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81.
本文根据弯道纵向垂线平均流速分布公式,建立了弯道床面剪切力沿程及沿河宽分布的计算公式。利用实测试验资料对公式的计算结果进行了比较,成果表明,计算值与实测值基本吻合。依据床面剪切力分布公式,结合前人的一些研究成果,较系统地分析了相对曲率半径r_0/B、来流条件τ_0、河床粗糙情况c、相对水深H/r_0、弯道中心角φ及河床断面形态h/H等因素对床面剪切力分布的影响,所得结论与试验成果是一致的。  相似文献   
82.
随着拱坝高度的不断增加,坝体厚度不断减小,高拱坝坝踵破坏成为工程中非常棘手的问题。人们通过设置坝踵底缝来降低坝踵最大拉应力。但是设置底缝后,坝踵和底缝尖端部位是否稳定需要验证,目前人们对坝踵底缝稳定性判断主要采用断裂力学法,本文采用Drucker-Prage准则对坝踵和底缝尖端材料屈服性进行判断,同时对底缝的张开度进行分析。  相似文献   
83.
结合室内方形消力井水力模型实验,对方形消力井的消能效率及井底压强的变化规律进行分析,从而为消力井工程的应用提供参考和依据。实验发现,当管道流量达到一定程度时,消力井和闸板阀的消能比重趋于一个稳定的数值;并且输水管道中的大部分能量消耗在闸板阀处,闸板阀在消能过程中起到了关键性作用;同时井底中央处的压强大于井内的静水压强,而井底靠近井壁处的压强小于井内的静水压强,表明井底中央处于冲刷状态,井底靠近井壁处为负压状态。  相似文献   
84.
试验研究了透水丁坝附近河床的冲淤特性,绘制了这一区域的等高线图,分别对不同透水率的透水丁坝附近河床冲淤后的纵向断面、横向断面以及坝轴断面各点高程变化进行了比较.结果表明,透水丁坝的最大冲刷深度小于不透水丁坝,但其下游侧有冲刷槽,其深度从坝根到坝头差距不大,且该冲槽宽度随透水率的增大而增大;透水丁坝对河床的有效影响长度比同样坝长的不透水丁坝略长,最大淤积高程则更高,透水率为30%时的影响长度最大.说明透水丁坝在自身防护和保护范围两方面均优于不透水丁坝.  相似文献   
85.
水平矩形扩散水跃跃长的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
水平矩形扩散水跃跃长是设计扩散消力池的一个重要参数,但由于扩散水跃比较复杂,所以矩形扩散水跃跃长的计算迄今无理论公式可循,工程界仍采用实验公式,目前水平矩形扩散水跃跃长的实验公式较多,各家对水跃长度的定义不同,跃后断面的不稳定性,以及由模型和原型间比尺效应引起水跃跃长的差别,这  相似文献   
86.
针对金沟河渠首工程泥沙淤积、老化、磨损严重的现状,指出了渠首存在的问题。从地形地质条件、施工条件、工程投资等多个角度对渠首枢纽上、下坝型式进行方案比选,分析了各种方案的优缺点和适应性。根据比选结果,最终选择出了"双库闸坝式"布置型式。分析结果可为多泥沙河流的枢纽布置型式的设计选型提供借鉴。  相似文献   
87.
水电站引水渠上涡管排沙式沉沙池试验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过对涡管排沙式沉沙池的试验研究,证明这种沉沙池具有较好的沉沙及排沙作用,该沉沙池对悬移质中粗粒径部分排除率较高,对细粒径部分排除率较低。为了提高涡管排沙式沉沙池的总排沙效果,文中建议了几项技术措施。  相似文献   
88.
对新疆肯斯瓦特溢洪道及消力池建立了三维模型,采用结构网格和非结构网格结合的方式对模型进行了网格划分,利用Realizable k-ε紊流模型和VOF模型相结合的数值方法对其三维流场进行了数值模拟,结果表明,原设计方案下水流不稳定,消力池内消能效果较差。为此提出在消力池内增加T形墩的修改方案,增设T形墩后消力池内水流对称,消能效果显著提高,可达到工程设计要求。由此可见,数值模拟方法能够作为试验的补充方法,为工程实际应用提供依据。  相似文献   
89.
沉沙池中调流板对水流调节作用的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
沉沙池是一种重要的泥沙处理工程设施,其作用是沉降含沙水流中有害粒径的泥沙。泥沙在沉沙池中沉降效果的好坏,与池内水流流场分布直接有关。为使沉沙池内水流流场分布更利于泥沙的沉降,对传统沉沙池进行了改进,在沉沙池工作段首部加设调流板来对人池水流进行调节,并用室内模型试验检验调节效果。对试验结果进行分析,表明经过调流板调节后的水流流场分布更利于泥沙在沉沙池内的沉降,可为工程设计提供参考。  相似文献   
90.
通过模型试验,研究了水平进水口旋涡形成过程及对流量的影响,根据试验数据,经拟合得到了旋涡形成的临界淹没深度与水流弗劳德数的定量关系式.  相似文献   
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