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21.
对比酸化前后储层岩石抗压强度可证实降低酸液浓度有利于保护岩石骨架,避免近井筒岩石酸化后造成孔隙坍塌;证实采用高浓度氯氟酸酶化时会大大降低岩石的抗压强度,应尽量减少酸液用量,即使采用低浓度破酸化,也必须优化酸液用量,酸液的用量对岩石的抗压强度具有很大的影响。  相似文献   
22.
伊拉克AHDEB油田钻井液完井液技术研究与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
伊拉克AHDEB油田0~1100m井段为强水敏泥页岩。1100~1500m存在大段石膏层、盐层及盐水层.1780~2050m为燧石结核灰岩.地层渗透率较高;油田平面分布多个天然溶洞.溶洞内有不致密充填.溶洞及天然裂缝中存在炭化沥青。钻井过程中极易发生漏失和坍塌。通过室内研究,在现场采用聚磺混油钻井液体系及屏蔽暂堵完井液.实现了钻井液性能稳定与井眼稳定.完井液岩心渗透率恢复值达90%以上,钻井速度大幅提高,其中水平井提高了2.21倍。直井提高了2.52倍,定向井提高了2.47倍,同时钻井液成本降低了50%以上。  相似文献   
23.
出砂管理可以认为是定义和扩大实际许可出砂量安全极限的综合协调技术。采用该方法,避免或推迟了先前过于保守的防砂方法所需要的费用支出,同时,由于不断的井眼净化,也提高了油井产能。它是一个作业概念,并不一定按常规方法应用传统的防砂工艺,而是通过控制油气井压力、液流速度和地层砂流入来管理生产。通过对国内外出砂管理技术研究成果和现场实例的总结分析,介绍了这项技术的最新研究进展。  相似文献   
24.
利用现场多种资料对PAL油田主力油层进行了出砂预测综合研究——包括声波时差法、孔隙度法、出砂指数法、组合模量法,临界生产压差方法等,得出该油田主力油层在初期正常生产条件下出砂轻微,在适当时机应进行防砂完井的结论,同时建立了各井的临界生产压差剖面。将各种方法的预测结果与DST、油井短期/长期测试资料进行对比,建立了符合PAL油田出砂模式判识的指标。研究结果为今后本区块及附近区块油井出砂界定,提供准确的量化依据,还可为同类油田的开发提供良好的借鉴和参考。  相似文献   
25.
伊拉克艾哈代布油田通过使用一套完整的废钻井液/ 岩屑无害化处理及废原油循环利用技术,将项目运行期间对环境可能造成的污染降到最低,实现了钻修井及试油作业“零污染”的既定目标,为中石油海外项目废钻井液处理提供了借鉴经验。   相似文献   
26.
阐述了一种低渗欠注井酸化增注的系统实验研究方法,通过酸化前储层评估、储层敏感性研究、长短岩心流动模拟试验,结合19FNMR残酸离子测试分析、酸化工艺参数优选、现场实施后评估技术等,有针对性地对低渗欠注井进行酸化解堵,该系统方法应用于油田取得了较好的效果。  相似文献   
27.
暂堵酸化是酸化层间非均质性较强的地层或污染层时经常采用的一种方法,它可以解决在笼统酸化过程中出现的酸液指进、无法对低渗层或严重伤害层进行有效酸化解堵等问题。暂堵酸化的机理是采用暂堵剂封堵高渗透层段,使酸液流入低渗透层段,从而达到高渗透层段和低渗透层段同时得到酸化的目的。苯甲酸是一种在注水井中常用的化学暂堵剂,它易溶于水,极易溶于碱性溶液,但只少量溶于酸。由于细粒级的工业苯甲酸在储存过程容易凝聚,且在注入前很难控制恒定的颗粒尺寸,因此常用苯甲酸盐(铵或钠的苯甲酸盐,考虑钠易在酸化过程生成氟硅酸盐沉淀,一般用…  相似文献   
28.
ADMa-1H井是伊拉克艾哈代布油田第1口大位移水平井,也是艾哈代布油田目前为止水平段最长、垂深最深的水平井。该井用常规随钻测量仪器(MWD)和螺杆动力钻具组合完成1 500 m的152.4 mm小井眼水平段的施工记录。针对大位移水平井轨迹控制难度大、水平段摩阻扭矩大、易发生井漏、卡钻等施工难点,通过优化井身结构设计、优选钻具组合和钻井参数、水平井轨迹控制技术研究,最终实现了全井井眼轨迹质量优质、无各类井下复杂事故发生。该井的成功为艾哈代布油田进行大位移水平井钻探作业提供了宝贵经验。  相似文献   
29.
土库曼斯坦Sa气田是一个高含H2S与CO2的底水块状碳酸盐岩气田,恢复利用老井产能是第一期产能建设目标的重要保证。该气藏老井封存时间长达13 a,修井采气面临井筒腐蚀评价、重新完井、腐蚀与防治、水合物预测等难题,存在较大的技术难度和安全风险。在对33口老井的采气工程进行了分析和评估的基础上,采用MIT/MTT井筒腐蚀评价和生产系统节点分析等方法,针对气田的储层特点和修井采气工程技术的难点,形成了高含硫气田恢复产能工程关键技术,主要包括老井修复与测试配套技术、生产系统优化技术、H2S与CO2的腐蚀与防治技术以及酸性气田高效酸化解堵技术。在已修复的9口井中恢复年产能12×108m3,修复26口井预计恢复年产能(25~30)×108m3,26口老井修复利用至少可节约钻井直接投资 8 000万美元以上。  相似文献   
30.
酸蚀裂缝导流能力模拟实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
酸化压裂是改造碳酸盐岩油气藏的一项有效措施,实验研究结果影响着酸压设计;文中简介了“压裂酸化技术服务中心(FATSC)”的酸蚀裂缝导流能力模拟实验装置及计算方法,并对五组典型实验结果进行了分析讨论。  相似文献   
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