全文获取类型
收费全文 | 135篇 |
免费 | 1篇 |
国内免费 | 2篇 |
专业分类
电工技术 | 1篇 |
综合类 | 10篇 |
化学工业 | 8篇 |
金属工艺 | 1篇 |
机械仪表 | 1篇 |
矿业工程 | 5篇 |
水利工程 | 1篇 |
石油天然气 | 81篇 |
无线电 | 3篇 |
一般工业技术 | 7篇 |
自动化技术 | 20篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 5篇 |
2022年 | 4篇 |
2021年 | 1篇 |
2020年 | 2篇 |
2019年 | 4篇 |
2018年 | 3篇 |
2017年 | 3篇 |
2015年 | 2篇 |
2014年 | 11篇 |
2013年 | 4篇 |
2012年 | 4篇 |
2011年 | 4篇 |
2010年 | 7篇 |
2009年 | 5篇 |
2008年 | 10篇 |
2007年 | 7篇 |
2006年 | 7篇 |
2005年 | 14篇 |
2004年 | 4篇 |
2003年 | 7篇 |
2002年 | 6篇 |
2001年 | 6篇 |
2000年 | 4篇 |
1999年 | 4篇 |
1998年 | 3篇 |
1997年 | 3篇 |
1996年 | 1篇 |
1995年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
排序方式: 共有138条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
大牛地气田欠平衡水平井井壁稳定性分析 总被引:4,自引:1,他引:4
为有效开发大牛地气田低孔、特低渗储层,在盒1储层试点推行了欠平衡钻水平井技术。井壁稳定性分析是欠平衡钻井技术的关键因素。结合大牛地气田实际地质情况,利用有限元分析的方法研究了盒1储层在氮气、泡沫和充气液欠平衡方式下水平井的井壁稳定性问题。计算结果表明,不论是在常规的φ215.9mm的井眼中,还是在φ152.4mm的井眼中应用上述3种欠平衡方式进行水平井钻井均不会发生井壁失稳问题,这与DP4井、DP14井和DP19井的实钻情况完全相吻合,为大牛地气田欠平衡钻水平井的井壁稳定性分析提供了理论依据。 相似文献
12.
为在大牛地气田盒1段储层安全、经济和高效地进行水平井施工,开展了小井眼水平井钻井技术的研究和应用。DP25H三开水平段(2 692~3 492m)长达800m,井径Φ152.4mm,钻井液体系为钾铵基聚合醇。水平段平均机械钻速为6.79m/h,高于本地区常规水平井Φ215.9mm水平段的平均水平(2.76 m/h);在水平段中共使用钻头5只,其中锐石M1652C钻头4只,一只钻头钻速为7.96 m/h;整个施工过程未曾发生井眼坍塌和埋钻等复杂情况,摩阻保持在200kN左右,而扭矩始终控制在10kN.m以下。 相似文献
13.
14.
针对川深1井四开井段超高温高压地层尾管固井长效密封的需求,通过增大硅粉加量和合理匹配硅粉粒径抑制水泥石强度衰退,优选高温苯丙胶乳、纳米液硅等改善水泥浆的防气窜能力、力学性能、稳定性等,设计了适用于超高温高压地层的高密度防气窜水泥浆。其性能为:密度2.05 kg/L,防气窜系数SPN 值小于0.43,气窜模拟未见气窜现象发生;水泥石在180 ℃下养护14 d抗压强度达到了41 MPa,未见强度衰退现象;水泥石气测渗透率0.008 1 mD,单轴弹性模量为7.54 GPa。川深1井四开井段采用高密度防气窜水泥浆,并采取“替净”、“压稳”和“封严”等固井技术措施,有效封隔了高压气层,为后期作业提供了良好的井筒环境。这表明,超高温高压地层通过优选合适的水泥浆,并采取相应的技术措施,可以解决超高温高压地层的固井技术难点,提高固井质量。 相似文献
15.
16.
在目前国内外的固井施工过程中,往往存在着固井质量不合格的情况,由于顶替效率过低、气窜等原因造成的水泥环缺陷,会大大降低套管的承载能力,减少套管的使用寿命,因此水泥环缺陷对套管强度的影响研究显得非常重要。通过查阅大量文献资料,总结了目前国内外关于水泥环缺陷对套管强度影响的研究现状,分析了所面临的主要技术难点,展望了该研究的发展趋势,指出应结合现场水泥环缺陷实际情况,建立更贴近现实的水泥环缺陷模型,确立推广一套较完善的水泥环缺陷对套管强度影响的研究体系,进一步完善水泥环缺陷形态。进行室内实验与现场调研以及电脑断层扫描技术、计算机辅助软件等技术的研究,以提高水泥环缺陷对套管强度影响研究水平。 相似文献
17.
何世明 《电脑编程技巧与维护》2005,(5):49-52
本文直接修改PPP源代码,获取连接用户的连接时间、发送字节数、接收字节数等相关数据,存入MySQL数据库,可以用来控制用户连接,对用户进行有效管理。 相似文献
18.
塔河油田顺南区块塔中北坡奥陶系鹰山组上段属于碳酸盐岩裂缝孔洞型储层,钻进该层段时气侵现象严重,现场常采用提高钻井液密度和循环排气的方式处理气侵。为解决裂缝性储层在高密度钻井液条件下易发生漏失、循环排气方式处理时间较长等问题,对裂缝性储层置换式气侵发生时间的影响因素进行了研究。通过建立漏失速率模型与置换式气侵模型,分析了裂缝宽度、高度、长度,地层压力、压差及钻井液的黏度、密度对气侵发生时间的影响。研究发现,裂缝宽度越小、高度和长度越大,钻井液黏度越大、密度越小,以及地层压力越低、压差越大时,气侵发生时间越长。研究结果表明,现场施工中合理控制钻井液密度和压差,可以控制和减小置换式气侵速度。 相似文献
19.
20.