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91.
为了提高铸锭质量,降低生产成本,电渣冶金涌现出许多新的技术,介绍了几种具有发展潜力的国内外电渣冶金新技术,包括弧渣重熔、洁净钢形核铸造、单极电渣快速重熔、双极电渣连铸、旋转电极重熔技术和液态金属电渣冶金技术。  相似文献   
92.
不锈钢焊缝金的氢脆   总被引:4,自引:0,他引:4  
用慢应变速率拉伸方法研究了不稳定型奥氏体不锈钢焊缝金属(308L和 347L)以及母材(304L)的氢脆敏感性,分别研究了原子氢以及氢致马氏体对氢致塑性损失的贡献,结果表明,当可扩散的氢浓度C0大于临界值(约 25×10-6-30×10-6)后三种不锈钢均会出现氢致马氏体(ε+α’),其含量 M随 C0升高而升高,即 M(ε+α’)=54.2-25 exp(-C0/153).氢致马氏体引起的塑性损失Iδ(M)随马氏体含量线性升高,即 Iδ(M)=045M=24.4-11.3 exp(-C0/153)100%马氏体引起的最大塑性损失约为 45%,动态充氢引起的塑性损失几减去充氢除气试样的塑性损失就是原子氢引起的塑性损失Iδ(H),它随 C0升高而升高,但当 C0>10-4后,Iδ(H)趋于最大值(对应 ε=5 × 10-6/s),即 Iδ(H)max=44%(308L),Iδ(H)max=45%(347L)以及 Iδ(H)max=40%(304L).随应变速率ε升高,Iδ(H)逐渐下降,直至为零(对应 ε=0.018/s—0.032/s);即 Iδ(H)=-16.4—10.6 igε(308L),Iδ(H)=-20.9—12.1  相似文献   
93.
用白钨矿、氧化钼和钒渣冶炼合金钢的热力学分析   总被引:15,自引:0,他引:15  
运用热力学状态图、化学反应等温方程式及活度对利用白钨矿、氧化钼和钒渣冶炼合金钢的热力学过程进行了计算和分析。结果表明:炼钢过程中,[C]、[Si]和[Al]等都能将白钨矿、氧化钼和钒渣还原;而白钨矿、氧化钼和钒渣的回收率取决于炉渣碱度和氧化性、炼钢温度、反应气氛以及钢液中各元素的含量  相似文献   
94.
等离子冶金理论与进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
李正邦 《特殊钢》1999,20(3):1-6
综述了等离子冶金的理论与进展,着重等离子温度、射流速度及穿透深度计算,分析等离子在金属制备过程中的新应用,并展望其未来  相似文献   
95.
李正邦  傅杰 《特殊钢》1999,20(2):7-13
中国电渣冶金起步于1958年,至今,全国所有特殊钢厂都建立了电渣重熔车间,拥有工业电渣炉86台,年生产能力10万t,产品包括估质合金 与超级合金243个牌号。  相似文献   
96.
结晶器保护渣对超低碳钢增碳的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
论述了连续铸造超低碳钢结晶器保护渣的特性和铸坯增碳机理,提出了选择保护渣的原则,并介绍了防止铸坯增碳的方法和经验。对降低超低碳钢在连续铸造过程中的增碳量具有一定的意义。  相似文献   
97.
建立了电渣重熔板锭过程的非稳态模型,计算了板锭重熔过程中的温度场,得到不同熔速、不同重熔时刻的熔池深度;分析了影响熔池深度的主要因素及板锭的凝固规律,计算表明:熔速是影响熔池深度的最大因素,当铸锭到达一定高度时,系统处于准稳定状态,熔池深度不再变化.同时铸锭底部的冷却条件对熔池深度影响不大.  相似文献   
98.
运用热力学理论和通过工业试验对冶炼M2钢进行了脱磷研究。研究表明,用CaO渣系氧化脱磷磷时,〖W〗、〖Mo〗不会氧化,但〖Cr〗、〖V〗氧化损失严重;用BaO渣系氧化脱磷时,〖P〗先于〖Cr〗〖V〗氧化;用Ca、CaC2、CaSi可实现还原脱磷;还原法脱磷用于冶炼M2钢比冶炼不风更有效。  相似文献   
99.
高碳钢连铸方坯中心偏析   总被引:16,自引:2,他引:14  
薛正良  李正邦  张家雯 《炼钢》2000,16(1):56-59
综述了高碳钢连铸方坯中心偏析的成因和控制方法,分析了电磁搅拌和接近液相线温度的低过热度浇铸技术对消除或改善高碳钢连铸方坯中心偏析的作用和效果。指出低过热度浇铸和二次水膜强化冷却是解决高碳钢连铸方坯中心偏析的有效途径,并可提高拉坯速度。  相似文献   
100.
合成渣处理对弹簧钢脱氧及夹杂物控制的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在实验室条件下研究了酸性和碱性合成渣处理弹簧钢时钢中酸溶铝、钙和氧含量的变化规律,并通过工业生产试验比较了两种不同精炼工艺条件下(I:高碱度渣精炼+喂铝丝;Ⅱ:酸性渣精炼+VD)钢中酸溶铝和氧含量随工艺过程的变化。分析结果肛艺I生产的弹簧钢的夹杂物尺寸分布明显优于工艺I。  相似文献   
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