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151.
讨论了生产铸态珠光体球铁几个工艺参数的影响。证实:Cu合金化有较好的综合机械性能:Sb,Cr合金化成本较低,也能保证机械强度;Sb以孕育方式使用有较大优越性,铸态球光体球铁生产应用较低硅量,对缩孔没有决定性的影响,粉状SiCa用于随流孕育可提高孕育效果。 相似文献
152.
双氧水改性二氧化钛的光催化性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了用微乳法制备纳米二氧化钛粉末的工艺,以及在紫外光照射下,TiO2和H2O2分别以及两者结合对于甲基橙溶液的降解作用。结果表明用微乳法可以制备粒度为23.2nm的纳米TiO2粉末;在紫外光照射下,H2O2可以有效地降解甲基橙溶液;当H2O2浓度从1mmol/L增加到10mmol/L,甲基橙的吸光度直线下降;当H2O2浓度达到10mmol/L时,降解率可以达到99%;TiO2也可以有效地降解甲崔橙溶液,当TiO2的浓度为0.50~0.75g/L时,降解率最大;用H2O2对TiO2进行改性后,可以有效地降解甲基橙溶液,固定TiO2的量为0.5g/L时,当H202浓度为4mmol/L时,甲基橙溶液的吸光度达到最低;当H2O2浓度处于10mmol/L以上时,甲基橙溶液的吸光度却出现无规则的变化。 相似文献
153.
强化均匀化对7B04铝合金铸态组织与性能的影响 总被引:8,自引:4,他引:8
研究了强化均匀化 (大幅度延长均匀化时间 ,略高于传统均匀化温度 )对 7B0 4铝合金铸态组织和性能的影响。结果表明 :在 4 6 8℃× 4 8h的均匀化制度下 ,材料的铸态组织得到明显的改善 ,非平衡凝固形成的多相组织基本上转变成均匀化组织 ,材料的伸长率较传统均匀化提高 14 % ,为后续压力加工和热处理奠定了基础。 相似文献
154.
TiB2p/Al-10Sn复合材料的制备及摩擦磨损性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用混合盐反应(Mixed Salt Reaction)原位合成法制备TiB2p/Al-Sn复合材料。采用X射线衍射分析物相和扫描电镜观察显微组织,结果表明;复合材料中基体α(Al)晶粒细小,原位生成的TiB2颗粒细小(〈1.5μm)且弥散分布在基体口(Al)晶内,在α(Al)与共晶风Sn)的交界处出现颗粒团聚并形成锡包TiB2颗粒组织。在中高PV值下进行湿滑动摩擦磨损试验,与Al-10Sn基体舍金相比,复合材料具有较高的承载能力、良好的减摩和抗磨性能。 相似文献
155.
高Co稀土热作模具钢析出相沉淀析出的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用X射线衍射和透射电镜对新研制的高Co稀土热作模具钢的析出相及析出动力学进行了分析和探讨。结果表明 ,经过固溶和时效处理后合金中同时析出大量金属间化合物和碳化物。金属间化合物主要为 μ相和Laves相 ,碳化物主要为MC、M2 3 C6和M6C。在 70 0℃时效不同时间后 ,析出相的总量随时效时间的延长而不断增大 ,但 μ相增加的速度比较缓慢 ;M2 3 C6、M6C、Laves相增加较快 ;而MC逐渐减少。M2 3 C6、M6C是通过基体中的M和C原子的直接反应的形式析出长大的。 相似文献
156.
铸造工艺参数和细化剂对K4169高温合金铸态组织的影响Ⅰ.晶粒组织及晶粒细化机理 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了K4169高温合金在各种工艺条件下及向熔体中加入复合细化剂时的晶粒组织。结果表明,降低浇注温度和加入复合细化剂可以明显细化冷凝后基体的晶粒和提高铸件断面等轴晶的比例。在通常的浇注温度1400℃下加入复合细化剂。对合金熔体进行或不进行过热处理时,可使圆柱锭的晶粒分别细化至ASTM1.7级和ASTM3.2级;断面等轴晶的比例分别达96%和99%以上。当浇注温度为1420℃、加入复合细化剂并对合金熔体进行过热处理时。可使圆柱锭晶粒细化至ASTM M10.5级,断面等轴晶的比例达90%以上。提出了晶粒细化的机理并对晶粒细化后断面等轴晶比例增大的现象进行了分析。 相似文献
157.
本文采用多弧离子渗镀技术,在镍基高温合金基片上获得扩散层和沉积层,形成了既有扩散层又是等轴晶组织的CoNiCrAITaY抗高温氧化涂层;分析了涂层和界面的成分、组织形貌;进行了静态氧化试验。 相似文献
158.
159.
160.
1.前言镇静钢锭帽口面的弯曲是影响镇静钢初轧成坯率的重要因素,因此研究镇静钢锭帽口面变形,减少其弯曲,是提高镇静钢锭初轧成坯率的重要途径。钢锭轧前通过预压缩控制帽口面变形,取得了一定效果。本文用浇铸铜网法对镇静钢方锭在二辊可逆式初轧机上轧制后的帽口面形状进行研究,找到获得平直帽口面的轧制条件,提高了镇静钢的成坯率。 相似文献