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241.
针对煤矿井下供电设备故障给煤矿安全生产带来很大隐患的问题,提出了一种基于TD-SCDMA技术的煤矿智能电力故障检测与分析系统。该系统通过供电检测采集系统实时采集各段母线电压、各分支电流、功率、断路器状态以及故障信息,然后通过TD-SCDMA/工业以太网络支撑系统将煤矿供配电系统各设备运行状态、运行参数、故障信息传输到智能电力故障分析系统,完成煤矿供配电系统的信息加工、分析和故障诊断与处理。应用结果表明,该系统提高了供电可靠性,为煤矿的安全生产提供了保障。  相似文献   
242.
机械力化学改性硅灰石/聚丙烯性能的研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用气流磨对硅灰石进行机械力化学改性,并用IR分析对改性效果进行了预评价;对比了用改性前后的硅灰石填充聚丙烯(PP)的性能。结果表明:改性后硅灰石分别为由亲水疏油性变为亲油疏水性;硬脂酸质量分数为1.5%时,改性硅灰石/PP复合材料的拉伸强度和冲击强度最好。  相似文献   
243.
由于IPSec的IKE的身份认证的不完善和密钥产生过于复杂和灵活,大大降低了在复杂环境下的网络安全。为规避IKE所带来的风险.通过分析PKI技术特点,提出把PKI技术和IPSec技术相结合,利用PKI完全取代IPSec中的IKE功能,大大加强了IPSec在身份认证、密钥交换、访问控制等多方面的安全性,进一步完善了VPN安全性的解决方案。  相似文献   
244.
天然鳞片石墨在水中的分散性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用ζ电位、润湿性、沉降性、流变学测试研究了表面活性剂、表面包覆Al(OH)3对天然鳞片石墨在水中分散性的影响。结果表明:经过表面活性剂处理和Al(OH)3表面包覆能使石墨在水中的分散性能得以改善,石墨在水中的分散性取决于石墨与水的润湿性。  相似文献   
245.
在科学计算、数字信号处理、通信和图像处理等应用中,除法运算是常用的基本操作之一。基于SRT 8除法算法,设计一个SIMD结构的IEEE 754标准浮点除法器,在同一硬件平台上能够实现双精度浮点除法和两个并行的单精度浮点除法。通过优化SRT 8迭代除法结构,提出商选择和余数加法的并行处理,并采用商数字存储技术降低迭代除法的计算延时,提高频率。同时,采用复用策略减少硬件资源开销,节省面积。实验表明,在40nm工艺下,本设计综合cell面积为18601.9681 μm2,运行频率可达2.5GHz,相对传统的SRT 8实现关键延迟减少了23.81%。  相似文献   
246.
新型丙烯-乙烯共聚物增韧聚丙烯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
丙烯-乙烯共聚物Vistamaxx(VM)是一种丙烯摩尔含量占70%以上的新型弹性体。用VM增韧聚丙烯(PP),考察了PP/VM共混物的力学性能、微观形态结构以及结晶性能,并与乙烯-辛烯共聚物(POE)与PP的共混体系进行了对比。结果表明,常温下VM增韧效果优于POE,PP/VM体系拉伸性能优于PP/POE体系;VM在PP中表现出比POE更好的分散性;VM具有与PP相同的晶型,VM的加入细化了PP的晶粒。  相似文献   
247.
IntroductionIn recent years photocatalytic oxidation hasreceived considerable attention as an alternativeremediation technology since the method offers anumber of advantages over conventionaltechnologies [1,2] Elimination o…  相似文献   
248.
针对InSAR技术中基线估计误差对DEM精度的影响,从传统的基线估计方法入手,提出了一种新的估计基线参数的方法,并用仿真实验做了论证.结果表明,该方法比以往传统的方法得到的基线参数的精度更高,运算速度更快,应用范围更加广泛.  相似文献   
249.
刘昱  彭锋  赵国新  张立业 《计算机仿真》2021,38(10):338-343,428
以基于气浮无摩擦缸驱动的3-UPU并联机器人为研究对象,对其进行运动学、工作空间仿真分析以及气动比例位置系统数学建模与控制仿真.由于气动比例位置系统具有很强的非线性,而且易受环境因素影响,当采用传统PID控制时,很难使系统保持良好的控制效果.考虑到神经网络具有很强的逼近特性,于是引入RBF神经网络监督控制算法进行仿真分析.仿真结果表明,上述机器人具有较大的工作空间,同时在气动比例位置系统中,RBF神经网络监督控制具有更优的控制效果,在保证系统稳定的前提下提高了输出响应速度.  相似文献   
250.
彭慧  娄颜超 《计算机仿真》2021,38(12):212-216
为优化永磁同步电动机的转速控制精度,使其达到需求标准,提出一种自适应Super-Twisting控制方法.基于构建的三相永磁同步电动机数学模型,架构超螺旋控制算法与超螺旋滑模观测器增益条件,利用电动机电磁转矩与定子磁链,分别设计自适应超螺旋滑模磁链控制器与自适应超螺旋滑模电磁转矩控制器,将符号函数替换成准滑动模态的激励函数,完成超螺旋磁链控制器与超螺旋转矩控制器优化,经添加坐标变换模块,令自适应超螺旋控制器的输出电压与空间矢量调制模块的输入电压相一致,采用二阶滤波环节平滑转速指令,转换速度追踪问题为速度调节问题,实现自适应控制.仿真结果表明,所提方法在不同扰动作用下均具有快速、稳定的参考转速跟踪效果、精确的扰动估计以及较好的抗扰动性与自适应性.  相似文献   
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