 |
化学工业 | 85篇 |
金属工艺 | 60篇 |
机械仪表 | 25篇 |
建筑科学 | 74篇 |
矿业工程 | 26篇 |
能源动力 | 47篇 |
轻工业 | 76篇 |
水利工程 | 93篇 |
石油天然气 | 63篇 |
武器工业 | 1篇 |
无线电 | 23篇 |
一般工业技术 | 54篇 |
冶金工业 | 26篇 |
自动化技术 | 64篇 |
出版年
2024年 | 11篇 |
2023年 | 17篇 |
2022年 | 36篇 |
2021年 | 35篇 |
2020年 | 32篇 |
2019年 | 39篇 |
2018年 | 36篇 |
2017年 | 21篇 |
2016年 | 25篇 |
2015年 | 17篇 |
2014年 | 50篇 |
2013年 | 25篇 |
2012年 | 39篇 |
2011年 | 32篇 |
2010年 | 44篇 |
2009年 | 56篇 |
2008年 | 46篇 |
2007年 | 58篇 |
2006年 | 29篇 |
2005年 | 23篇 |
2004年 | 19篇 |
2003年 | 21篇 |
2002年 | 18篇 |
2001年 | 7篇 |
2000年 | 5篇 |
1999年 | 5篇 |
1998年 | 7篇 |
1997年 | 4篇 |
1996年 | 4篇 |
1995年 | 5篇 |
1994年 | 7篇 |
1993年 | 8篇 |
1992年 | 1篇 |
1991年 | 2篇 |
1990年 | 1篇 |
1989年 | 2篇 |
1988年 | 2篇 |
1984年 | 1篇 |
排序方式: 共有790条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
通过 Gleeble-3800 热模拟试验机的热压缩实验,研究了 Ti-62A 合金在 800、850、900 和 950℃,应变速率为 0.001、0.01、0.1 和 1s-1 下的热变形行为和动态再结晶(DRX)规律。结果表明:Ti-62A 合金的流变应力受应变速率和变形温度的影响显著;流变应力随着变形温度的升高和应变速率的降低而降低;在 900~950℃、应变速率 0.01~1s-1 条件下,Ti-62A 合金的热变形应力-应变曲线属于动态回复型;该合金的热变形机制主要由位错运动控制,其动态软化机制包括晶界滑动和位错对消、攀移机制;Ti-62A 合金在热变形过程中,动态再结晶更有可能发生在较高的温度和较低的应变速率下,即 950℃ 和 0.001s-1;基于经典位错密度理论和 DRX 动力学理论,建立了加工硬化—动态回复和 DRX 软化效应的两阶段本构模型。DEFORM-3D 软件的仿真模拟结果证实,基于 DRX 软化效应的本构模型对 Ti-62A 合金在动态再结晶阶段的热变形行为的预测具有较高的准确性,能够为实际生产工艺的制定提供技术参考。 相似文献
102.
103.
室温下对纯钛进行多道次等径弯曲通道变形(ECAP),分别采用光学显微镜(OM)、透射电镜(TEM)、电子背散射衍射仪(EBSD)、室温拉伸和显微硬度观察,测试纯钛变形过程组织演变和力学性能变化规律,探讨纯钛室温变形机制和孪生行为。结果表明,纯钛ECAP变形过程中出现■拉伸孪晶和■压缩孪晶,随着挤压道次的增大,孪晶数量先增大后减小。孪晶的出现有效改变晶格取向,激发进一步位错滑移,辅助塑性变形过程,使纯钛显微组织有效细化,经过4道次ECAP变形,平均晶粒尺寸由约63.79μm细化至约2.81μm。1道次变形后晶粒细化效果最显著,平均晶粒尺寸比变形前减小约94%;随着变形道次的增加,晶粒细化效果减弱,4道次变形后平均晶粒尺寸累积减小约95.6%。同时,大量位错、孪晶和亚晶的形成,使得位错、孪晶以及亚晶之间的相互作用加强,显著提高了纯钛的屈服强度和显微硬度,4道次变形后,屈服强度从215 MPa增加到600 MPa,增幅为179%;显微硬度从HV 129增加到HV 200。由于1道次变形后晶粒细化效果最显著,并且出现大量孪晶和位错,屈服强度与硬度的增幅也最大。 相似文献
104.
刘晓燕 《中国石油和化工标准与质量》2022,(4):73-75
xx油田xx采油厂地处中区,部分区域地势相对较低,排水走向东高西低.由于近年来雨水较多,部分区域的地势低导致排水系统无法满足油田排水要求,导致"淹井、淹地"日趋严重.采油*厂探索采用"清、改、更、扩"四方面排水优化措施,使降水能通过道路两侧的沟渠,流入支渠最终汇入支干渠,确保汛期外排系统的安全运行.排水系统的重点工作安... 相似文献
105.
106.
给出了基于实例知识的结构方案设计的7个关键技术:CBR,KDD,OO,RBR,FIS,NN,GA,并利用OO技术构建了高层结构方案设计的实例基集成信息模型。获取了1008个高层建筑工程实例,构建了实例库及其管理系统,实现了实例数据录入、修改、删除、查询检索、统计和知识发现等功能。本文的工作为整体认识和解决基于实例的结构方案设计,充分利用已有工程实例等各类知识,解决方案设计中的各种实际问题提供了技术、方法和手段的支持,也为全面系统地实现基于实例基集成信息模型的结构方案设计智能支持系统奠定了基础。 相似文献
107.
风力发电机组全功率变频器增益自动控制对系统的可靠性和鲁棒性要求较高。由于风力发电的环境和气象条件的不确定性,增益自动控制系统需要能够适应各种工作条件,并保持稳定和可靠的运行,这对控制算法和参数调整提出了挑战。为此,提出一种风力发电机组全功率变频器增益自动控制技术。分析全功率变频器原理和结构,增强风力发电机组全功率变频器增益控制效率。设计一个判别器,在输出模块中,将特征映射到指定维度的特征向量空间中,通过度量学习计算二者之间的相似程度,判断风力发电机组功率是否发生波动。采用免疫PID算法对增益自动控制。结果表明:研究方法能够有效控制风力发电机的功率波动,方法应用后功率的幅值始终处于±0.5 k W范围内。 相似文献
108.
在等径弯曲通道变形(ECAP)中,模具角度是影响材料组织与性能的重要因素。本文分别采用通道夹角Φ=90°、外圆角Ψ=20°和通道夹角Φ=105°、外圆角Ψ=20°的模具,来探究模具角度对工业纯锆室温ECAP变形组织与性能的影响。通过金相显微镜(OM)、透射电镜(TEM)、拉伸测试、扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)等手段,分析在不同模具角度下,工业纯锆单道次ECAP变形组织与性能。实验结果表明:通道夹角Φ=90°和Φ=105°的金相组织对比,Φ=90°的晶粒破碎更为明显。同时,对比两者TEM结果,通道夹角Φ=90°的板条破碎明显,存在大量位错和位错缠结并伴有孪晶发生,故ECAP变形过程中通道夹角Φ=90°的变形大于通道夹角Φ=105°,细化效率高。拉伸和SEM结果表明缩小通道夹角,会提高材料的抗拉强度和硬度。XRD结果表明,模具角度对织构类型具有一定影响,在通道夹角Φ=90°的单道次ECAP变形中主要形成的是B织构和C1织构,而在通道夹角Φ=105°的单道次ECAP变形中形成的是主要B织构和C2织构,同时,两种变形条件下,织构极点扩展方向不同。 相似文献
109.
110.
人体运动跟踪中MEMS姿态测量单元设计与测试 总被引:1,自引:0,他引:1
人体运动姿态的实时跟踪在运动员辅助训练和康复医学中有广泛应用.设计了应用于人体运动姿态测量的MEMS姿态测量单元.该姿态测量单元包含三轴正交的MEMS加速度计、磁强计和角速率陀螺,集成微控制器以及扩展数据存储的FLASH芯片,单元大小为38 mm×28 mm×13 mm.姿态角解算采用基于四元数的扩展卡尔曼滤波算法.提出了一种利用单轴转台和楔角器进行姿态测量单元3个姿态角误差测试的新方法.测试结果表明:3个姿态角测量误差均小于2°,满足人体运动姿态测量的精度要求. 相似文献