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41.
水平井由于其钻井工艺复杂,极易发生压差卡钻。一旦卡钻,处理起来非常困难,如何处理,值得探
究。通过对钻具的受力进行定性分析,结果表明,斜井段被卡钻具可以通过提放活动钻具,利用拉力在垂直方向的
分力,剥离被卡钻具,使之解卡。水平井段钻具受到压差和重力的合力作用,产生的黏附力最大,由于上部井段摩
阻的存在,上提、下压力作用在被卡钻具时已大打折扣,只有通过泡油、泡解卡剂、倒扣、套铣等措施,才可能解卡。
在总结3口水平井卡钻事故处理的基础上,形成了涩北气田水平井卡钻处理模式:首先考虑采用降压解卡,如不解
卡,对于仪器不可打捞的井,水平段A点以上钻具通过倒扣的方法,将钻具打捞上来,水平段钻具通过套铣、倒扣的
方法处理,对于螺杆和仪器,套铣完震击解卡;对于仪器可打捞井,先打捞出仪器,然后进行倒扣处理至A点附近,
然后视水平段长度决定套铣还是侧钻,主要取决于费用问题。  相似文献   
42.
根据驱动硐室埋藏深度及围岩岩性,分析了硐室的受力状况。依据松动圈理论及组合拱理论,计算出锚杆支护参数。锚网喷组合支护结构技术,在驱动硐室中应用取得了较好的技术经济效果。  相似文献   
43.
页岩储层基质孔隙度小、渗透率低,页岩油气井完井后需要经过储层改造才能获得理想的产量,而水力压裂是页岩油气藏开发的核心技术之一.已有学者对页岩沉积过程中的水力延伸裂缝进行了模拟,模拟显示,水力传导系数和抗张强度与裂缝地层深度成正比,而沉积速率和页岩厚度与裂缝地层深度成反比,同时水力裂缝可能会在油层形成以促进初次运移.尝试...  相似文献   
44.
永磁直线同步电动机直接驱动的提升系统采用直线电机的次级(动子)、罐笼或轿厢为一体的结构。它省去了钢丝绳和复杂的转动机构,具有提升高度不受设备限制、速度调节范围宽、高效节能和结构简单、控制方便、噪音低等优点。用PMLSM提升系统替代传统的提升模式预示着提升领域将发生重大变革,其潜在的理论价值和技术经济效益巨大,应用前景十分广阔。但该电机在我国的应用还刚起步,其理论和控制还不成熟。  相似文献   
45.
为深入贯彻《设备管理条例》,在企业转换经营机制,建立现代企业管理制度中,给设备管理工作注入新的活力,吉林化学工业公司举办了今年首届设备管理研讨班。公司机动部长陈朋信做了题为“1993年机动工作的回顾和1994年机动工作安排”的报告。参加研讨班的有公司各生产厂主管设备的厂长(经理),主管机械、动力工作的处长(科长)。大家就企业转换经营机制中如何深入贯彻《条例》,逐步建立和完善在市场经济条件下企业设备管理的约束机制和激励机制等专题进行了研讨。研讨班认为,在市场经济条件下。企业参加市场竞争,不仅要建立生产技术进步的约束机制,不断提  相似文献   
46.
大豆挤压膨化物显微结构的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对大豆挤压膨化预处理浸油时,浸出率提高,浸出时间缩短这一现象进行研究,应用了樾的显微技术中的石蜡制片法和显微摄影技术,分别对大豆挤压膨化物和大豆轧胚胚片制成切片,切片染色后显微摄影。指出大豆挤压膨化预处理较轧胚预处理具有明显的优势。  相似文献   
47.
本文介绍了光缆线路大修时遇到的一些实际情况和组织线路工作时的切身体验,提出线路大修时需要注意的事项,把握的标准,从而完成光缆大修工作,保证线路的安全、畅通。  相似文献   
48.
在设计锅炉燃烧及制粉系统时,烟风煤粉管道介质流速的选择,对于系统的安全可靠和经济合理性具有重要意义。在有关的设计标准(简称“标准”)和设计技术规定(简称“规定”)中,列出了各种管道介质的推荐流速,供设计时采用。但是,所列出的推荐流速只适用于海拔高度低于200米的地区(简称一般地区)。对于高海拔地区,由于大气压力随着海拔高度的增加而降低,空气的重度减小,系统中介质容积流量也相应增加,因此,  相似文献   
49.
目前的放射性气溶胶连续监测仪或连续空气监测仪,都是针对长寿命的α放射性核素(如U,Pu)或β放射性核素(如137Cs,90Sr),因而在采样测量过程中都不考虑被监测核素的衰变修正。但是,包括核电站在内的具有反应堆运行的核设施,对某些短寿命放射性核素(如88Rb,138Cs以及18F等)的气溶胶监测也是重要的。本文针对短寿命核素气溶胶监测中的有关问题进行讨论,提出了相关的可供监测仪器报告监测结果的实际可行的数据处理方法。  相似文献   
50.
输电线路带电作业机器人的应用是提高输电线路检修效率、降低人工作业事故发生率、建设智能电网的有效途径。机器人工作时处于高强度电磁场环境中,且控制箱内有许多电磁敏感元件,极易被电磁环境影响。目前的电磁防护以定性的经验设计为主,在复杂电磁环境下的定量分析是现阶段的研究重点。为了实现机器人带电作业的安全,文中选择加装引流棒实现机器人等电位作业,对机器人到达作业位置附近时,导线及机器人机械臂附近电场分布随机器人位置的变化规律进行分析,对机器人平台的设计与工作姿态提出了建议。为了实现对机器人控制箱的电磁防护,对影响控制箱机箱电磁屏蔽性能的各因素开展仿真分析,提出机箱采用双层屏蔽,孔洞开在背离辐射源的箱体面上,使用多个小直径的圆孔替代大孔洞等方式来提高机箱的屏蔽效果。该工作为带电作业机器人的电磁分析与防护设计提供了依据,并为机器人正常工作提供了稳固保障。  相似文献   
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