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61.
为提高电化学除油效果,通过形态原位识别技术分析电化学方法处理油田含聚合物污水的动态过程中油珠和气泡的聚集形态变化,利用絮体分形理论描述了油珠和气泡的分形成长特征,用分形维数表征了电化学处理时间对二者的影响及变化规律,研究了油珠和气泡变化对除油效果的影响。结果表明,气泡分时形态变化较小,其分形维数(D_f)在2.05附近波动;油珠分时形态变化较大,随着处理时间的延长油珠粒径变大,其D_f在1.804数1.964之间,二者的形态与分形维数呈现良好的相关性。输出电流越大,气泡的平均当量圆直径(d_e)越小,除油效果越好。在电化学处理过程中,油珠与气泡发生黏附,随着处理时间延长油珠在气泡的作用下快速聚集,加快了油珠的上浮分离,气泡d_e变小,油珠平均当量圆直径(d_n)变大。在处理电流为4 A、动态停留时间(t_2)为25min时,气泡de为49.72μm,油珠dn为57.39μm,除油率达到86.15%;电流为8 A时,t_2在10数20 min的除油率大于80%。较高输出电流、较短的动态停留时间或较低输出电流、较长的停留时间均有利于改善除油效果。图15参21  相似文献   
62.
针对胜利油田临盘采油厂L95站和T9站水样,考察了结垢时间、搅拌速度、结垢温度、Ba2+/Sr2+浓度、SO42-浓度等因素对钡锶垢结垢的影响,并进行钡锶混合垢结垢实验。结果表明,在10min内钡锶垢的结垢率已基本稳定,BaSO4结垢率约98%,SrSO4结垢率约22%。结垢时间、搅拌速度对钡锶垢结垢率基本无影响。温度(3080℃)、Ba2+浓度对BaSO4结垢率的影响较小。随SO42-浓度增加,BaSO4结垢率增大,当SO42-浓度由1.53 mmol/L增至3.06mmol/L时,BaSO4结垢率从94.68%增至99.97%,继续增大SO42-浓度,BaSO4结垢率不变。SrSO4结垢率随温度升高、Sr2+及SO42-浓度增加而显著增大,当SO42+与Sr2+浓度为24mmol/L和3 mmol/L、温度大于80℃时,SrSO4结垢率达80%。当[Ba2+]/[Sr2+]/[SO42-]浓度比为2:1:6时,钡锶混合垢的结垢率为93.75%。采用连续定点结垢技术,加入6倍过量的SO42-,20 min后钡锶垢总结垢率稳定在91%左右。适度补加SO42-作为结垢促进剂是提高钡锶垢总结垢率的有效途径。图5表5参10  相似文献   
63.
LD10-1油田含聚含油污水处理回注是提高该油田开发效果的重要保障,采用新型高效非离子型清水剂BHQ-402,研究不同加量、搅拌转速、搅拌速度、搅拌时间等因素对处理效果的影响。结果表明:先用水稀释BHQ-402药剂至质量分数为1%,在BHQ-402加量500mg/L、搅拌速度200~400r/min、搅拌时间2~3min下,除油净化效果好,除油率最高可达83.69%,去浊率最高可达92.74%;BHQ-402用乙醇溶解再用水稀释后配制为质量分数为1%溶液,在加量为200mg/L、搅拌速度400r/min、搅拌时间3 min的条件下,除油率≥87%,去浊率≥92%,加药量少,处理后的水质指标大幅度提高。  相似文献   
64.
油田注入水源与储层的化学配伍性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采取离子浓度变化分析及浊度法进行了天然海水与地层水的静态配伍性研究;应用岩心流动实验进行了动态配伍性研究.结果表明,涠12-1油田注入水源与地层水不配伍,且温度越高不配伍性越严重,对岩心损害程度越大;天然海水驱替过程中,随着驱替体积增加,累积结垢程度变大;天然海水与地层水交替驱对岩心损害严重,渗透率降低达32.3%.因此不能用天然海水直接作注入水源.  相似文献   
65.
河南油田稠油污水处理技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
河南油田稠油开采比较分散 ,区块相距甚远 ,水质情况复杂 ,使稠油污水处理变得较为困难。“四合一”分离器分离后的稠油污水 ,温度高 ,含有大量的乳化油、悬浮物及细菌等 ,矿化度1 0 0 0 0mg/L左右 ,呈一种较稳定的O/W型乳状液。由于乳状液的界面吸附作用 ,使得药剂处理效能大大下降 ,无论是排放或回注均不达标。针对这种稠油污水的特点 ,采用化学法和物理法相结合的处理工艺 ,加入高价金属离子 ,使其乳化油被包裹于形成的絮状物中 ;调节pH值 ,产生较大沉淀以快速除去悬浮物等 ;再经过滤进一步保证处理后水的各项指标达到外排污水标…  相似文献   
66.
纯化油田回注污水结垢性与配伍性研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
胜利纯化油田注水水源为纯梁(油气水集输处理),首站污水,碳酸钙结垢引起注水压力上升,影响油田生产,在室内通过加入助凝剂和混凝土剂进行化学混凝,静置沉降,过滤后加入稳定剂,将该污水转变成为符合注入水行业标准的净化水,该净化水pH=8.-8.3,成垢离子Ca^2 ,Mg^2 ,HCO3^-1等含量较高,但根据饱和指数SI和稳定指数SAI预测无CaCO3结垢倾向,配伍性实验结果表明;在油层温度(90℃),下密闭加热7天,首站污水,纯梁油田及其边缘井产出水均产生沉淀,不同比例的首站污水与纯梁,边缘井产出水混合水也产生沉淀,相互不配伍,处理后的首站污水仍保持清澈透明,按不同比例与纯化油田及其边缘井产出水混后后,水色清亮,浊度略上升,但无沉淀生成。  相似文献   
67.
粘土稳定剂的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文综述了油田开发和应用的两类粘土稳定剂,包括无机类粘土稳定剂和有机类粘土稳定剂。介绍了它们的主要成分和使用情况,探讨了其发展方向。  相似文献   
68.
聚合物采油采出污水处理中聚丙烯酰胺(PAM)的降解是水质改善的重要指标,分析聚合物的降解程度是污水处理工艺中的重要环节。本文通过紫外分光光度法和黏度法来分析含聚污水中PAM的浓度变化情况,针对两种分析方法,研究了不同因素对分析测试效果的影响;两种方法结合起来,以定性与定量分析PAM的降黏率,用于指导油田含聚污水降黏处理的工艺研究实验中,有较好的实际意义。  相似文献   
69.
十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和辛基酚聚氧乙烯醚(OP-10)之间的相互作用,能对复配体系中二者的检测产生明显影响。实验结果表明,在水溶液中OP-10能对同步荧光光谱法测定SDBS的表观cmc及荧光强度产生显著影响:当OP-10的浓度从0增加到0.500,1.000和2.000 mmol/L时,SDBS的表观cmc由1.183 mmol/L分别降低至1.011,0.861和0.658 mmol/L;增加OP-10的浓度还将导致SDBS的同步荧光强度逐渐增大。SDBS也会对比色法检测OP-10产生显著影响。按SDBS的摩尔计量比加入1∶1的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD),能明显降低SDBS和OP-10间的相互作用,二元复配溶液中SDBS和OP-10的回收率分别由80.2%~105.2%和65.4%~93.1%变化至101.1%~101.4%和101.4%~102.6%,SDBS和OP-10的检测准确度均显著提高。Job’s实验及FT-IR分析表明,SDBS分子进入HP-β-CD分子的内腔进而形成1∶1的包结物,是降低各种相互协同作用对检测SDBS和OP-10产生影响的主因。  相似文献   
70.
针对低渗透油田回注污水水质不达标的问题,采用GLWA270/0.6(S)型双滤料全自动过滤器,改造临南油田污水处理系统。介绍了过滤器的结构、工作原理和主要技术参数,并与其它过滤罐进行了比较,认为双滤料自动过滤器具有过流量大、滤料再生能力强的特点,可反冲洗并控制滤料粒径自上而下由小到大的粒度滤层。通过污水处理前后水质指标的对比,说明这种过滤器可有效地保证污水水质。  相似文献   
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